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西沟石灰石块粉均衡性技术研究

2021-06-18赵学敏张丽宙

现代矿业 2021年4期
关键词:西沟给料机井口

赵学敏 张丽宙

(1.酒泉钢铁(集团)有限责任公司信息自动化分公司;2.甘肃西沟矿业有限公司)

甘肃西沟矿始建于1959年,是酒钢集团宏兴钢铁股份公司的石灰石原料基地,同时为周边水泥厂、电厂、铝厂提供石灰石原料。因市场总体对块状(+10 mm)石灰石矿的需求更大,而现场块矿率只有48.1%,多余的粉矿需倒运至他处销售,在满足块矿需求的情况下每年需倒运35万t以上的粉矿,这不但会增加生产成本,而且影响销售额。因此,西沟矿迫切需要优化生产工艺。

1 生产现状

生产现场采用两段破碎—筛分工艺,粗碎反击破前矿石的块矿率约为73.6%,反击破产品的块矿率为58.3%,块矿率下降15.3个百分点;中碎圆锥破产品的块矿率为52.5%,块矿率下降5.8个百分点,筛子寿命期的平均块矿率为48.1%。

2 影响西沟矿综合块矿率的因素

2.1 溜井因素

A系统2条溜井深400 m,生产过程中往往因采场溜井灌矿过程和下游生产工序不匹配,常出现溜井空高过高,矿石入溜井时产生较大的冲击力,造成矿石块矿率降低[1]。

2.2 重板给料机因素

重板给料机给料出口尺寸为1 800 mm×1 500 mm,运行频率20~22 Hz,给矿量780~830 t/h,给矿速度较慢,输送的物料集中,进入反击破的物料厚度较大,影响反击破的生产能力及效率。

2.3 反击破因素过度破碎

进入反击破的矿石插入深度较小,而物料插入转子深度是影响生产能力的主要因素,而转子入料速度是影响插入深度的关键因素,因此,物料进入转子的速度对产量的影响极大[2-3]。

2.4 露天矿多排孔爆破

露天矿多排孔(3排以上)爆破容易造成矿石爆破过程中的过粉碎,致使块矿率降低。

3 工艺改进方向

3.1 溜井口改进

采场超标大块矿石进入溜井造成溜井下口堵矿、胶带下料口堵塞、胶带划伤、破碎机及重板给料机堵矿等问题,影响生产组织。因此,必须对溜井口进行改进,即在溜井口加装格筛,控制超标大块入溜井。

在溜井口加装格筛,溜井直径6 m,所以选用9 m×9 m规格的格筛,为降低安装及检修难度,该格筛采用3块3 m×9 m的格筛拼接而成。格筛表面为双金属复合耐磨钢板,下部采用16Mn制作的工字主梁;中间加立板,立板立面做耐磨处理,上部有分散装置,采用高强耐磨合金制作。当高空矿石落下时,分散装置可以有效地缓冲矿石对格筛的冲击,同时矿石在撞击分散装置的过程中,在自身冲击力作用下破碎后落入溜井,减少大块矿石堵塞格筛的几率。

3.2 加装溜井测深装置

溜井测深采用最原始的测绳、投掷石子等方法进行,此方法无法准确判断溜井料位高度和存矿量,经常造成井空、堵塞等生产事故,生产损失巨大。值班人员经常至溜井口进行测量,溜井空高数据无法实时掌握,给溜井配矿带来很大难度;集控室人员无法实时掌握溜井空高,对于下线生产无法发出准确指令,导致下线生产不能连续进行,造成劳动生产力的极大浪费。

为解决上述问题,在溜井口架设VEGA雷达料位计,测量距离最远100 m,精度2 cm,分辨率1 mm,响应速度毫秒级。控制系统采用西门子S7-1200系列PLC,设置下限报警,下线报警设2个报警阈值,控制器根据设置阈值对料位进行实时判断,当料位触发相应阈值时,控制通过继电器输出开关量信号,对声光报警器进行报警控制。

搭建无线网桥,溜井和值班室S7-1200 PLC通过工业以太网与无线网桥连接,溜井PLC与休息室PLC通过机旁无线网桥经西山头无线中转基站实现数据交换,保证采场区域无线网络的全覆盖,不受采场采掘面变化的影响。控制系统采用西门子S7-1200系列PLC,主控器采用CPU1214集成以太网及DP接口。通过手持终端或PC终端实时监控所有溜井空高,便于值班长和调度人员组织、协调生产,减少各溜井井空和堵塞事故的发生。

3.3 改进重板给料机,提高运行频率

对重板给矿机上部进料口进行部分封堵,进料口宽度保持不变,使用40 mm钢板将进料口的长度由3.4 mm缩小到1.4 m。入料口缩小后,重板给矿机出料高度由以前的1.8 m降低到1.1 m,单位距离矿石量降低38.9%。保持重板给矿机的落料点在重板给矿机距机头4/5处,使重板给料机给料均匀。将运行频率调整到26~28 Hz,提高物料进入反击破转子的速度和物料插入转子的深度。

3.4 加装预筛装置

重板给料机至反击破加装小型棒状条筛,矿石在进入反击破前先进行预筛分,将小于140 mm的矿石通过条筛直接进入A1胶带,减少符合中破要求的块矿的破碎次数,增加块矿率。

重板给料机至反击破溜槽距离为2.6 m,内部宽度为1.48 m。依据现场实际安装条件,可安装长度为2 m的条筛。考虑到筛条的固定、检修、更换的方便,条筛上下两端使用50 mm厚的开φ125 mm通孔的钢板固定。条筛制作使用120 mm圆钢,筛条上间距为200 mm,下间距为250 mm,筛缝从上到下逐渐变大(图1),可防止矿石在筛条之间被卡,从而起到防止堵塞的作用。同时,筛条采用插装式安装,方便日后更换筛条,检修时,每根筛条可单独取出。条筛下部高于反击破料口20 mm,防止矿石下落过程中堆积。

在基准平台上(反击破后方)开凿一800 mm×800 mm的漏料口,开凿出的料口四周使用10 mm钢板防护,在内部安装12 mm耐磨衬板,对外侧护板进行保护。料口开凿位置见图2,料口结构见图3。

基准平台上下2部分溜槽全部采用10 mm钢板做主体结构,内部安装12 mm低合金钢板做耐磨衬板,整体采用焊接方式连接。下部料口与反击破下料口对接,中部再制作缓冲板,减小矿石下落势能。筛下的小粒积矿直接通过反击破下料口进入A1皮带。

4 改进效果

通过实施上述改进措施,不仅块矿率提高到53.5%(部分测定结果见表1),而且有效地解决了生产过程中的各种堵矿问题,大大提高的生产的稳定性,劳动生产率得到提高。

5 结论

针对甘肃西沟石灰石块矿(+10 mm)率低,影响企业经济效益的问题,现场进行了一系列技术改造,主要措施包括溜井口改进、加装溜井测深装置、改进重板给料机、加装预筛装置等。经过现场改造,不仅块矿率由改造前的48.1%提高至53.5%,而且有效地解决了生产过程中的各种堵矿问题,大大提高的生产的稳定性,劳动生产率和经济效益都得到了提高。

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