小浪底水电厂区域稳定装置异常报警原因分析及整改措施
2021-06-11王丹阳刘婉陈健张赞
王丹阳 刘婉 陈健 张赞
摘 要:小浪底电站区域稳定装置的作用是在小浪底水电厂、油城电厂大开机方式下出现线路跳闸时能及时切除电厂并网机组,防止电网电源侧频率过高而破坏电力系统的可靠稳定运行。现对小浪底电站一起区域稳定装置异常报警事件进行分析,通过现场试验的方式找到故障点并加以整改,以消除区域稳定装置缺陷,提高电网运行安全水平。
关键词:区域稳定装置;监控系统;切机动作;继电器
0 引言
小浪底水电厂设置双套220 kV区域稳控切机装置,双套系统由2台QWD型号安全稳定控制装置及其他辅助通信设备组成,小浪底区域稳定装置与220 kV安仁变双套装置进行通信。2020年8月6日,小浪底区域稳定装置正常投入运行,4号机组在停机备用状态且无检修工作时监控系统报:小浪底4号机组区域稳定装置A套切机动作。在排除人员误动的因素后,经过工作人员现场试验分析,得出区域稳定装置报警原因,并实施整改措施,以消除装置缺陷。
1 区域稳定装置概况及原理
220 kV安仁变为区域稳定控制系统主站,接收各子站上送的相关信息。根据小浪底侧出线故障信息,检测Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ牡黄线、黄成线、吉安线和吉成线的过载信息。线路过载设置三轮,每轮各切1台机组。根据过载线路分别向小浪底水电厂、油城电厂发切机令。小浪底水电厂设置为稳控子站,配置双套稳控装置,具备判断、采集和切机功能。小浪底稳控子站接入本站四段母线电压,接入Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ牡黄线、黄成线及6台机组三相电流;将Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ牡黄线、黄成线线路运行、跳闸信息上送安仁主站;接收安仁主站发送的切机命令。油城电厂设置为稳控切机执行站,配置双套稳控装置。装置采集本电厂两台机组及两回线路运行工况,将两台机组开机、允切等信息上送至安仁主站,接收并执行安仁主站下发的切机命令。
2 区域稳定装置报警后现场检查
在区域稳定装置A套切机动作发生误动作后,工作人员第一时间到达现场对装置动作情况进行检查,发现切机稳定装置1号、2号盘远方收讯灯均未亮(保持),说明两套切机装置并未收到安仁主站发过来的切机令;装置监控启动灯未亮,动作灯未亮(保持),出口灯未亮(保持),装置无告警,无异常,并查看装置报告列表没有发现当天的启动动作出口报告。
通过查看小浪底水电厂监控系统上位机报警列表(图1),发现4号机组区域稳定装置A套切机于当日09:30:38.945出现报警信号,95 ms后机组出现事故报警信号,并开始执行事故停机流程,1.197 s后区域稳定装置A套切机报警复归(表1)。在工作人员没有对报警信号进行复归的情况下报警信号自动复归,明显不符合逻辑,需进一步对区域稳定装置及监控系统进行相关的模拟试验,查找故障原因。
3 区域稳定装置异常分析
结合区域稳定装置出口至监控系统回路图(图2),分析得出A、B、C、D点是可能引起区域稳定装置误动作造成4号机组事故停机的危险点。鉴于此,通过现场模拟试验,对上述4个疑似危险点逐条进行分析和试验。
A:表示区域稳定装置继电器板卡出口节点抖动,引起监控系统切机动作。
B:区域稳定装置出口至4号现地控制单元的电缆短路,将引起监控系统切机动作。
C:机组监控系统LCU现地控制单元中间继电器K0001常开端子抖动,造成监控系统上位机出现4号机组区域稳定装置A套切机报警信号,监控系统启动4号机组事故停机流程。
D:表示4号机监控系统开入节点抖动、内部逻辑,将引起监控系统切机动作。
4 区域稳定装置异常试验过程
4.1 A疑似点试验过程
對4号机组区域稳定装置进行两种模拟试验:
(1)区域稳定装置启动(表示装置收到安仁主站切机令):
区域稳定装置动作,动作灯亮,装置出口,出口4号灯亮,机组监控系统LCU现地控制单元中间继电器K0001吸合(继电器指示灯亮),监控系统上位机报两个信号:1)区域稳定装置A屏动作信号;2)4号机组区域稳定装置A套切机。停装置电源1 min后重新投入,出口4号灯依旧保持,手动复归,出口灯熄灭,区域稳定装置各信号指示及程序验证正常。
(2)区域稳定装置未启动(表示装置未收到安仁主站切机令):
区域稳定装置未动作,动作灯未亮,强制启动区域稳定装置出口,出口4号灯未亮,机组监控系统LCU现地控制单元中间继电器K0001不吸合,监控系统未收到动作信号和4号机组切机信号,区域稳定装置各信号指示及程序验证正常。
从现场模拟试验结果来分析判断,正常区域稳定装置切机动作时,监控系统应收到A屏动作信号和区域稳定装置A套切机两个信号(图3),装置出口切机后信号必须要在区域稳定装置本体上手动复归,而本次装置动作信号是自动复归,现场试验A点的动作切机可能较小。
4.2 B疑似点试验过程
对区域稳定装置A套、B套装置4号机切机出口至厂房4号机现地控制单元1号柜电缆进行绝缘测试,使用KYORITSU电摇表500 V档持续测试1 min,电缆相间阻值均大于500 MΩ,对地阻值均大于500 MΩ(表2),绝缘程度良好,排除B点故障。
4.3 C疑似点试验过程
机组监控系统LCU现地控制单元中间继电器K00011为魏德米勒DRM570220型直流220 V电磁式继电器,标称动作电压为165 V,经测量其线圈直阻约为41.3 kΩ,经校验该继电器实际动作电压为151 V,动作电压为额定电压的68.6%。继电器接点动作正常,返回正常。怀疑中间继电器功率小、动作电压低,造成继电器误动作,导致切机装置动作切机。
4.4 D疑似点试验过程
经对监控系统稳控装置切机开入回路进行检查,未发现异常,多次模拟试验,内部程序逻辑工作正常。排除D点故障。
5 整改措施
对以上4个疑似点进行分析排查后,最终怀疑A与C故障点的风险较高,采取以下措施进行整改:
(1)更换6台机组监控系统LCU现地控制单元1号盘K0001和K0002中间继电器(C疑似点),将小功率继电器更换为5 W的大功率继电器,避免继电器误动作造成装置误动切机。
(2)联系稳控装置厂家更换出口继电器板卡(A疑似点),更换板卡后对程序逻辑进行验证试验,未发现异常的动作切机。
6 结语
本文通过分析小浪底水电厂区域稳控切机装置误动作原因,经现场模拟试验分析查找稳控装置误动作原因并一一进行整改。装置再次申请投运后,经过近半年的实践检验,小浪底水电厂区域稳控切机装置未再出现异常报警信息,取得了良好的效果,保证了区域电网的安全稳定运行。
[参考文献]
[1] 黄河水利水电开发集团有限公司水力发电厂运行规程[Z].
[2] QWD型号安全稳定控制装置使用说明书[Z].
收稿日期:2021-02-26
作者简介:王丹阳(1993—),男,河南驻马店人,助理工程师,从事水电厂水力发电机组运行管理工作。