甘肃某铁矿提质扩能选矿工艺技术改造研究
2021-06-02李美鲜邢树欣
李美鲜 邢树欣
(1.马钢集团设计研究院有限责任公司;2.肃北县博伦矿业开发公司)
甘肃某铁矿年设计处理规模250 万t。近年,随着市场铁矿价格的稳定,选厂为提高经济效益,逐步探索在现有设备设施的基础上,以尽量减小对选厂生产的影响为前提进行扩能改造,将处理能力提升至350 万t/a[1-3];同时,随着矿石性质的变化,原工艺流程存在铁精矿品位偏低,SiO2含量高等问题。因此,对选厂进行工艺技术改造势在必行。
1 矿石性质
该矿石属于高磷高硫低品位单一酸性原生磁铁矿,可回收的有用成分主要是铁。磁铁矿主要呈稠密—中等稠密浸染状嵌布于脉石中,脉石含量较高的为石英和闪石。矿石多元素化学分析结果见表1,磁铁矿嵌布粒度见表2。
由表1、表2 可知,磁铁矿粒度普遍细小,要提高铁精矿品位,必须提高矿石解离度。
2 选厂原工艺流程
选厂现有工艺采用三段一闭路—阶段磨选流程。矿石在井下粗碎后提升上来,分两个系列处理。井下采用C125 颚式破碎机粗碎,地表采用C100 颚式破碎机粗碎,中碎采用HP400 圆锥破碎机,中碎产品与KYH2665 圆振筛组成闭路筛分,矿石经两段干抛后进入磨选厂房。干抛精矿进入2740格子型球磨机和3660 溢流型球磨机进行一段磨矿,磨矿产品与旋流器组成闭路,溢流经磁选后,精矿进入2740溢流型球磨机进行二段磨矿,二段溢流经磁选后,精矿进入2740 溢流型球磨机进行三段磨矿。目前,三段磨矿细度为-0.045 mm 90%,磨矿产品经磁选后,精矿经陶瓷过滤机过滤得到最终精矿。原工艺流程见图1,最终铁精矿指标见表3。
由表3可知,精矿TFe品位62.02%,SiO2含量9.74%,要达到选厂铁精矿销售标准TFe 品位64%以上,SiO2含量控制在9%以内,还存在一定差距。
3 工艺改造方案
3.1 改造方案
(1)破碎工段。在选厂现有三段一闭路碎矿的基础上,三段碎矿产品粒度由12 mm 放粗至20 mm,引入高压辊磨超细碎工艺,将产品粒度控制在3 mm以下,减轻磨机压力。辊磨产品通过干式闭路筛分,筛上+3 mm 粒级经磁滑轮抛尾后,精矿返回辊磨机,筛下-3 mm粒级进粗颗粒磁选机,磁选粗精矿进一段磨矿系统,磁选尾矿可捞取粗粒尾砂,细砂进尾矿浓缩系统[4-5]。
(2)磨选工段。将原三段磨机改作一段、二段磨矿使用,以提高磨矿处理能力;由于立磨机广泛应用于微细粒磨矿,相对于球磨具有节能、运行成本低的特点,特引入立式塔磨机作为三段磨矿设备;引入淘洗机精选设备,对精矿进行淘洗机再选;研究表明,可提高精矿铁品位1.5~2.0 个百分点。改造后工艺流程见图2,改造后铁精矿多元素分析结果见表4。
3.2 改造效果
通过在破碎工段引入高压辊磨机,可放粗三段破碎产品粒度,产品粒度可由12 mm 提高至20 mm,减轻碎矿负荷,提高破碎处理能力,使破碎工段达到年处理能力360 万t。经高压辊磨超细碎工艺后,磨前产品粒度降至3 mm,每年可多抛出产率5%的废石。同时,增设磨前湿式粗粒磁选,使磨前铁品位提高至34%,增加粗粒尾砂产率,减少进入尾矿库的尾矿量。一般来说,高压辊磨后采用湿式筛分,筛分效率更高,但考虑到选厂当地干旱缺水、冬季气温低,此次采用高压辊磨与干式筛分组成闭路,两者作业制度相同,工艺配置及人员调配更加合理顺畅。粗粒磁选改造直接在厂房内进行,粗粒尾砂通过胶带机转运至堆场。
原4 台三段磨机可根据需要改作一段、二段使用,可有效解决由于扩能引起的一段、二段磨机处理能力不足的问题;三段磨矿改用立式塔磨机,设计产品细度-0.045 mm95%,可使磁铁矿得到充分单体解离,再通过淘洗机精选,真正实现细磨深选、提质降杂。试验结果表明,铁精矿品位可达65.40%,SiO2杂质含量可降低至4.97%。
改造后合格矿通过N1#胶带机转运至给矿圆筒仓,再通过圆筒仓N2#胶带机转运至高压辊磨厂房,辊压后的产品通过N1#转运站转运至干式筛分厂房,筛上产品通过N2#干抛转运站干抛后,废石运至废石堆场,筛上精矿直接落在N2#胶带机上运至高压辊磨厂房。三段立磨厂房布置在主厂房及浓缩池边上,粗精矿与尾矿均充分利用地形和现有设施实现自流和就近进入。改造与生产分开,最大限度地减少了对生产的影响。
4 经济效益分析
经过扩能提质改造,矿石处理能力提升至350万t/a,精矿产量增加20 万t/a,同时铁精矿品位由62%提高至65%,提高了人员劳动生产效率。按700元/t 铁精粉价格,项目实施后,正常年销售收入可达67 841.15 万元,税后利润6 868.94 万元,投资财务内部收益率为22.86%,全部投资回收期为5.34 a。
5 结论
(1)甘肃某铁矿属高磷高硫低品位单一酸性原生磁铁矿,可回收的有用成分主要是铁,脉石含量高。磁铁矿均匀嵌布在脉石中,粒级普遍均匀细小,要提高铁精矿品位,必须使矿石达到充分解离。
(2)放粗三段一闭路破碎产品粒度,引入高压辊磨超细碎工艺,扩大了选厂处理能力;增设磨前粗粒预选,提高了入磨铁品位,增加了抛尾量;三段磨矿改用立式塔磨机并采用淘洗机进行精选,实现了矿石的细磨深选,达到了扩能提质的目的,可为类似矿山的改造提高参考。
(3)通过工艺改造实施,可实现税后利润6 868.94 万元,投资财务内部收益率为22.86%,经济效益显著。