POSM 装置脱水反应器出料泵用机械密封改造
2021-05-28贾邵秀李舒君王勇刘大东
贾邵秀,李舒君,王勇,刘大东
(1. 中密控股股份有限公司,成都 610045;2. 中化泉州石化有限公司,福建 泉州 362804)
国内某石化企业POSM 装置是西班牙REPSOL首次在国内转让、投产的共氧化法环氧丙烷联产苯乙烯专利技术,以苯、乙烯、丙烯为原料,生产2×105t/a 环氧丙烷及4.5×105t/a 苯乙烯。
该装置在2021 年2 月准备开车前,发现“MBA脱水”单元脱水反应器出料泵(位号P-1612A/B)的介质黏度并非原始数据表内的稳定值6 cSt,而是随着温度变化呈数量级急剧变化,且介质自燃温度低。
该泵原配机械密封冲洗方案为PLAN 21+72+75,密封结构为无压串联式波纹管干气密封,原密封不适用于该工况,无法保障装置顺利开车。
1 基本情况介绍
P-1612A/B 脱水反应器出料泵运行参数如下:
介质:重油(含少量MBA(甲基苯甲醇英文缩写)),介质为混合物,腐蚀性强,自燃温度145 ℃,介质特性见表1,黏度随温度变化呈数量级急剧变化:210 ℃时为6 cSt ,150 ℃时为20 cSt,100 ℃时为110 cSt,50 ℃时为1300 cSt,泵正常运行时介质温度:210 ℃,黏度:6 cSt,泵入口压力:- 0.016 ~ 0.434 MPa,泵出口压力:0.57 MPa,冲洗方案:PLAN 21+72+75(图1),转速:2 950 r/ min,泵型号ZHYa25-250,轴径38 mm。
图1 PLAN 21+72+75 冲洗方案示意图Fig.1 PLAN 21+72+75 Flush plan diagram
表1 P-1612A/B 泵介质特性表Table 1 P-1612A/B Pump medium characteristic
该泵输送介质集合了高温、黏度随温度变化呈数量级急剧变化、自燃温度低、腐蚀性强几个特点。
2 原机械密封不适用于该工况
国内泵用干气密封经过近20 年的发展[1],技术逐渐成熟,形成了较为完善的执行标准[2],在高温、高黏度泵上的应用也有不少成功案例:吉林石化有机合成厂[3]、吉林石化化肥厂[4]、石家庄炼化[5]都成功将干气密封应用于高温、高黏度泵上,他们均采用PLAN 32+74 冲洗方案,即外冲洗液隔离+双端面干气密封。
P-1612A/B 泵原配干气密封结构不同于上述案例,非双端面结构,为串联式结构(图2),一级密封为金属波纹管机械密封,用0.6 m2的换热器降温,二级密封为无压干气密封。
图2 无压串联式金属波纹管干气密封Fig.2 Unpressurized tandem metal bellows dry gas seal
该干气密封不适用于泵P-1612A/B 的工况,原因如下。
2.1 一级密封工作状态
经过测算,介质经0.6 m2换热器降温后,一级密封腔温度约110 ~ 140 ℃,在此温度下介质黏度最大可达110 cSt,流动性很差,极易堵塞PLAN 21 冲洗管路;且换热后的介质温度接近自燃温度,如果
表2 冷却液和被冷却介质特性表Table 2 Cooling and cooled fluid characteristic
2.2 二级密封工作状态
串联式干气密封的二级干气密封腔为微正压,介质的泄漏方向为一级向二级泄漏,如果一级介质按照API 682 允许值5.6 g/h[6]泄漏进入二级密封腔,二级密封腔内为常温氮气,介质被氮气冷却,黏度急增,二级干气密封将迅速失效。
2.3 备泵状态
虽然备泵为热备状态,但是PLAN 21 换热器盘管内的介质并不流动,接近室外自然温度,长期低于50 ℃,盘管内的介质黏度大于1 300 cSt,状态极度黏稠,盘管总长度为14 m,当备泵需要投用时,盘管内阻塞的介质将导致备泵无法启用。
3 机械密封改造方案
3.1 总原则
(1)取消PLAN 21:介质在145 ℃具有自燃特性,因此,不允许采用从泵上任何部位引出介质本身的冲洗方式。
(2)降温改为保温:不应该对介质降温,而是应该对介质保温。
(3)无压串联式波纹管干气密封改为有压双端面波纹管机械密封,即:无压密封改为有压密封,串联式改为双端面,干气密封改为机械密封(即液膜密封)。
3.2 冲洗方案
将PLAN 21+72+75 改为PLAN 32+53A(图3)。
图3 PLAN 32+53A 冲洗方案示意图Fig.3 PLAN 32+53A Flush plan diagram
3.2.1 选择PLAN 53A,而非PLAN 74
虽然有上述多个成功在高温、高黏度泵上运用干气密封的案例,但是我们依然不推荐干气密封,原因如下:上述3 个案例均为PLAN 32+74 方案,此方案中,首要关键点不是干气密封,而是PLAN 32,因为PLAN 32 成功将高黏度、高温的介质阻隔,干气密封实现“气封液”的“液”为PLAN 32 外冲洗液(干净、非高温),而不是介质本身,这个方案的缺点如下:
(1)一旦PLAN 32 出现断流、或者流量不足,不能有效阻隔高温、高黏度介质,则外侧双端面泵用干气密封根本封不住高温、高黏度的介质,干气密封会迅速失效,不给用户反应的时间。干气密封并不具备安全密封的作用,在高温、高黏度泵上使用干气密封属于本质不安全方案。
(2)PLAN 32 的流量需要足够,且需要配合使用设计合理的节流装置,才能起到绝对阻隔介质的作用,该流量受泵的转速、轴径、节流装置间隙、节流长度影响[7]。如:轴径为80 mm 的机械密封,一般要求外冲洗流量至少为16 L/min 才能有效阻隔介质。PLAN 32 属于能耗较高的密封方案。
所以,不推荐双端面干气密封,而是采用双端面机械密封,即选择PLAN 53A,而非PLAN 74。
3.2.2 关于PLAN 32
经过工艺确认,PLAN 32 可以采用装置副产品:100 ℃、0.4 MPa 的MBA(甲基苯甲醇),因为不是双端面干气密封,所以对PLAN 32 的流量要求不必严苛,该泵轴径为38 mm,PLAN 32 流量5 ~ 8 L/min即可。关于PLAN 32 冲洗的投用方式也可以更加灵 活:
(1)方式一:主泵和备泵均24 小时开启PLAN 32。优点是密封寿命长,预计可达2 ~ 3 年,缺点是MBA 耗量大。
(2)方式二:仅在备泵启用前开启PLAN 32 至少1 h,再开泵,在泵正常运行后,关闭PLAN 32。优点是MBA 能耗低,缺点是密封寿命短,预计1 年。
用户可以根据现场实际情况评估选择。
3.3 密封布置方式
密封为双端面背靠背布置(图4),PLAN 32冲洗到一级密封的背后,两级密封都处于干净的PLAN 53A 封液中,仅有一级密封内侧接触介质,封液采用白油(经过工艺确认),利用原PLAN 72 低压氮气(0.7 MPa)接入PLAN 53A 辅助系统作为增压源,氮气压力满足:比PLAN 32 压力高0.14 ~ 0.41 MPa[6]。
图4 有压双端面金属波纹管机械密封Fig.4 Pressurized double metal bellows mechanical seal
3.4 泵的保温
该泵的泵体和进出口管线均设置了蒸汽管线伴热保温,但是泵体没有保温夹套。建议以后再次购置时,泵体带上保温夹套。
3.5 改造后机械密封的选型和选材
虽然两级密封处于同一个密封腔内,属于连通状态,但是两级密封的工况并不相同。
3.5.1 一、二级密封的承压和温度
见表3,一级密封承压为0.3 ~ 0.5 MPa,耐受温度为:封液温度 ~ 210 ℃;二级密封承压为0.7 MPa,耐受温度为封液温度。
表3 一二级密封摩擦副内外侧情况Table 3 Primary and secondary seal faces friction
3.5.2 一、二级密封的选型选材
一级密封内侧直接接触210 ℃的介质,加上密封端面摩擦生热,因此一级密封的设计温度需要按照不低于260 ℃考虑;二级密封为安全密封,当一级密封大量泄漏时,二级密封需要能够承受泵送介质的各项参数;因此,两级密封均需要选择耐高温的金属波纹管机械密封,设计温度按260 ℃考虑,摩擦副采用浸金属石墨/碳化硅,辅助密封圈采用柔性石墨,波片采用inconel 718 材质,同时需要考虑内外侧密封承压不同,兼顾平衡直径和载荷系数的调整[8-9]。因为介质腐蚀性强,机械密封的基材选择不低于泵过流部件材质,为2205 不锈钢。
3.5.3 控制封液温度不高于80 ℃
如果封液温度高于80 ℃,高温封液将会导致二级密封端面内侧微量泄漏(API 682 允许值5.6 g/h[6])的白油在端面内侧氧化结焦(二级密封内侧为空气),结焦划伤二级密封端面,将导致二级密封泄漏量逐渐增大直至超标;这也是有的高温泵在二级密封背后设置蒸汽或氮气吹扫的原因[10],但是受制于泵腔轴向尺寸和现场公用工程条件,多数情况并没有设置蒸汽或氮气吹扫的条件。
封液的温度受轴和密封腔体的传导热、一二级动静环的摩擦热、旋转搅拌热、PLAN 53A 封液循环流量影响[11],PLAN 53A 封液循环流量受泵效环的泵效能力、PLAN 53A 储罐热虹吸效果影响,轴径38 mm 的高温泵,封液循环量需要达到不低于400 L/ h[11],通过以下方式实现。
(1)泵效环:螺旋式泵效环的泵效能力受螺纹头数、螺旋槽宽度、螺旋槽深度、密封腔与泵效环的间隙、螺旋长度影响[12],根据以上要素针对性设计该机械密封的泵效环[13-14]。
(2)PLAN 53A 储罐热虹吸效果:严格按照API 682 要求悬挂储罐的高度并配管[15-16]。
改造后的机械密封和辅助系统,于2021 年3 月供货安装,保障了该用户POSM 装置的顺利开车,至今该泵的机械密封已经平稳运行半年。
4 结论
西班牙REPSOL 共氧化法环氧丙烷联产苯乙烯技术POSM 装置脱水反应器出料泵,因为其介质高温、黏度随温度变化呈数量级急剧变化、介质自燃温度低、腐蚀性强的工艺特性,不能对介质降温,需要对介质保温,不宜采用干气密封,而是采用机械密封,冲洗方案应选择PLAN 32+53A,机械密封为耐高温的有压双端面金属波纹管密封,可以保障该泵的长周期运行。