3.3kV矿用组合高压防爆变频器设计探究
2021-05-28吴世均
吴世均
(上海伟肯实业有限公司,上海201806)
煤矿采掘面驱动刮板机、转载机和破碎机的设备,都要求无极调速、低频大转矩特性,传统的液力偶合器调速系统根本无法满足工况要求。采掘面3.3KV 供电系统早已得到应用,3.3KV 防爆高压变频器应运而生。本文以模块化思路实现高压防爆变频器设计,规避共整流方式的缺点,满足变频器故障不停运,快速维修的要求,为煤矿可靠地实现智能化生产做出一定贡献。
1 项目概况
本项目设计3.3kV 组合防爆高压变频器,包括两组合、三组合两个大的类型,每一个类型包括1250kW 和2000KW 两个功率段的变频器,由于涉及到多种变频器,而同功率的两组合和三组合变频器,物料类型相同,所以变频器主回路采用多个单独主回路拓扑结构,并且对主回路进行划分,形成了5 个功能模块。控制回路也进行划分,形成内控和外控两大模块。相同功率的变频器,就可以直接使用这些功能模块,既减少了设计工作量,又利于提高生产和售后服务效率。
2 整机设计
矿用组合高压防爆变频器主回路采用交直交电压型拓扑,整流拓扑结构采用串联12 脉动整流或者6 脉动三相桥式整流、直流采用模块式薄膜电容、逆变采用一字型三电平拓扑。如图1所示的12 脉动的3.3KV 单台高压防爆变频器主回路拓扑图。在三组合变频器中,含有三台相同的变频器,三台变频器的主回路完全相互隔离,其中任何一台变频器出现故障,可以直接断掉电源,启动备用变频器,或者剩下的变频器投入运行,不影响煤矿的生产。可将图1 的主回路划分为5 个模块:(1)功率输入单元:包括高压继电器、预充电电阻、主真空接触器KM1 和KM2。(2)模组Z+U:包括整流部分、均压电阻和逆变U 相。(3)模组V+W:包括逆变V 相和逆变W 相。(4)储能单元,包括C1-C6 的薄膜电容。(5)功率输出单元,也就是输出电抗器,如图2 所示。
在整机布局中,可以将组合变频器的所有功率输入单元统一放入外控腔,将剩下部分放置在变频腔中,这样组合变频器就由一个外控腔和多个变频腔构成。如图3 所示,是三组合变频器,由一个外控腔和三个变频腔构成。
图1 12 脉动单台3.3KV 高压防爆变频主回路拓扑
图2 单台高压变频器主回路模块划分方案
图3 三组合整机防爆变频器
主回路所有的单元,在单体、两组合、三组合防爆变频器中,同功率段的单元相同,彼此之间相互共用,减少库存和配件种类。变频器逆变侧控制部分,包含变频器主控板、信号板、相应的开关电源、给驱动供电的开关电源等,构成了内控盒,显然一个变频器腔需要一个内控盒。组合变频器中,为了接受外部电控控制、监控组合变频器使用情况、适应现场工况设置多种控制模式,构成以PLC为核心外控盒。这样变频器控制回路就分成外控和内控两大模块,如图3 所示,由一个内控盒,三个外空盒构成。内控盒到模组之间的控制线和光纤、外控盒到内控盒的控制线可以预先设计成快插形式的多芯电缆,由线束厂标准化生产,进一步提高生产效率,杜绝了因导线连接不当造成的故障。
3 设计要点
3.1 电气拓扑结构
综合考虑电阻功率消耗,放电时间等因数,每个均压电阻取值为200KΩ,同时主回路增加放电单元。根据公式(3),放电15 分钟后,母线电压值约为200V,此时由外控PLC 控制投入放电单元,快速放掉剩余电能。C7、C8 是无感薄膜吸收电容,作用是吸收U-T1 至U-T4 四个IGBT 在关断时产生的电压尖峰值。根据
根据文献[2]结论,PWM 变频器输出电压在长电缆中将产生行波反射现象。将严重影响电机和电缆的绝缘。根据文献[3]结论,输出电抗器的直接作用即为延长PWM 电压脉冲上升时间,可以较好解决电机端过压问题。同时电感基本作用是阻碍电流的变化,当变频器发生II 次短路时,能有效减少电流的变化率,防止大电流对IGBT 的冲击。因此在本项目中,统一设计输出电抗器,当电机超过1000 米时,还会增加RC,构成RLC 低通滤波器。
3.2 散热设计
首先要考虑模组V+W 散热设计,在负载2000KW 时,该模组散热量是15kW,综合考虑导热率、耐水压、价格因数和加工难度,最终选择铝板,但铝水冷板水压最高不能超过1MPa,因此要求供水水压范围为0.4~1MPa。通过实测,煤矿井下供水水压范围0.8~3MPa 之间,因此水冷输入端必须安装减压阀和安全阀,井下水质较差,还需安装过滤阀,防止水垢等堵塞水道。
3.3 安全性设计
采掘类负载,电机导线随设备列车伸缩运动,很容易被尖锐物体刮破。因为导线长,变频器发生II 次短路时,变频器保护有延时。所以本项目中,在变频器中线上设置在线绝缘监视仪,实时检测检测整个系统的绝缘值。在3.3KV 系统中,国标规定绝缘电阻小于120KΩ 报漏电故障,通过在线绝缘监视仪实时检测,可以将漏电绝缘提高到10MΩ,大大整个供电系统安全性。
4 实验结果
4.1 模组水冷实验
2000KW 三组合变频器,在额定负载,水流量60LPM,近口水温25℃,模组V+W 的水冷仿真实验,水冷基板最高温度48.8℃,温升23.8℃。通过实际满载温升实验,与仿真结果一致。
4.2 短路试验
W-T1 对中线短路的II 次短路试验波形,CH3 通道是IGBT的集电极电流,CH4 通道是Vce 电压值,分析可知,最大电路电流4.72KA,半母线电压2600V,电压过冲值。
4.3 整机实验
整机实验包括水压实验、爆炸实验、耐潮实验、压频比实验、温升实验、EMC 实验等,均通过了上海防爆站验证,取得了防爆合格证。产品在小保当等多个煤矿得到应用,运行良好。
5 结论
3.3 kV 矿用组合高压防爆变频器,通过合理拓扑划分,可将主回路和控制回路进行模块化设计,使得单体、两组合和三组合变频器可以共用相同模块,简化了设计工作量,提高了生产效率,也方便了煤矿对设备的维护,整机布局合理、性能可靠,满足煤矿对高可靠性、无极调速和低频大转矩的要求。