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35 kV真空断路器更换内置式TA的优化

2021-05-27谭湘海刘海龙

农村电气化 2021年5期
关键词:法兰内置断路器

谭湘海,尹 权,刘海龙,张 芳

(国网湖南湘潭供电公司,湖南 湘潭411104)

真空断路器常用于35 kV 及以下配电网设备,在农村配电网的变电站使用较多。其优点为:灭弧室采用固封技术,体积小、寿命长;封装在环氧树脂内,耐气候性好,便于运输等。其缺点为:分断大电流能力不强,部分型号如ZW7-40.5型带内置式TA,一旦电流互感器需增大变比或故障需更换,则必须对断路器进行整体检修。

1 基本情况

35 kV内置TA式真空断路器受体积限制,TA绝缘裕度较低,绝缘故障率较高。某日,110 kV棋梓桥变35 kV 系统发生单相接地故障。现场检查发现420断路器内置B相TA绝缘击穿造成单相接地故障,随后将该断路器退出运行进行检查及相关诊断试验。该断路器为ZW7-40.5型户外真空断路器,2001年11月生产,其内置TA 型号为LZZBJ4-35 型电流互感器。经检查,位于断路器机构箱内的B相内置TA已经烧损,部分绝缘部件已经碳化脱落,如图1所示。

图1 B相电流互感器绝缘击穿部位

现场对420 断路器及TA 开展了诊断性试验,420断路器机械特性和回路电阻试验均能顺利通过;对断路器连同TA进行绝缘电阻测量和耐压试验,测量数据如表1所示。

表1 420断路器及TA绝缘电阻和交流耐压试验数据

420 断路器及TA 的B 相绝缘电阻值明显小于A相和C相且交流耐压试验不通过。

2 处理过程

故障隔离后,棋梓桥变电站由#2 主变供10 kV负荷、#1 主变供35 kV 负荷,确保了电力供应。当时正值迎峰度夏期间,须尽快恢复420断路器运行。因该内置式TA 与断路器连接紧密,单独更换TA 施工困难。技术人员在现场反复查勘及研究相关资料,制定两种方案,方案一是整体更换该型断路器,需购置新断路器且重新进行设备基础施工,检修时间需15 天左右;方案二是现场更换420 断路器的B 相内置TA,检修时间为2 天。为尽快恢复420 断路器设备运行,经研究决定选择方案二。

2.1 准备工作

选择库存备用旧35 kV 断路器,参数与故障断路器参数一致。试验人员对备用断路器及TA进行全面试验,试验合格。拆除备用断路器的内置TA,拆除过程中记录各个步骤及零部件安装方法及工艺。

2.2 TA更换方法与步骤

首先释放断路器弹簧能量,保证断路器在分闸位置,拆除断路器两侧引线。拆除断路器外部绝缘拉杆与本体拐臂轴,拧紧绝缘拉杆调节螺栓并做记号,如图2所示。

松开断路器中间法兰处固定螺栓,注意松动及拆除橡胶垫侧螺栓时,须做记号,避免回装时方向错误,同时要防止损坏橡胶垫,保留对角螺栓稳固上下瓷套,如图2所示。

图2 外部绝缘杆及中间法兰拆除

拆除中间拐臂处检修孔盖,拆除TA 铜排连接螺栓,解除上下之间连接,并用吊绳带力保住上瓷套,如图3所示。

图3 中间法兰处的TA连接铜排

拆除中间法兰对角螺栓,拆除上瓷套。注意吊装时避免撞击拐臂传动部分,并拆除分闸缓冲器,如图4所示。

图4 中间法兰拆除

拆除下瓷套时要做好断路器绝缘脂收集准备,拆除下法兰固定螺栓后吊起下瓷套进行拆除。注意保护TA连接铜排,并清理剩余断路器绝缘脂,如图5所示。

图5 吊装下瓷套后清理硅脂

清理完剩余断路器绝缘脂后,用吊绳带力拉住TA 后将固定螺栓拆除,并从断路器横梁内拆退出TA。注意断路器横梁内其他附件(如加热板、储能接触器等)位置,拆除TA前应将附件拆除或进行保护,防止损坏附件,如图6所示。

对更换的TA 进行检查,并在吊装前清理TA 固定盘及断路器支架表面的密封胶。注意:表面残留密封胶和其他杂质必须理干净,如有残留或其他杂质会造成安装后存在缝隙,在长期运行下会有漏胶或受潮的风险。装配时按拆装的相反顺序进行,在安装紧固后用无水酒精将TA 引线浇铸件清抹干净,并将下法兰密封圈进行更换,同时注意清理密封面,如图7所示。

回装下瓷套紧固密封面螺栓(密封面重新涂抹密封胶)后,向下瓷套内注入新的断路器绝缘硅脂,注入量约1.5~2 kg,遮住引线绝缘柱即可,如图8所示。

图7 现场TA引线浇铸件

图8 回装后绝缘硅脂灌注位置

注入绝缘脂后回装中间法兰。组装中间法兰时注意TA引线连接铜排不得靠在中间法兰上,法兰绝缘橡胶垫不能破损,尤其是TA 的A1 端连接法兰处的固定螺栓要做绝缘处理,并且连接引线排安装方向要正确,如图9所示。

图9 断路器瓷套回装

本体瓷柱按顺序组装完毕后,恢复外部绝缘拉杆与本体拐臂的连接,检查外观无误、螺栓紧固。

2.3 试验

对组装完成后的断路器开展耐压、动作特性试验,对TA 开展耐压、绝缘、变比、伏安特性等试验,各项试验均合格,符合投运条件。

3 总结及建议

通过对ZW7-40.5型断路器本体瓷柱的解体及内置TA更换检修,对该型断路器结构有了更深入的了解。在全面掌握该型断路器相关技术资料,了解该断路器的结构、拆装工艺后,完成了真空断路器内置TA的更换工作,减少了故障停电时间和范围,提升了检修人员的技能水平,为此类35 kV 真空断路器检修积累了经验。

由于35 kV TA 内置式真空断路器存在TA 绝缘裕度较低、现场检修难度大等缺点,建议选用断路器与TA分体布置的型号。当TA出现故障或TA变比不足时只需单独更换TA,减少检修工作量、缩短停电时间。

针对在运的35 kV TA内置式真空断路器,应加强例行巡视,将TA 的外观检测纳入重点巡视项目,加强对TA 部位的红外测温。停电试验时将TA 绝缘试验数据与之前试验数据进行差异分析,及时发现隐患并处理。

对该型在运的35 kV 真空断路器纳入技改项目计划,分批进行更换。

加强对35 kV 线路的运维,减少因线路发生单相接地故障导致相电压升高对真空断路器及TA运行的影响。

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