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菱镁矿补炉工艺在大型转炉炉衬维护中的应用

2021-05-26贾建明

山西冶金 2021年2期
关键词:生铁熔渣炉渣

贾建明

(河钢宣钢二钢轧厂,河北 宣化075100)

转炉前大面和炉底是转炉的重要部位,经常受到铁水、倒炉钢渣液体的冲刷侵蚀和废钢的机械撞击。使用菱镁矿替代部分生铁块补炉后,菱镁矿含高熔点的矿物质,耐火度高,提高了渣补的结构强度和抗冲刷能力,每次补炉大约20 min左右就能粘好,高熔点物质在附着转炉炉衬长达10~16 h,节约了生产时间,给公司单炉机生产创造了有利条件。

高炉的连续生产导致转炉生产压力较大,转炉必须适应高炉的生产节奏,这样转炉检修、补炉的机动时间较短,转炉维护也需要很大成本,如果长时间不对炉衬进行修补,将影响转炉的稳定生产,且会给后期炉役炉况的维护带来困难增加负担。

1 菱镁矿补炉的工作原理

转炉炉衬由绝热层、永久层和工作层组成。工作层因与高温金属液体、熔渣直接接触,工作环境恶劣,所以工作层全部砌筑耐高温,热稳定性好的镁炭砖[1]。

转炉在吹炼过程中,炉内在高温条件下进行着复杂、激烈的物理化学反应和机械运动。镁炭砖工作表面的碳首先受到氧化性熔渣,氧化亚铁等氧化物、冶炼时的氧、炉气中一氧化碳,等氧化性气体氧化作用,以及高温下碳还原氧化镁,使镁炭砖工作表面形成脱碳层。炉衬砖的工作表面由于碳的氧化脱除,镁碳砖组织结构遭破坏,在金属液和高温气体的流动冲刷下流失而被蚀损;同时,由于碳的脱除所形成的孔隙,熔渣从孔隙渗入,并与MgO反应生成低熔点CaO·MgO·SiO2矿物质粘附在炉衬上,由于转炉在冶炼时炉衬内发生反复性的氧化—脱碳—高温金属液和气体冲刷,转炉内衬逐渐融损,流失于炉渣中,就这样炉衬一步一步被蚀损。

1.1 菱镁矿的物理性质对补炉的影响

镁质矿石因其具有高熔点、耐高温侵蚀、不易氧化、又不与钢水反应的特点,其相对密度大约在2.9~3.1 g/cm3之间,而炉渣的相对密度大约在2.7 g/cm3左右,当把菱镁矿倒入转炉前大面时,菱镁矿可以完全浸泡在炉渣中,此作条件完全符合生铁块渣补的基本原理。

同时由于菱镁矿的比重低于生铁块的相对密度(大约0.3 g/cm3)左右,菱镁矿在液态炉渣中会自动逐渐均匀分布在转炉前大面,而生铁块的倒入转炉前大面后,由于生铁块比重大,倒入转炉后形状不会改变,所以菱镁矿弥补了生铁块补炉不够完全的地方,对维护炉型起到了重要作用。

1.2 菱镁矿的化学性质对维护炉衬的影响

菱镁矿的主要化学成分是MgO,是MgCO3和CaCO3的复盐,矿石中MgO含量越高,耐火度越高;当其遇到高温熔渣时分解为CaO和MgO的反应层[2],其化学反应如式(1)所示。

它们与熔渣反应生成高温结合相,提高了渣补的结构强度和抗冲刷能力,由于出钢后炉渣的温度还很高,基本在1 450~1 550℃之间,菱镁矿在1 450~1 800℃煅烧,CO2气体完全溢出,MgO形成方镁石结晶致密结合块体,耐火度达到3 000℃以上;MgCO3、CaCO3的分解温度为627℃,因此,菱镁矿石加入到炉内完全满足反应热力学条件,其中一小部分菱镁矿在炉内反应生成MgO和CO2气体,生成的MgO溶解在炉渣中,提高了炉渣中MgO的含量,为溅渣护炉提供了高熔点的炉渣,溅后渣层可有效抗击高温钢液的冲刷,保护炉衬抗侵蚀能力,延缓炉衬侵蚀速度,稳定炉况正常运行。

2 菱镁矿加入量的确定

根据转炉采用生铁块渣补原理经验得出结论:渣补生铁块过多,天车倒入过快有结堆现象难以铺平,对炉型影响很大,不符合反应动力学原理,致使炉内反应空间不足,炉容比变小,吹炼过程难以控制,容易发生喷溅;渣补生铁块太少,渣补效果不太明显,起不到护炉作用,所以渣补生铁块一般选择4.5 t左右。

根据生铁块(相对密度约7 g/cm3)与菱镁矿(相对密度约2.9~3.1 g/cm3)的相对密度和加入转炉前大面形成的体积相等,计算菱镁矿的加入量M如式(2)所示:

由于河钢宣钢二钢轧厂现在菱镁矿用编织袋包装,每袋重量大约1 t左右,每次渣补加入2袋,使用也特别方便。

3 菱镁矿补炉工艺的操作要点

1)根据生产节奏,利用中包到点时时间充裕情况下进行菱镁矿补炉操作。

2)进行菱镁矿补炉前的吹炼炉次,终点控制按照:w(C)≥0.08%,炉渣碱度为2.8~3.5;炉渣中w(MgO)为8%~10%。

3)确保终点一次拉炉成功,严禁调生料,钢水全部出尽;为了保证渣面补炉后平整,炉渣致密度大,不进行溅渣操作;或根据实际情况静置一段时间后,待菱镁矿完全凝固铺平烧结好,可摇起炉适当溅渣操作,使补炉效果更好。

4)将炉体摇至与炉台夹角约50°,用废钢斗缓慢加入提前备好的1~2 t镁质矿石,然后来回上下小幅度摇炉直至镁质矿石完全平铺前大面,静置等待菱镁矿完全凝固。

5)当终点温度高于1 680℃或终点w(C)小于0.08%时,终渣w(FeO)高、黏度低,用废钢斗缓慢加入提前备好的1~2 t镁质矿石,静置10~15 min。然后起炉摇到零位,氧枪枪位降至2~3 m用氮气吹扫1~2 min,完后再把转炉摇平,让其自然凝固。

6)渣补完吹炼第一炉钢,要化好渣,过程温度控制合适,出完钢做好溅渣护炉工作,使得菱镁矿补炉效果进一步得到巩固。

4 菱镁矿补炉工艺的优点

1)使用菱镁矿替代部分生铁块补炉后,菱镁矿含高熔点的矿物质,耐火度高,提高了渣补的结构强度和抗冲刷能力,菱镁矿渣补大面较为平整,不存在凸出点,前大面耐侵蚀性明显提高,炉渣平稳,炉渣中不易带钢,杜绝了倒炉时炉渣发泡现象,有利于降低钢铁料消耗。

2)一个中包周期只用生铁块补炉一次,用菱镁矿补炉一次,一次补炉用1~2 t菱镁矿,大约20 min左右就能粘好,高熔点物质在附着转炉炉衬长达10~16 h,能替代两次生铁块补炉约8~10 t,节约了生产时间,给公司单炉机生产创造了有利条件。

3)改造前渣补铁块的用量为每班4 t、每天3次,耐侵蚀时间为8 h。改造后为每班2 t镁质矿石每天1次,耐侵蚀时间为10~16 h。另外还要在每天正常生产的时候渣补1次每次4 t,替代2次渣补用的生铁块8 t,每月除去正常维护炉衬的次数,菱镁矿渣补占渣补炉次的权重为30%,渣补用的铁块的成本为每吨0.25万元,该工艺年经济效益为216万元。

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