汽轮机数字电液控制(DEH)技术
2021-05-19李华龙
李华龙
摘要:电能生产的过程中,火电厂是非常重要的场所。汽轮机是火电站中的关键动力设备,在运行过程中具有转速变化范围大、转速高等诸多优点。由于当前热控技术的逐步发展和应用,汽轮机组的整体性能和可靠性大幅度提高,逐步开始实现了自动化。因此,重点分析研究汽轮机控制系统的优化设计,以供参考。
关键词:汽轮机;DEH系统;应用
前言
快速发展的科学技术为工业质量和效率的提升提供了有力支撑,汽轮机以其独特的优势受到众多工业领域的认可,得以在电力、石化、造纸、环保等工业领域广泛应用。作为大型高转速机械的一种汽轮机中的数字电液控制系统(DEH)起着重要作用,机组的安全性与可靠性受到DEH控制性能的直接影响,机组的稳定高效运转则是提高工业企业的经济效益的基本保障。
1汽轮机DEH控制系统的工作原理、特征以及结构
1.1基于DCS汽轮机DEH控制系统的工作原理和特征
从汽轮机DEH控制系统的角度出发,需要注意加强控制的效果,这是DCS控制系统的重要组成部分,主要通过电驱动油动机控制阀门开度。在操作过程中,它主要用于调节汽轮机的转速,加强核心系统的管理。这样可以有效保证汽轮机处于稳定的状态,避免出现疏漏。计算机DCS控制系统使用自动化调节系统进行数据分析,并且对电信号进行控制。
1.2基于DCS控制系统的汽轮机DEH控制系统的结构
1.2.1调节系统
调节系统可以分成执行器和控制器两部分。执行器在运用过程中,主要依照控制器获得的运算结果进行相应机构的执行。而控制系统作为控制终端,对执行系统的运行策略进行指挥。
1.2.2保安系统
汽轮机组运行的过程中如果发现安全问题,需要注意采取合理的措施进行控制,并且保证系统的安全性。保安系统可以对整个机组的稳定运行进行保障。保安系统是汽轮机DEH控制系统重的要组成部分,主要包含危急遮断系统、急速保护系统等。
2改造背景
2.1汽轮机液压系统运行中存在的问题
1)汽轮机调门运行的不稳定性对DEH控制系统的影响越来越大。由于机组投运时间较长,调门的机械液压反馈系统逐渐出现磨损、精度差等问题,调门的控制效果一直不稳定,而DEH系统内部进行热电联产牵联解耦运算,对调门稳定性和线性关系有很高的要求,但调门的问题限制了DEH控制性能的发挥,加剧了机组的不稳定性,加减负荷缓慢,负荷波动大甚至出现跳车事故发生。
2)汽轮机电液伺服系统中油动机的控制未纳入到伺服闭环回路中,采用的是机械反馈方式。且控制油压通过调节滑阀上的平衡弹簧来稳定,调节精度差。
3)汽轮机液压反馈结构、部件环节多,运行中容易卡涩,控制系统就会受到滑阀摩擦力的影响。使油动机在加减负荷过程中不容易准确到位,运行人员很难掌握。
4)汽轮机伺服调节阀的流量特性差,且油动机输出刚度差并存在卡涩现象,使系统的稳定性变差并存有滑负荷现象。
2.2汽輪机DEH系统运行中存在的问题
1)DEH数字电液调节系统卡件故障率逐渐增高,且当前控制系统卡件Woodward公司已停产,新一代产品卡件无法替代当前卡件。一旦卡件出现故障,将导致发电机无法开机或发电机停机事故发生。同时DEH控制系统上位机监控软件版本较老,仅支持Windows2000操作系统平台,而目前市场已无法购买到支持Windows2000操作系统的计算机,操作站计算机出现故障后电脑主机需要订做,且采购周期较长,影响DEH系统的正常运行。
2)DEH无法实现功率、抽汽压力的自整性控制功能。
3系统改造方案
3.1液压系统改造
1)对原液压调节系统中的调速油动机、I段油动机、Ⅳ段油动机及其反馈装置、调节滑阀、CPC、节流孔调节装置及相关联的油管路拆除并进行封堵。
2)对原液压调节系统中的OPC快关电磁阀进行拆除。
3)保留原系统中的安保控制部分,包括危急遮断器、主汽阀自动关闭器、磁力断路油门装置、挂闸、打闸等装置,保留配汽机构和机头手打停机装置及危急遮断器喷油试验装置。
4)对原液压系统低压透平油调节系统进行更换,增加高压调节阀油动机、I段(中压)抽汽调节阀油动机和Ⅳ段(低压)抽汽调节阀油动机各1套,并为其配有带独立高压透平油油源的电液伺服系统,每台油动机电液伺服系统包含油缸1套、美国Parker进口密封液压缸1个、ATOS插装阀组件1套、美国MOOG电液伺服阀1个、OPC电磁阀1个、无锡河埒LVDT位移传感器2个。
5)加装采用控制油压为14MPa抗磨液压油为独立油源站1套,油源站由油箱、高压油泵、马达、美国UE低压压力开关组件、调压电磁阀和蓄能器等部件组成。分散并集成到各电液执行器上,并加装与电液转换器配套的伺服油动机
(3套)OPC快关组件、隔膜阀、无锡河埒CS一1磁阻式测速传感器。
3.2DEH系统改造:
此次改造将原美国Woodward公司的MicroNetTMSimplex控制系统拆除,更换为性能更加稳定的浙江中控ECS一700控制系统,该系统主控卡、所有I/O卡件均冗余配置,专用伺服模块、测速模块冗余配置,高、中、低调门回路具备输出电流信号检测功能。该系统配置一台工程师站,一台操作员站,软件平台为Windows7操作系统,具有操作灵活、人机界面友好、监控信息丰富的优点,能够完成机组的升速、暖机、冲临界、定速、同期、并网等操作,并能实现汽轮机的超速保护、负荷限制保护、联锁停机等控制功能。
具体改造步骤如下:
1)对原DEH系统有用的测点及此次改造新增的测点提前做好统计。做好位号标记,将新的DEH控制机柜、操作台按图纸就位固定,并结合I/O点表对信号线进行接线。
2)接线完成后对系统进行上电,对所有I/O点进行打点校验,保证无误后对控制回路、联锁回路进行试验,并做好调试记录。
3)调试完成后结合工艺进行试车。
结束语
当前技术快速进步,汽轮机DCS控制系统得到了相应的发展,在操作过程中效率逐步提高,逐步在社会各个领域得到广泛的应用。在汽轮机运行过程中,一定要注意对汽轮机的控制系统进行优化,进一步提高系统的安全性和稳定性,保证电力系统快速发展。
参考文献
[1]戴少石.小汽机数字电液控制系统的优化设计与实施[D].北京:华北电力大学,2016.
[2]涂环,陈辉.基于多目标遗传算法的汽轮机转速PI控制器参数优化[J].武汉理工大学学报,2018,(2):67-71.
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