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低热水泥熟料岩相观察及配料煅烧分析

2021-05-10

昆明冶金高等专科学校学报 2021年1期
关键词:熟料配料比率

梁 旗

(昆明冶金高等专科学校建筑工程学院,云南 昆明 650033)

0 引 言

在云南江河并流区域构建大坝,大体积混凝土使用了低热水泥。笔者从云南某水泥厂取来低热水泥熟料,制成光片,对其矿物组成和分布状况进行观察,依据岩相结构对其质量进行鉴定,并分析低热水泥熟料的配料和煅烧制度。

熟料外观:黑色圆粒状、细粒状占一定比例,粒径范围3~34 mm,5 mm 以下约占20%,5~10 mm 占65%,致密块状构造。

1 岩相结构

A矿多角状、短柱状,多呈小堆状集中,少量零星分布,A矿发育完整,尺寸22~79 μm,占比约34%;B矿圆粒、椭圆粒,成堆分布,尺寸20~59 μm,有大小不均齐现象,少量呈手指状,占比约48%。A矿、B矿分布不均匀,黑色中间体点滴状微晶,白色中间体不定形,填充在A矿B矿之间,中间体占比约17%,一次f-CaO极少,占比在0.5%以下,孔洞圆形、三角形,孔隙率低,占比约20%,其余矿物未见,如图1、2所示。

图1 A矿、B矿和中间相(200倍) 图2 零星的A矿和大量的B矿(400倍)Fig.1 Ore A,Ore B and interphase(200 times) Fig.2 Sporadic A ore and a large number of B ore(400 times)

2 岩相分析鉴定

熟料原料石灰石、粘土、砂岩、铜渣,质量优良,碱、硫、氯、碳酸镁等杂质质量分数低。根据岩相分析估算的配料率值中KH偏低,仅0.79;n值高,达2.8;p值低,约0.7。生料粉磨细度控制合格,筛余指标合适。生料均化效果不够理想。回转窑内煅烧温度高,烧成带较长,烧成反应时间充裕,烧成反应较完全。窑内过剩空气系数合适,窑内气氛主体是氧化气氛。冷却机工作正常,熟料冷却制度是快冷。

结论:熟料强度42.5号,熟料安定性合格,凝结时间正常。

3 对配料率值和煅烧的讨论分析

为了实现减小混凝土砌块水化热的目标,该配方大幅度降低了石灰饱和系数KH和铁率p的数值,以减少C3S和C3A的矿物成分。为了提高强度,相应地提高了硅率n值,即采用两低一高配料,KH值降低,为0.80左右,p值降低,为0.7左右。这种配方C3S和C3A的成分减少,降低了熟料水化热,但也大幅损失了熟料早期强度,硅率n值提高,达到2.7,用以增加硅酸盐矿物的占比,相应提高熟料强度,熟料中A矿、B矿、中间体的占比分别是34%、48%、17%。实际熟料强度等级42.5号。

下面讨论窑系统在煅烧这种两低一高配料时的参数调整,阐明其煅烧特点。先以率值为导向进行分析,从配料率值上看KH较低,分解石灰石的任务减轻,分解炉用煤量可以减小,即尾煤比率下调,分解炉出口的温度值可以适当降低。另一方面由于生料n值高,液相量偏小,需提高回转窑内的温度,增加液相量才能保证烧成,即头煤比率上调。从该厂熟料外观看,头煤比率虽然增加,熟料结粒仍然困难,尺寸细小的熟料仍占一定比率,这种情况只有减少喂料量、降低产量,才能维持正常煅烧。经核实,该厂实际喂料量与煅烧普通水泥熟料相比降低约15%,即从 200 t/h 下降到 170 t/h,窑速下降约20%,这也使得篦冷机熟料料层减薄,篦下风压降低,但二次风温仍维持在 1 200 ℃。

低热水泥熟料中C3S和C3A的矿物成分减少,使得熟料早期强度降低。为了弥补强度损失,生产高活性的C2S可以提高其早期强度。研究表明,使C2S晶格中固溶更多的SO3、Fe2O3、Al2O3等固溶物能提高其早期强度,而固溶物的数量随着煅烧温度的增加而增加。针对这种情况,增加回转窑内的用煤比率,使回转窑内保持高温煅烧,同时起到C2S活性得以增强的效果,并相应降低窑速以延长加热时间,能增强这一效果。岩相观测佐证,该厂生产的熟料A矿尺寸大,一次f-CaO占比极小,熟料孔隙率低,说明窑操不仅提高了头煤比率,使烧成带拉长,还相对减慢了窑速,延长了煅烧时间,产生一种略过烧的熟料。当然高温煅烧会使C3A、C4AF活性下降,使一次f-CaO占比过低,削弱了这些矿物对早期强度的贡献,但舍小取大,高温煅烧效果更好,生产实践证明了这一点。

至于低热水泥的热耗,由于KH较低,碳酸盐分解所需热耗降低,铁率p低,液相黏度降低,对降低热耗确有帮助;但n高,液相量少,回转窑内为了提高液相量、达到烧成反应温度并且为了生产高活性C2S,都需较高的温度支持。经核实,该厂低热水泥生料入窑分解率为90%~95%,分解用煤降幅很小,而回转窑内煅烧用煤增加更多,实际热耗比煅烧普通水泥熟料略高。

生产实践还证明,生产高活性C2S的风险比煅烧其他熟料大,因为C2S属于对窑内气氛敏感的矿物,增加回转窑内用煤时操作不当会造成还原气氛,从而破坏C2S和中间相的成分,生成钙铁橄榄石(CFS)或铁橄榄石(F2S)。该厂熟料中发现少量手指状的B矿,严重影响低热水泥的早期强度,在煅烧中尤其要加以注意。

4 结 语

通过该厂低热水泥熟料岩相观察和配方分析,说明低热水泥熟料是两低一高配料,KH和p值低,n值高。在窑系统操作中,应当减少喂料量,降低尾煤比率,增加头煤比率,分解炉出口温度降低,回转窑内保持高温煅烧,并减慢窑速、延长化学反应时间,严格防止还原气氛产生,调整好篦冷却机,保证二次风温。煅烧低热水泥熟料的热耗比生产普通水泥略高。

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