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锦16(东)块强水淹区二元驱试验井组精细调整研究

2021-04-28李晗丽

中国应急管理科学 2021年5期
关键词:水淹采区油井

摘  要:锦16块(东)兴隆台油层构造上位于辽河盆地西部凹陷西斜坡南部。区块目前综合含水为97.6%,处于特高含水开发阶段。本着“先试验,后推广”的原则,为了验证强水淹区域化学驱潜力,评价化学驱开展的技术可行性和经济可行性,在锦16东部优选4个井组先期开展强水淹区化学驱先导试验,为全区规模推广化学驱提供重要依据。通过实施化学驱预计可提高采收率13%。

关键字:强水淹;二元驱;锦16块(东)

中图分类号:TE357.7                                           文献标识码:A                                         DOI:10.12296/j.2096-3475.2021.05.260

一、油藏概况

锦16块(东)部位于欢喜岭油田西南部,锦16块为两组近北东向正断层夹持的南倾的鼻状构造。东西长9.3km,南北宽l.2km,主要含油气层为古近系沙河街组一段和沙二段即兴隆台油层,油藏埋深-1255—-1460m。含油面积2.08km2,石油地质储量1462×104t。锦16强水淹区化学驱试验井组位于锦16块工业化试验区东侧,含油面积0.29Km2,厚度13.4m,储量67.7×104t,目的层兴Ⅱ5-6。试验区化学驱参数设计为:井网井距是150米五点法面积注采井网;注采井数为4注9采;日注量是平均单井日注90方;日采液:平均单井日采液40吨;注入速度是0.15PV/a;注采比为1:1,配方是四段塞式二元配方;通过实施化学驱预计可提高采收率13%。

截止到2017年7月, 试验井组注水井总井4口,开井4口,平均注入压力9.1MPa,日注水360m3,累注水24.0×10m3,累注前置段塞9.7834×104m3,累注主段塞8.9320×104m

。油井总井9口,开井9口,日产液333t,日产油12.7t,综合含水96.2%。采油速度0.68%,采出程度50.45%。

二、存在問题

1.非目的层老井聚合物浓度异常

锦16-于H21C井为井组范围内非井网老井,生产目的层为兴Ⅱ7,针对该井聚合物浓度化验结果高的情况,3月份加密测试5次,测试结果显示该井聚合物浓度174.3-256.7mg/L,远高于正常水平。目前正在对比研究。

2.近期测试聚合物粘度降低

近期化验结果显示井口聚合物粘度降低,未达到方案设计要求(主段塞井口123.7mpa.s),分析认为存在两种可能:B级水悬浮物含量波动较大,对配置药剂粘度有影响;加入表活剂后取样难度加大,取样不能反映注入药剂真实粘度。

3.单层突进程度加剧

从注入井吸水剖面测试结果和油井动液面变化情况来看,调剖未取得预期效果,单层突进程度进一步加剧。

三、研究效果

注水井总井4口,开井4口,平均注入压力9.2MPa,日注水360m3,累注水18.6554×104m3,累注前置段塞9.7834×104m3(0.115PV),累注主段塞6.0073×104m3(0.07PV)。油井总井10口,开井9口(4-05C卡停),日产液326t,日产油14.3t,综合含水95.6%。采油速度1.00%,采出程度49.98%。

井组日注水360m3,保持平稳,近期注入压力略有下降,目前平均注入压力9.1MPa。 调剖后视吸水指数快速下降,降低82%后保持相对稳定,目前视吸水指数9.9m3/MPa.d。

吸水剖面测试结果表明,通过调剖未达到预期效果,主吸层吸水量未得到抑制。示踪剂测试表明,层内存在高渗优势通道,注水主要沿着高渗通道窜进。井组连通分析,注采井对应率高,小层内部存在高渗条带。根据锦16化学驱试验井组油井采出液聚合物浓度化验结果,区块聚合物背景值16.6mg/L,试验井组部分井聚合物浓度逐渐升高,目前平均聚合物浓度为53.49mg/L。两口井(3-A115、锦2-平1)化验出较高聚合物浓度值。 根据吸水剖面测试结果劈分注入量,计算单井组单层注入PV数。东部两口井兴Ⅱ5注入量大,西部两口井兴Ⅱ6注入量大。

四、下步措施研究

1.稳步推进化学驱试验

加强资料录取工作,为化学驱分析调整提供依据。修改目前已绘制完成图件,新资料录取后及时更新图件。

2.老井关井测压排除影响

锦16-于H21C井为一口大斜度井,原对比结果认为生产层位为兴Ⅱ7。针对该井采出液聚合物浓度高的情况,下步对该井实施关井测压,观察井组内油井受效情况。

3.地面工艺自动化改造

(1)增加智能控制系统(工控计算机与数据采集与控制系统)

实现对来水量、加药量、药剂注入量、管路压力等进行数据采集显示,远程控制闸门进行启闭,实现流程的自动化。

(2)更改表面活性剂加药系统

方案一:将目前的搅拌罐重新制作成密封罐,改成两只12m3方形搅拌罐,将活性剂加到搅拌罐中混合,该加药流程包括一个8m3储存罐、两台加药泵、两根5米长胶管、流量计以及控制加药泵启闭的电器元件。加药泵可实现远程控制。

方案二:将活性剂直接注入注聚泵中,配备一台计量泵,计量泵直接与注聚泵吸入口连接,另一端与活性剂储存罐连接;计量泵可以将计量信息传输到控制中心,也可通过控制系统控制调节流量。

五、结语

结合录取资料,得到如下认识:(1)整体上,根据四口RFT测试井结果,分采区平均压力系数0.93,合采区压力系数0.83;(2)分采区主体部位压力系数0.95,高于西部欢锦分界线部位(5-A125压力系数0.89);(3)试验井组共7口井测试静压,兴Ⅱ5-6压力系数0.86-0.89。根据以上认识,绘制井组压力等值线图,试验井组平均压力低于分采区主体部位,但高于东部合采区(2-A115井RFT测试结果)。注入药剂优先向压力低部位移动,因此东部两口井锦2-3-A134、锦2-3-A115井见效时间早。

结合单井组单层注入PV数可以判断:

(1)东部两口见效油井为兴Ⅱ5见效,由于兴Ⅱ5东部饱和度相对较低,油井见效增油幅度较小;(2)西部油井见效为兴Ⅱ6见效,注入井锦2-丙3-A125井投产时含水低,存在剩余油,转注后剩余油向油井移动;(3)中心井锦2-丙3-A115兴Ⅱ5 受东部注入井影响,兴Ⅱ6受西部注入井影响。

参考文献:

[1]刘斌.欢喜岭油田锦16块开发调整效果分析及认识[J].石油勘探与开发,1999,26(2):51~55.

[2]李继红.复杂断块油藏地质模型及剩余油分布研究[D].西北大学,2002:125~128.

[3]郑同昌.提高水驱滞留剩余油采收率研究与应用[J].内江科技,2006,2.

[4]杨邦贵,等.特高含水期剩余油分布规律研究及挖潜[J]. 内江科技,2004,3.

作者简介:李晗丽(1988-),女,硕士,现从事油气田开发地质研究工作。

(中油辽河油田公司欢喜岭采油厂  辽宁盘锦  124114)

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