MPV白车身气密性工艺优化方法
2021-04-28汪德强黄祖朋唐元元蔡德明刘进赵小羽
汪德强 黄祖朋 唐元元 蔡德明 刘进 赵小羽
摘 要:白车身气密性是汽车行业普遍关注的技术点,本文重点研究了某MPV车型的白车身气密性,通过优化搭接结构和涂胶工艺,并利用气密性设备样车进行试验、实现了白车身的气密性提升。
关键词:白车身 气密性 工艺 优化
1 引言
汽车的舒适性已成为了各大汽车生产企业的竞争焦点。白车身作为整车的框架,其气密性与整车的舒适性密切相关。为此,本文对国产某款MPV车型的白车身的气密性进行了研究,通过气密性检测设备和烟雾发生器对白车身进行气密性试验,并通过优化设计和工艺改进使白车身的气密性提升。
2 试验原理
MPV白车身气密性的测试参照《MPV白车身气密性试验方法及原理研究》的方法进行,本文采用的是正压试验法,主要的工作原理为:通过鼓风机向白车身内输送气体,让车内的气压高于车外的大气压,通过分析当时输送气体量Q1和车内压力P的情况,判定出白车身的泄漏量Q2,或将泄漏量Q2转化为当量泄漏孔径(等效孔径)D来衡量白车身的气密性。[1]
3 IV白车身气密性试验及结果分析
3.1 试验前查看其焊点、涂胶和隔断块符合设计;
3.2 通过对白车身泄露明显的主要位置进行全面测试,按泄漏量及其严重度将实验结果排序记录如表1所示。
3.3 从表1可知,IV白车身的泄漏量为86 CFM,大于目标值40CFM,气密性不达标。泄漏量非常严重的三大区域为门槛内板区域、尾端梁左右拐角处下端和后轮罩区域。
4 泄露源分析并整改优化:
4.1 门槛内板区域
门槛内板区域泄漏量共13CFM,非常严重。观察发现该区域有8个漏液孔和2个U型缺口,其中门槛内板漏液孔为宽扁口,实车漏液孔两侧则与门槛外板搭接有离空,形状如图1整改前所示。另外,U型缺口的三条边附附近门槛本体和加强板有2mm间隙,整个U型缺口的3边处于开放状态(图1)。
经过以上分析,提出了如下优化措施:1)将门槛内板漏液孔形状改为半圆弧且开口减小50%(如图3整改后所示),且不影响漏液功能;2)为解决多层焊接工艺问题,U型缺口是结构不作更改,用三边涂焊解决密封问题。
4.2 后轮罩和侧围下裙板区域
后轮罩区域总泄漏量13CFM,侧围下围裙边泄漏量共6CFM,泄漏非常严重。观察发现后轮罩内外板搭接区域离空5mm,且侧围外板和后轮罩外板离空3mm(图2)。侧围下围裙边的4个矩形漏液孔开口过大。
优化措施:1)后轮罩内部增加L型装胶支架,增加整个后轮罩区焊缝域涂胶;2)侧围下围裙边减小漏液孔尺寸。
4.3 尾端梁下端两拐角处
尾端梁下端两拐角处泄漏量共4 CFM,泄露程度属中等。观察发现泄漏由尾端梁两侧下端内外板拐角处离空7mm所致(图3),通过增加涂胶解决。
4.4 尾纵梁与大梁搭焊缝处
尾纵梁与后大梁搭接处泄露量共2.2CFM,少量泄露,经分析是后车架大梁底部存在8mm的“老鼠洞”(图4)。
优化措施:对“老鼠洞”区域增加连接板,密封该孔洞。
4.5 前轮罩和A柱下端区域
前轮罩区域泄漏量共1.2CFM,A柱下端前挡拐角焊缝区域泄漏量共0.6CFM,微量泄露,经分析是涂胶不均匀导致,后期控制零件质量和均匀涂胶即可解决。
经IV阶段白车身气密性试验,IV白车身气密性不满足设定要求。经过优化整改后,对OTS阶段的白车身再进行测试。
5 OTS白车身试验和结果分析
将IV阶段进行整改后得到的OTS车身再次作气密性试验,试验结果如表2所示。
從表2可知,OTS阶段白车身气密性值34CFM<40CFM(目标),满足目标值,证明整改措施效果明显提升。其中,泄漏量越严重的区域整改效果越好,泄漏量轻微的区域整改效果不佳。
6 结语
本文对国产某MPV白车身进行气密性研究,在研发阶段对白车身进行试验、分析、确认泄漏源,并提出了优化措施。试验发现优化措施效果明显,最终车身气密性实验值达成了目标值。本文为后期车身设计开发提供了借鉴意义。
基金项目:广西创新驱动发展专项资助项目(桂科AA18242039);柳州市科学研究与技术开发计划资助项目(2020GAAA0401)
参考文献:
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[6]贾跃浪.汽车气密性提升方法与研究[],时代汽车,2020年第14期:14-15.