机械通风降温降水计算与试验验证*
2021-04-16张志国王卓军郑启双
葛 涛 张志国 王卓军 郑启双
(中央储备粮唐山直属库有限公司 063611)
2019年4月17日,我库接收一船巴西大豆,上船检查发现粮情复杂,最高水分达14.6%,最高温40℃,各船舱全部发热,表层下50 cm内有生霉现象,取样化验生霉粒高达7.3%。根据以上情况,制定巴西大豆储藏管理预案,为摸索高大平房仓储存巴西大豆经验,决定在5号平房仓利用机械通风进行降温、降水试验。对降温失水情况理论计算与试验结果进行对比验证,结果相符。
4月18日至4月20日入仓,随后平整粮面,插测温电缆,扦取样品进行水分化验,电子测温等工作。
1 试验材料
1.1 供试仓房情况
5号平房仓长59.75 m,宽20.2 m,储粮线高度为6 m,实际装粮高度为4.52 m,采用一机两道地上笼通风系统,共用6台离心风机,空气途径比为1.55∶1。
1.2 仪器设备
1.2.1 采用6台离心风机,功率11 kW/台,风量为9209 m3/h~18418 m3/h,风压为2176 Pa~1380 Pa,型号为L4—72。
1.2.2 测温系统为河南产,全仓65根测温线,温度传感器间距1.9 m。
1.2.3 水分化验为电烘箱105℃恒重法。
1.2.4 PRDVA风速仪1台,50倍喇叭型放大器1个。
1.3 供试粮情
2019年4月进口巴西大豆3928 t,入仓后平均水分12.6%,最高为13%,最低为12.2%。平均粮温27.4℃,最高为31℃,最低为22.3℃。
2 试验方法
2.1 利用6台11 kW离心风机进行压入式通风,开机时间为4月22日15:00,24日早8:30停机,通风41.5 h。24日17:30再次开机,25日8:30停机,通风15 h,累计通风时间为56.5 h。
2.2 通风前后测量大豆水分,扦样部位按3区11点,每点分4层,通风前后水分对比见表1。
表1 5号仓通风前后各点水分变化情况 (单位:%)
2.3 通风前后粮温变化情况(见表2)
表2 通风前后粮温变化情况
2.4 通风期间粮面表观风速的测定
测定部位及数据见图1。
图1 5号平房仓表观风速测定
2.5 通风期间大气温度及相对湿度(见表3)
表3 通风期间大气温度及相对湿度 (单位:℃,%)
第一阶段通风平均气温为18.1℃,平均相对湿度为59.4%,第二阶段平均气温为16℃,平均相对湿度为54%。
3 数据整理
3.1 总风量、单位通风量的计算
通过测量粮面表观风速计算平均表观风速为:0.0174 m/s。
粮面面积为:59.75×20.2=1206.95 m2。
实际每小时总通风量为:1206.95×0.0174×3600=75603 m3/h。
单位通风量为:75603/3925=19.2 m3/t·h。
3.2 失水量计算(分段计算)
第一段:经查表、粮堆相对平衡湿度约为70%,18℃时饱和水汽量为15.217 g/m3,22.5℃时饱和水汽量为19.7865 g/m3,通风过程粮堆平均温度为(27.4+17.4)/2=22.4℃。
粮堆内空气绝对湿度为:19.7865×70%=13.85 g/m3
通风过程中空气绝对湿度为:15.217×59.4%=9.039 g/m3
粮堆与空气绝对湿度差为:13.85-9.039=4.711 g/m3
说明每立方米空气可以从粮堆中带走4.711 g水。
通风41.5 h总风量为:41.5×75603=3137525 m3
理论失水量为:3137525×4.711=14781 kg
失水率为:14781/3928000×100%=0.38%
第二阶段:经查表,粮堆相对平衡湿度60%,平均气温16℃,平均相对湿度54%。16℃时饱和水汽量为13.504 g/m3,粮堆平均粮温为16.7℃,17℃时饱和水汽量为14.338 g/m3。经计算16.7℃饱和水汽量为14.092 g/m3。
粮堆空气绝对湿度为:
14.092×60%=8.4552 g/m3
通风过程空气平均绝对湿度为:13.504×54%=7.2922 g/m3
粮堆与空气绝对湿度差为:8.4552-7.2922=1.163 g/m3
通风总风量为:15×75603=1134045 m3
失水量为:113404×1.163=1318894g≌1319 kg
失水率为:1319/3928000×100%=0.03%
两个阶段共计失水率为:0.41%。
3.3 大豆降温情况计算
查表得大豆比热1.86 kJ/kg,空气比重为1.293 kg/m3,空气比热为1 kJ/kg,分段计算。
第一阶段:平均粮温由27.4℃降至17.4℃,降温10℃
大豆放出热量为1.86×(27.4-17.4)×3928000=73060800 kJ
通风期间平均气温为18.1℃,出风口温度按平均粮温27.4℃计算,温度上升9.3℃,通风41.5 h带走的热量为:
41.5×75603×(27.4-18.1)×1.293×1=39728419 kJ
查表计算得22.4℃左右时水的汽化热为2448 J/g
第一阶段失水14781 kg,需汽化热量为14781×2448=36183888 kJ。
通风41.5 h空气带走的热量和失水过程中气化吸收的热量总和为75912306 kJ,与仓内大豆粮温下降10℃放出的热量基本相符。多出2851506 kJ,差率为3.76%。
分析可知:大豆的比热受水分等因素影响,仓内空气密度受压力、空气含水量等影响,同时大豆的水分发生变化等因素,导致计算过程中出现误差,本次计算结果误差在合理范围内,因此可以认为本次计算结果与实际相符。
3.4 单位能耗计算
累计通风时间为56.5 h,风机总功率为66 kW/h,累计降温11.5℃,降水0.4%。
4 结论
4.1 储粮机械通风降温受大气温度的影响,外温越低,单位通风量带走的热量越多,降温效率越高。
4.2 储粮机械通风降温受大气绝对湿度的影响,大气绝对湿度越小,单位通风量带走的水汽越多,降温效果越好。降水过程中需吸收大量的热,降水越多降温效果越好。试验结果与计算结果比较吻合,计算方法可供参考。
4.3 大气温度一定的条件下,粮堆温度越高,温差越大,降温越快。
4.4 粮食水分大,粮温高的粮堆降温快。原因是粮食水分大,粮温高的粮堆内部空气绝对湿度大,降水较多。因此,降温效果好。
4.5 降温降水试验结果与理论计算结果基本一致,理论计算对通风作业有指导意义。