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300MW循环流化床锅炉烟气余热回收节能改造技术探究

2021-04-03季海龙

中国设备工程 2021年14期
关键词:省煤器流化床余热

季海龙

(大唐鸡西第二热电有限公司,黑龙江 鸡西 158150)

随着我国能源价格的持续上升,煤炭价格一直比较高,煤炭资源使用中提出了提高利用率的要求,同时我国提出节能减排与环境保护,这对煤炭资源的使用提出了较高要求。本文以电厂电站为分析对象,专门针对煤炭使用中的设备提出节能改造,电站中的300MW循环流化床锅炉最容易产生能耗,其中锅炉烟气带走了大量的热量,产生热损耗,这时采取预热回收节能改造技术,提高余热的利用率。

1 项目内容分析

该项目为某电站内2×300MW循环流化床锅炉,锅炉燃烧后经过过滤处理后直接排放,没有做余热回收处理,在节能改造方面存在很大的欠缺。项目中对2×300MW循环流化床机组进行了分析,该项目为热电联产机组,炉型是哈尔滨锅炉厂提供的HG-1025/17.5-L.MG43型、全钢架悬吊结构的循环流化床锅炉。锅炉燃烧时采用的是混合煤质,锅炉运行时产生的最大蒸发量达到1025t/h,锅炉系统中平均排烟温度约130℃。该电站内300MW循环流化床锅炉每年产生的余热浪费非常多,因此项目中提出技术改造,针对循环流化床锅炉余热实行节能改造回收,最大化地实现节能减排。

2 节能改造的必要性

该电站改造项目中300MW循环流化床锅炉烟气余热回收节能改造有很大的必要性,从3个方面分析项目节能改造的必要性。第一是热水需求量变大,经过数据统计后发现每日热水销售量最大达到1600t,1号300MW循环流化床锅炉烟气余热系统加热后每天能够提供最大的水量为1440t,再加上实际生活中有辅助调峰工作,实际每天能够提供的热水供给仅为1000t,很难满足日常生活中的热水需求,直接影响到热水市场的供应。热水市场的需求越大,锅炉运行面临的压力就越大,从而产生了大量的烟气余热浪费,这说明了烟气余热回收节能改造的必要性。

第二锅炉排烟温度高产生余热浪费,该项目从2015年10月就完成了1号300MW循环流化床锅炉的烟气余热回收工作,在很大程度上降低了锅炉排烟的温度,烟气余热回收节能改造技术比较成功,2号循环流化床锅炉目前的运行状态中发现,炉空预器下侧排烟温度最高值仍旧超出设计标准20℃,说明2号循环流化床锅炉余热回收方面有很大的节能改造潜力。

第三电站效益作用下对300MW循环流化床锅炉余热回收提出了节能改造的要求。案例中1号锅炉烟气余热回收系统负责加热生活热水、加热凝结水,凝结水加热的过程中回收的热量重新送回到汽机回热系统内,1号锅炉烟气余热回收系统还负责加热电厂内的小热网,取代热网抽汽功能。该电站提出了效益最大化的要求,供热期1号锅炉烟气余热回收主要提供热水,主要对2号锅炉实行烟气余热回收改造,用于提高锅炉运行的效益。2号锅炉烟气余热回收后在供热时期辅助1号锅炉生产热水,剩余的热量要全部回收到汽机的热网系统内,不在供热期时2号锅炉烟气余热回收主要用于生产热水,1号锅炉余热辅助生产热水,此时,1号锅炉回收剩余的余热全部回收到汽机回热系统,这样提高了1号锅炉与2号锅炉烟气余热回收节能改造的效率。该项目中电站1号和2号300MW循环流化床锅炉烟气余热回收节能改造中,通过改变两个锅炉烟气余热回收的方式实现余热最大效率的利用,以便发挥余热回收的经济效益。2号锅炉余热回收节改造项目比1号锅炉改造项目少,目的是减少工程的总成本,保证节能改造项目的经济效益。

3 节能改造的相关技术

本文从以下几个方面探讨该案例中300MW循环流化床锅炉余热回收节能改造技术的方案。烟气余热回收后主要用于热水供应,降低排烟口的温度,提高烟气余热回收的利用效率。

(1)锅炉系统内引风机进口烟道位置处需安装低温省煤器,案例中设计的是螺旋翅片式的排列方式,每个对应的烟道中都要合理安装省煤器。

(2)为了提高锅炉余热回收节能改造的水平,该案例对加热管网实行闭式回路改造和开式回路改造两种。烟气余热回收应用到热水系统中,热水系统的水温为50℃,这时容易产生低温腐蚀,采用闭式循环设计,在回路中安装循环水泵,解决低温腐蚀的问题。烟气余热回收系统与热网的板式换热器连接起来,促使水温可以加热到70℃,构成开式热水循环系统,循环系统加装调节阀门,控制热水使用。

(3)该案例项目中烟气余热回收节能改造中增加生活用水系统,同样采用闭式和开式设计的方法。省煤器进出水的中间位置安装板式换热器,这样形成闭合回路。开式回路设计中要增设低温生活水的引出管,引出位置在化学纤维过滤器出口母管的位置,这样2号300MW循环流化床锅炉烟气余热回收后经过板式换热器产生热交换,能够实现低温生活水到高温生活水的转换。

(4)项目节能改造中为2号锅炉提供膨胀水箱设计,专门供2号锅炉的烟气余热闭式循环系统使用,提高烟气余热回收的效率,更重要的是确保余热回收节能改造的高效性。

(5)节能改造设计中为2号循环流化床锅炉安装与1号锅炉相同的加固方法,把低温省煤器安装到原本的垂直烟道上,落实框架及框架基础校对工作,加强锅炉节能改造设计。该项目中,锅炉系统中安装了两台引风机,引风机都为两进一出结构,低温省煤器可以划分为4个独立模块,这样垂直烟道可以划分成四路。

(6)项目改造中为了提高烟气余热回收后换热效果,以便做到能源节约,采用模块化的方法安装螺旋片,把省煤器安装到引风机的入口位置,避免烟气温度过低而出现低温腐蚀,改造设计中所有的省煤器换热部件都要选用ND钢。低温省煤器的进口水管位置安装给水调节系统,给水调节系统和省煤器的排烟温度联动,收集烟气时温度比104℃低时,联动系统会降低省煤器内的水量,烟气温度比104℃高时,增加水量。

(7)节能改造中2号锅炉的余热回收系统中,从热网水供水管道上安装流量计、远传温度、调节门以及手动门,确保供水管道有调节功能,2号烟气余热回收系统需在热网水回水管上安装远传温度,1号锅炉的冷渣器冷却系统中,在供水管道上加装调节阀门、手动阀门,低温省煤器入口烟气测点位置测量烟气温度,记录烟气温度样本。

4 节能改造后的效益分析

300MW循环流化床锅炉余热回收经过节能改造后取得了一定的效益,该改造方案能够降低排烟温度,经过样本采集后发现排烟温度降低了26℃。锅炉余热回收节能改造项目中,低温省煤器入口的温度平均值是130℃,排烟道出口的温度为104℃,热水网进水温度是50℃,出水温度是70℃,生活热水闭式回路中,回水温度是70℃,出水100℃,生活用水冬季为2℃,夏季20℃,出水 85℃。该案例节能改造后更加注重技术安全,对1号锅炉和2号锅炉实行余热回收节能改造后,比原本系统设计中获取的热量高出12.6GJ/h,在冬季供暖期锅炉可创造可观的效益,非供热期时调整1号与2号锅炉的余热回收方式,预计每天热水供应1100t,有效提高了节能改造项目效益以及投资回报效益。项目节能改造以后经济效益得到提升,具有节能降耗的作用,还能提高方案的可靠性、安全性。

5 结语

300MW循环流化床锅炉具有较大的节能改造空间,余热回收节能改造是重要的项目。本文中研究了某电站内300MW循环流化床锅炉余热回收节能改造项目,了解了余热回收节能改造的重要性,最主要的是确保循环流化床锅炉余热回收节能改造后能够有一定的经济效益。

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