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浅谈规整填料在硫磺制酸装置上的应用

2021-03-29马付云

硫酸工业 2021年1期
关键词:规整压差发电量

马付云

(云南磷化集团有限公司,云南昆明 650600)

云南磷化集团有限公司(以下简称云南磷化)1套800 kt/a硫磺制酸装置配套835项目建设,以固体硫磺为原料,采用“3+1”二转二吸+低温热回收工艺生产硫酸[1]。副产的中压过热蒸汽用于驱动透平机组,带动空气鼓风机向系统供氧,并用于发电机组发电,实现了余热资源综合利用,节约了生产成本。主产品硫酸供300 kt/a饲料级磷酸钙装置使用,装置尾气排放ρ(SO2)≤400 mg/m3,低于国家标准排放限值[2]。硫酸装置配套的干燥塔尺寸φ7 670 mm×17 600 mm,填料高度为5 000 mm,分酸器为管式分酸器,塔顶设置金属丝网除沫器,酸循环采用独立循环槽。为了确保系统水平衡和合理控制液位,在干燥酸泵、二吸酸泵、高温酸泵上酸管处增加了串酸管。

1 干燥塔现状

在干燥塔运行过程中发现填料层阻力上升,丝网除沫器压差下降,干燥塔整体阻力上升的情况。从视镜处观看塔内情况,一侧空气带液明显,另一侧比较干净,判断干燥塔一侧有气体走短路的情况。在该状况下运行,增加了丝网除沫器负荷,缩短了丝网除沫器的使用寿命,导致了丝网除沫器穿孔。运行过程中干燥塔阻力变化情况见表1。

表1 干燥塔阻力变化统计

干燥塔填料为散堆填料,正常情况100%负荷整塔压差7 kPa,当填料和金属丝网除沫器故障时,整塔压差上升至8.5 kPa,且是在丝网除沫器压差下降的情况下;93%负荷时整塔压差和正常时的压差接近;负荷往下降,塔北面空气带液明显减少,硫炉进口取样管酸滴消除。结合上述塔内情况,确认为干燥塔内部分磁环出现粉碎现象,局部气速过快,丝网除沫器有局部穿孔。根据该情况计划筛分或更换填料。根据装置情况和下游工序生产情况,考虑从降低能耗方面着手,分析透平机组用汽情况。硫酸厂透平机组用汽统计见表2。

表2数据收集过程中,装置运行平稳数据具有分析、参考意义,从表2中数据看硫酸负荷由98%至100%时透平机组进气量增幅较大。同时统计了不同负荷下透平机组用汽变化时发电量的变化情况,结果见表 3。

表2 硫酸厂透平机组用汽统计

表3 不同负荷下发电量的变化统计

从表3可以看出,发电机组发电量受背压压力和装置负荷影响。根据以上数据可以得到如下结论:90%以下的负荷时发电量不小于50 kWh/t;装置负荷大于90%时,用汽量增大,发电量下降至小于45 kWh/t,降低系统阻力是降低能耗的关键因素[5]。

2 技改思路

填料按装填形式可分为散堆填料和规整填料。原干燥塔使用的是散堆填料,存在阻力大、填料易碎等缺陷;技改从降低系统阻力出发,采用阻力小、使用周期长的规整填料代替散堆填料,从而降低能耗。最终选择了江西某公司生产的S流线型规整波纹填料,让液体、气体均匀分布充分吸收,提升干燥效果满足生产所需,同时该公司的规整填料有生产上使用的案例,有效降低了资金投入风险。规整填料直角流道和S流线型流道对比示意见图1。

图1 直角流道和S流线流道对比示意

由图1可见:S流线流道解决了酸泥沉积问题,可有效降低填料层阻力。江西某公司生产S流线型规整波纹填料分为A、B型,鉴于填料的特性,S流线型规整波纹填料装填至干燥塔内可以明显降低干燥塔压差,压差可以控制在 2 kPa以下(100%负荷),使系统阻力下降,从而降低装置能耗。

3 规整填料运行状况

规整填料更换后,填料层压差满负荷时小于2 kPa,干燥塔更换填料前后对比见表4。

表4 干燥塔更换填料前后对比

从表4可以看出,在系统装置负荷提升至100%,干燥塔填料压差和原正常值相比下降4.64 kPa,和异常时相比下降5.04 kPa。系统阻力下降后,透平机组转速下降,从而减少了透平机组蒸汽用量,中压发电蒸汽量增加,最终体现在发电量提升[6]。若将透平机组转速提升至4 575 r/min时,装置负荷提升至104%,尾排可以达到国家排放标准。同时干燥空气水分指标合格率也提升。干燥空气指标统计见表5。

表5 干燥空气水分指标统计 单位: g/m3

从表5可以看出:规整填料不仅阻力较小,且干燥空气指标合格率提升,同时在发电量和装置负荷方面也产生了变化。发电量变化统计见表6,装置负荷变化统计见表7。

表6 发电量变化统计

从表6可以看出:规整填料更换后发电量明显上升;从表7可以看出,规整填料在100%负荷时所需要的透平机组转速低于散堆填料93%负荷时的转速。填料更换后对装置进行了72 h性能考核,除发电量变化明显外,装置负荷也能提升至104%左右运行,且尾气排放满足GB 26132—2010《硫酸工业污染物排放标准》要求。但装置负荷和催化剂的筛分、添加有密切关联,故计算经济效益时不考虑负荷变化产生的经济效益。

表7 装置负荷变化统计

4 经济效益

4.1 经济投入

在2019年年度检修时,将散堆填料更换为规整填料,其投入的费用见表8。

表8 筛分/更换填料费用统计表

规整填料的更换包含货款、增值税、运杂费、清理费用等,合计产生费用93.9万元。

4.2 经济效益

规整填料更换后,系统能耗损失下降,发电量上升。2017—2019年的年均电价分别为0.36元/kWh、0.33元/kWh、0.366元/kWh,3年的平均电价为0.352元/kWh,多发电量产生的效益见表9。

表9 多发电量产生的经济效益统计

从表9可以看出,规整填料更换前后发电量变化明显。结合表8可看出,和2018年下半年数据比,投入经费可以在9个月收回投资;和2019年上半年比,投入经费可以在6个月收回投资。

5 结语

散堆填料更换为规整填料后,有效降低了塔阻力,降低了透平机组的能耗,提高了中压发电机组的发电量,降低了硫酸生产成本。当散堆填料出现老化、粉碎时,更换为规整填料的投资较大,应充分评估更换后产生的经济效益,若没有较大改观则不建议更换,可采用筛分方式进行检修。散堆填料更换为规整填料后,虽然可以提升装置负荷,但在负荷提升时应做好详细的评估论证,以免发生不良后果。

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