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纯电动汽车匹配及优化分析

2021-03-29赖征海曹雪飞刘殿科

汽车实用技术 2021年5期
关键词:车速整车里程

赖征海,曹雪飞,刘殿科

(华晨汽车工程研究院,辽宁 沈阳 110141)

前言

随着汽车工业的逐步发展,能源危机问题日益加剧,减少石油利用率迫在眉睫,节能减排及降低燃油消耗已经成为汽车研发所面对的永恒的话题。纯电动正式解决这一困境的优选方案,它需将汽车技术、电机驱动技术、动力电池技术及现代控制理论结合在一起的产物,实现系统集成优化,同时排放是零。国内外争先开发这一项技术,国外主要以日本为代表新能源展开研究,在电机技术比较领先。国内目前电机及电池技术有很多领先企业,目前电机主要以永磁为主,电池主要以三元为主,能量密度大,成本相对偏高,随着产业不断更新,价格在逐年降低,很适合车辆使用。磷酸铁锂电池仅此其后,成本低,能量密度偏低很多主机厂也都在适配车辆。主机厂研发车型主要以比亚迪为代表,多模块化,平台化推进车型,新势力企业也都在平台化研发车辆。本文主要研发的汽车车型同样以平台化展开,主要是‘3+2’模式平台化,通过这种模式可以整体提高效率,降低成本等,第一个3主要指电机、电机控制器、减速器合为一,第二个2主要是DCDC、PDU进行合为一,无论从整车几何布置,性能集成上较其他散件开发大大节约成本、周期。

1 整车动力性经济性匹配分析

1.1 整车目标定义及选型

本文车辆开发目标来源于市场竞品车型,最终定义开发车辆的性能指标为,1km 最高车速不低于 140km/h,30min最高车速不低于120km/h,0到50km/h加速时间小于4.5s,0到 100km/h加速时间小于 13s,整车满载最大爬坡度大于30%,NEDC工况续航里程大于300km。

目标定义后,进行整车匹配如下:

根据以上公式可以计算出整车需求的持续功率由 30min最高车速决定;最高转速基本由最高车速决定;电机的峰值转矩由最大爬坡度决定;由0-100km/h加速时间可计算出电机需求的峰值功率;电池电量可根据续航300km计算匹配选出电机、电池等参数,最后确定如下需求:

电机峰值功率大于90kw,额定功率大于45kw;速比大于9,电池初步估算电量45kwh;车辆整备质量为1450kg;将所选电机及电池参数提供部件部门,选取满足要求电机后,输出给系统集成部门进行匹配验证。

1.2 正向仿真分析校核

基于AVLCruise软件进行正向仿真分析,整车提供电机特性曲线和电池数据及基本参数如下:

表1 基本参数表

图1 物理模型

1)建立整车模型,利用 Cruise软件进行对所选取的参数进行模拟仿真分析,评估各项性能情况。根据整车参数,完成整车仿真模型搭建,对 Vehicle、gearbox、BMS、generator、battery 以及driver 等各个模块进行定义设置,完成仿真参数设置,并根据汽车动力传递路径,完成各个模块数据传递和仿真信号连接。其仿真模型如图1所示[1]。

2)控制策略分析

本文针对电动车特性进行制动回收策略制定,采用串联回收方案,电池回收窗口值15%-95%,车速低于10km/h不进行回收,减速度大于1.5m/s2,不回收基本原则。前后轮进行制动力分配,前轮采用串联回收模式。策略如图2所示。

图2 软件联合仿真

1.3 仿真分析结果分析结果

30min最高车速大于128km/h,1km最高车速为145km/h,0-100km/h加速时间为12.4s,最大爬坡大于30%,续航里程大于308km,百公里能耗14.2kwh/100km。

图3 综合工况能耗

2 整车动力性经济性试验验证

随着项目开发进程,试验车进行试制完成,对此试验车进行性能测试,试验采用 VMS采集设备直接读取车辆的速度信号,通过vector设备读取VCU里信号如下,整车需求扭矩,电机限制扭矩,电机实际扭矩,电机转速,车辆速度,通过这些数据进行对整车状态进行分析[2]。

测试结果,30min最高车速为 132km/h,50到 80km/h加速时间为4.05s,续航里程测试为311.2km,0到100km/h加速时间13.3s,不满足开发设计目标。

在测试中加速时间不满足开发目标,进行整车排查问题,排查思路整车动力进行排查,动力方面控制逻辑和电机输出扭矩进行排查,控制逻辑进行 VCU请求扭矩核查,电池输出状态修正。电机进行限制扭矩修正,电机输出扭矩响应进行修正,最终0-100加速时间测试结果12.2s,此车从驾驶性方面,电机扭矩响应符合驾驶员需求,基本达到此车开发状态。

3 整车能耗优化方案

尽管整车里程达标,依然进行整车能耗进行优化。优化方案如下:

第一,整车阻力优化,整车阻力主要包括空气阻力,滚动阻力和内阻。通过加装下护板,格栅导流板,进行优化风阻。轮胎后期更换滚阻轮胎,滚动阻力由0.0085变到0.0075,内阻主要是在保证安全情况下减小拖滞力矩方案。控制逻辑上进行优化[3]。

第二,电池热管理进行优化,水泵功率改进及控制优化,最后进行保证安全情况下进一步加大电池窗口值。回收策略上进行优化,调整回收车速门限值和减速度的要求[4]。重新进行能耗及续航里程测试,改进后里程为 332.5km,能耗12.6kwh/100km。

4 结语

本文对电动车进行匹配、正向仿真、试验、优化分析,贯穿了整个电动车开发过程,最重要是在开发中整改动力性及优化能耗,采取改进标定措施、优化阻力措施,最终通过台架试验验证得到的不错的效果,本文有很多欠缺地方,整车能耗优化措施还有附件能耗是非常重要一部分,完全可以在降低附件能耗继续优化程序和硬件,依然会提升续驶里程。对整车开发中遇到的动力性经济性问题起到指导意义。

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