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冷轧板生产过程优化及利润提升

2021-03-27杨迎辉洪运涛郝永峰

山西冶金 2021年1期
关键词:头尾成材吊运

杨迎辉,洪运涛,郝永峰

(河钢集团邯钢公司,河北 邯郸 056015)

随着钢材市场竞争日趋激烈,在河钢集团邯钢公司(以下简称邯钢)以利润为中心的指导思想下,通过成本利润测算,查找了影响利润的主要因素,产线成材率占据相当大比例,尤其冷轧板产品工艺流程较长,酸轧—脱脂—罩退—平整—精整[1],目前平整原料钢卷内圈烂芯堵塞,开卷机无法上料,需要对该部分进行割除;平整产线正常甩尾卷、取大样,对样板进行表面质量检查;精整对带钢头尾有问题的部分进行切除,均造成大量切损。甩废量大造成冷板成材率较低,平整机组曾整年连续12个月未完成邯钢成材率指标,成为影响产线成本的重要因素。在以利润为中心的机制下,提高成材率成为增加产品利润的重要手段。

1 冷轧板生产及利润提升的技术难点

由于冷轧板工序较多,且为不连续产线,几乎每个机组均有穿带和甩尾过程,此过程中头尾部分均会出现多种缺陷,该过程不可避免地需要切除头尾;另外,各工序上料产出过程,钢卷均需要天车进行吊运,在吊运过程中,难免会出现吊伤、擦划伤等缺陷,该部分也需要切除。

2 影响冷轧板利润提升的重点因素

冷板产线通过对脱脂、罩退、平整、精整机组等影响成材率的因素进行梳理分析,对存在的技术问题进行攻关,对部分工艺参数进行优化,在保证质量不降低的情况下,提高冷板产线的成材率,采取的具体措施如下:

2.1 减少烂芯造成的浪费

由于脱脂线生产产品规格较薄,均在1.2 mm以下,生产完的脱脂卷,需要通过入1号库、装炉、出炉、上终冷台、入2号库、平整上料等操作,每次操作均伴随天车吊运,如果钢卷内芯未进行焊接,在天车吊运过程中,天车夹钳容易导致钢卷脱芯,在罩式炉原料库(1号库)划分专门焊接区域,对脱脂线下线钢卷内芯进行多点焊接,避免在吊运过程中导致烂芯情况出现,保证钢卷内芯不必切除即可上平整开卷机。

2.2 减少平整甩尾量

通过多次生产跟踪发现,平整在生产脱脂卷时,甩尾过长,每卷约多甩90 kg,经过回查溯源,该情况是由于脱脂线卷取机芯轴二次膨胀力不足,导致卷内径只有605 mm左右,而平整机最大内径610 mm所致,系统控制过程中会将605~610 mm部分误判为芯轴位置,进行甩废,导致成材率降低,见图1。通过优化三级系统程度代码,调整脱脂卷编号规则(脱脂卷倒数第二位以“X”为标记),在平整机方便识别脱脂卷,并根据钢卷流向和厚度拟定内径识别规则(见下页表1),进而修改二级系统程序,以避免多甩尾情况发生。

图1 脱脂卷内径多甩部分(mm)

2.3 提高钢材利用率

由于平整机生产时需要甩尾,在生产过程中,钢卷即将轧制完毕前,系统自动检测钢卷剩余长度,并根据该长度值,启动降速停止程序,之前平整机完全停止后,开卷机芯轴剩余钢卷4圈约7.7 m,经过多次试验证实,2.0 mm厚度以下带钢,停止时在开卷机上剩余3圈,且不散卷,通过优化二级程序,每卷减少甩尾量1圈(1.9 m),提高了钢材利用率(见图2)。

表1 脱脂卷内径设定规则 mm

图2 平整机甩尾圈数的优化

2.4 减少取样样板

对出口打捆位置鞍座进行改造,以对辊代替鞍座(见图3),通过对辊转动实现钢卷开卷,以确保对带钢上下表面进行质量检查,检查完毕后,重新卷回带钢。以该方式取代剪切带钢样板(1.8 m长)进行检查,减少切损量,可有效提高成材率。

图3 新增离线检查台前后对比

2.5 提升冷板成材率

由于平整机在穿带过程中,工作辊辊缝处于打开状态,带钢头部一定长度未进行平整(见图4),在精整产线需要切除,共计7.7 m,但之前切除长度过长,重卷线头尾切除36 m,造成较大的浪费,通过综合考虑平整头尾未平整部分、甩尾最小卷重以及头尾缺陷情况,摸索出了合理的甩尾长度,即重卷头尾切损21 m,纵切线头尾切损11 m,即可保证带钢质量,且不浪费。

图4 平整机穿带时未平整部分

2.6 减少头尾缺陷降低切损

平整机提速过程中,由于加速度较快,容易造成层间啃伤,以及弯辊调整不及时造成折皱等缺陷,致使头尾切损量增加。通过研究控制程序内提速和降速加速度对头尾缺陷的影响,优化了提速过程的加速度量,减少带钢头尾部升降速过程中产生的缺陷长度,以减少精整工序对带钢头尾部分的切除量,进一步提高了成材率。

2.7 减少甩尾长度

平整机穿带时分为两种模式,上穿带模式和下穿带模式[2](见图5),由于下穿带模式要经过一对S辊,造成甩尾时比上穿带模式多甩1.8 m左右。之前要求带钢厚度1.2 mm及以下规格采用下传带,1.2 mm以上采用上传带模式。经过跟踪评估,扩展上传带规格,即1.0 mm及以上规格均采用上穿带模式,减少切损量,降低厚规格产品的甩尾长度。

图5 上传带模式与下穿带模式示意图

3 结语

通过查找各工序利润增长点,对不可避免的切除量进行优化,焊接脱脂卷内芯、调整平整甩尾量、扩展平整上穿带规格、二次核定精整产线头尾切除量等措施,冷轧板整体成材率可提升约1.27%。

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