核电厂热交换器污垢清理方案规划与应用
2021-03-16刘晓龙汤利专吴明星
刘晓龙 汤利专 吴明星
(海南核电有限公司,海南 昌江 572700)
0 引言
国内核电厂在生产期间,会生成一定数量的废弃物,对废弃物进行的处理与净化工作,成为环保战略的重要项目。为顺应社会环保发展需求,围绕核电厂生产体系,侧重研究热交换器的清洁管理方法,有效去除污垢,减少污垢堆积问题,具有重要的研究意义。其中,在换热器表面发生腐蚀时,以电化学反应为主。假设酸碱值介于4~10,金属F 的腐蚀反应为M →M2++ze-,(z表示化合价,e-表示电子)在金属表层形成氧化物腐蚀,需要对其进行清污处理,维持换热器性能。
1 热交换器污垢
在热交换器生产运行时,设备表面生成的物质,称为污垢[1]。污垢形成后,会逐渐堆积,堆积到一定厚度后,会削弱设备的热量传输能力。一般情况下,核电厂在生产中运行的热交换设备,每生成0.015mm 污垢层,会降低热量传输能力50%。与此同时,污垢生成量的增加,会明显改变流体流动幅值。因此,核电厂生产管理人员,需要高度重视热交换器的除污工作,根据污垢形成、物质属性等因素,进行污垢分类。其一,沉淀污垢。在分解化学物质时,在设备表面形成的沉淀物。其二,颗粒污垢。在地球应力条件下,在设备表层堆积的灰尘。其三,腐蚀污垢。在化学反应期间生成的污垢,具有一定腐蚀性。其四,生物污垢。由有机物堆积形成的物质。污垢形成的数学模型如下。
式中:K1表示常数,算法为K1=4Mg×zM1。K1算法中,Mg表示换热器产生的污垢摩尔质量,单位是kg/kmol;M1表示氧气的摩尔质量。mg表示单位区域的污垢质量,单位kg/m2;m1表示单位区域的氧气含量,单位kg/m2;o表示时间,单位s;d表示污垢层中氧气的散失速度,单位为m2/s。do表示在某一个时刻o时的氧气散失速度,单位m2/s。
2 污垢管理的有效措施
2.1 控制污垢生成量
2.1.1 合理选择设备用料
热交换设备在实际生产期间,侧重选用耐腐蚀材料,例如金钛合金、不锈钢等,能够降低腐蚀污垢形成的影响,控制腐蚀污垢的生成量,合理规划污垢清除周期。例如S32168不锈钢材料,具有较强的耐腐蚀能力,可用于动力设备生产,减少污垢生成量。该材料固溶态延伸能力为25%,韧性值超过100J,具有较强的可焊性。
2.1.2 加强设备设计
在搭建热交换器结构时,在设备结构管道位置添加截污设施,例如断层、碳钢内管,以增强设备整体去污能力,积极截去污垢。在设备设计时,在管程一侧添加蒸汽,控制气体经过壳程时形成的流量,增加壳程入口数量,形成压力缓冲效应。同时,添加防冲板,规避高速流体形成的设备腐蚀问题。例如设备与部件设计时,需要加强部件性能控制。RPV 筒体材料标准为,耐蚀层容量为308L,过滤层容量为390L。封头性能标准:过滤层容量309L、耐蚀层容量308L。
2.1.3 规范使用缓蚀剂
在腐蚀性物质生产期间,添加部分缓蚀剂,能够降低生产形成的腐蚀污垢,甚至不产生腐蚀污垢。缓蚀剂在使用时,应保证工艺流程完整、产品质量良好。例如盐酸缓蚀剂在使用时,加药量控制在1‰~3‰,腐蚀速度不大于1g/m·h。将配好的缓蚀剂添加在酸液中,进行循环清洗,能够减少腐蚀污垢的生成[2]。
2.2 加强设备监测力度
使用设备监测技术,动态监控热交换设备的运行性能,便于核电厂生产管理人员及时排查设备中的污垢问题。核电厂管理层,可借助设备温度、热传输能力、温度差值、压力差值各类参数,判断设备污垢形成情况。因此,在热交换器进行清洁管理时,采取各项参数的定期监测方式,准确给出设备性能,排查污垢问题。
例如在检测设备压差性能时,检测人员可使用压差计量器,将风量设成最大值,借助风扇、风阀的调节方法,促使室内管线静压趋近于0,测定静压状态的压差计量结果。在测试期间,压差计量计读数达到1/100 时,检测人员需要读取计量结果。如果计量数据显示有较大浮动时,可操作节流装置,尽可能地减少波动。同时记录客观环境的相关参数,例如温度、湿度等。
例如某单位以PCA 为视角,构建了热交换器运行状态的监测模型,以实测资料为基础,完成相关模型的创设,以数据驱动为基础,动态采集设备数据资料。在传感器帮助下,获取热交换器的运行情况,确保设备监测效果。案例单位使用水循环监测设备,对热交换器内部的水循环装置状态,进行有效监控。监测主体有:装置腐蚀程度、装置内的结垢量、污垢影响等。该设备操作简单,可联合“线性极化”、“腐蚀挂片”等理论,确保监测结果可用。监测结果可用于污垢管理,具有较强的清污指导性。
2.3 清污信息管理方法
2.3.1 建立设备运行资料库
在污垢清洁前后,分别进行一次设备性能参数采集,用作污垢清洁的参考。在日常检测设备性能时,将性能参数与清洁完成的资料进行对比,判断发生污垢堆积的可能性。进行设备周期性污垢检查,确定污垢类型,完善污垢积存时设备运行性能的资料,逐步形成热交换器运行数据库,为智能检测污垢奠定基础条件。例如2019 年10 月3 日,检查板式换热器发现混合型污垢,含有2mm 水垢、5mm 油垢。在4日进行清污处理。清理前传热系数为2188,清污后传热系数为3500。预计在次月4 日再次进行污垢清洗。
2.3.2 生成清污日志
在污垢清洗前期,进行污垢去除方案的制定,合理验证污垢类型与设备运行状态之间的关联性,确定污垢对设备运行产生的影响。在有效去除污垢后,将清污方案进行导入,完善除污管理体系,形成案例指导,为后续清污工作给出参考依据。与此同时,以资料管理视角,对各类污垢进行建档管理,补充日常工作监测的设备性能资料、污垢类型判断依据、污垢清除方案、污垢清除后设备性能等资料,生成清污日志见表1,提升污垢清洁管理的系统性。
表1 清污日志
2.4 有序进行污垢处理
在制定除污方案、梳理除污体系时,清洁管理人员需要确定污垢生成量控制、污垢堆积检测各项工作的重要性。由于污垢生成形式有多种情况,污垢属性与除污方法具有差异性[3]。例如在水垢清除时,酸碱值控制在1~1.5,每小时进行药液酸碱值与温度的记录,温度控制在65℃~70℃。清洁管理人员在测定污垢后,准确分析污垢类型,给予针对性除污处理,确保清洗流程准确。现阶段,国内进行污垢清洗时,以机械除污、化学清洗为主。机械除污具有操作的简便性,对清洗人员技术专业性的要求不高。化学清洗具有操作难度,要求清洗人员学习相关的化学知识。
例如某环保单位研发出电子除垢仪,可有效清除各类水垢。经实践发现:2021 年3 月,某核电厂对运行3 个月的热交换器进行清垢处理,清垢用时为10min,缩短了设备清垢的时间,获得核电厂的高度认可;2020 年12 月,广西某核电厂,清洗运行6 个月的热交换器,成功清除2mm 颗粒污垢、3mm 沉淀污垢,清洗效果优异;2020 年4 月,湖南某核电厂反馈,电子除垢仪使用效果较好,高效清洗6 个热交换器,已作为热交换器清垢的重要设备。
如图1 所示,是电子除垢仪的运行原理。该设备在电磁模仿污垢的作用下,以交变电磁场为技术视角,形成多种电流,对污垢进行干扰,改变污垢原有结构与属性,成功去除污垢,具有较强的除污能力。
图1 电子除垢仪的清洗原理
2.5 制定运维清洗方案
对热交换器进行清洁管理时,需要制定相关的除污机制、清洗制度等,对清洗与除污工作给出参考依据。以化学清洗为例,在制定清洗管理方案时,需要从分析污垢属性、准备除污药剂、规范清洗流程、清洗后防锈处理等环节,逐一制定清洗方案。
在分析污垢属性时,能够准确判断污垢形成的原因,便于从根源上控制生产污垢的材料用料,减少后续生产的污垢生成问题。以油垢为例,清洗人员进行化学清洗,清洗流程见图2,提升除污有效性,防止方法选用不恰当导致除污失败。在明确除污方法时,准备相应的除污药剂,为清洗工作奠定基础条件。在清洗除污期间,清洗人员需要遵循操作规范,合理配置药剂用量,确保污垢去除效果。药量添加如公式(2)所示。
图2 热交换器化学清洗示意图
式中:Q表示药剂添加质量,单位为kg;V表示热交换器的容积,单位为m³;n%表示药液比例。
药剂酸碱度控制在9~11,温度取值为49℃~60℃。在运水时,及时清除浮油杂质。清洗人员应规范佩戴防护用具,确保清洗安全。在清洗完成时,对除污位置进行防锈处理,以增强设备自身的防污能力,减少污垢堆积问题。
3 实例分析
3.1 清洗
为有效控制热交换器的热传导能力,提升流动阻力,使用集中供热系统,选取核电厂的10 台热交换器,进行热交换器清洗,进行清洗前后对比,测定热交换器的运行能力。研究发现:热交换器清洗后,热量传导能力增长了10.03%,热效值升高,能耗与压降降低。
3.2 清洗测试
使用核电厂生产运行的热交换器,进行清洗测试,对比污垢管理效果。在测试期间,测试区面积为2300 m2,以城市供热干线用作热量供给,热量供给负荷最大值为10MW,蒸汽温度最大值为180℃,首次流量为400m³/h,二次流量最大值为800m³/h,管路系统运行压力设计为1.6MPa,以此进行热交换性能检测。
图3为检测平台设计的示意图。图中测试平台包括冷、热、冷却多个回路。蒸汽路线,能够以加热方式,对热线路的工质形成影响。在交换器温度达到目标值时,进行首次管网工况的试运行。冷却线路,在冷却装置的作用下,形成温度控制。在交换器温度调整至要求值时,进行第二次工况试运行。
图3 性能检测平台设计图
3.3 运行检测
选择某核电厂的10 台热交换器,进行清洗前后性能对比。测试热交换器的运行参数如表2 所示。
表2 热交换器设备参数与使用年数
3.4 污垢清洗方法
在清洗前期,进行回路调节,使热交换器形成的回路具有循环性,进行注水加压。当压力升至0.5MPa 时,查看漏水问题。
物理清洗。使用脉冲装置,形成脉冲水锤,进行锈垢与杂物的清洗,使其在水冲击作用下,排出。
化学清洗。将水温升至60℃,在清洗箱中添加除锈剂,溶剂酸碱值取1.5。在温度达到50℃时,进行持续循环,循环时间为30min~40min。药剂清洗时,清洗时间为2 h。如果锈垢量较大,可适当增加循环时间,可增加至4 h。
在药剂清洗完成,二次进行物理清洗,直至清水排出,停止清洗。
3.5 清洗效果对比
由表3 可知:热交换器清洗后,热量传导能力增长(3981-2493)×2491-1=10.03%,压降降低(91-56)×56-1=62.5%,能耗减少(111-99)×99-1=12.12%,热效值增长(131-77)×77-1=70.12%。
表3 10 台热交换器清洗前后性能对比
4 结论
综上所述,加强热交换器清洁管理,有效防控污垢形成的热阻效应问题,确保热交换器运行顺畅,提升核电厂运行能力。因此,在热交换器运维工作中,需要加强管理力度,引起技术人员的管理重视,树立科学除污、清洁运行的管理理念,带动核电厂有序运行。