浅谈卸船机防风措施的改进和优化
2021-03-16邹丹
邹丹
摘要:沿海电厂码头,一般使用桥式卸船机进行卸煤作业。以广东惠州平海发电厂为例,拥有2台额定出力1800 t/h的卸船机(中国华电工程(集团)有限公司制造),用于十万吨级煤船卸煤作业,码头地处南海大亚湾东部,每年的4-9月份,台风频发,受强对流天气影响明显,本文着重分析卸船机防风隐患,并提出改进和优化措施,来提高卸船机的防风能力。
关键词: 卸船机 防风
分类号:U653.928.1
一、问题:
根据卸船机厂家的防风设计参数,防风性能如下表:
然而卸船机防风等级只是根据设备厂家资料确定,没有进行现场校核,实际抗风能力不清晰。同时日常使用中发现,在夹轨器放松的状态下,阵风风速超过14 m/s时卸船机大车曾发生过多次被风吹动的紧急情况。由于处置及时,未发生人身伤亡、设备损坏的安全事故。应股东方防台防强对流天气文件要求,平海电厂请专业检测机构对两台卸船机的防风性能进行检测,发现均不能满足防风要求。
二、影响因素
经燃料部组织检修、运行队伍对卸船机防风隐患进行交叉检查后,发现存在以下问题:
1、设备方面:
(1)卸船机动态防风装置单一,只有大车驱动的制动器。当卸煤作业中发生突发阵风时,仅靠制动器的制动作用不足以防风,大车极易被风吹动。而大车被风吹动后再靠夹轨器夹紧制动,夹轨器的钳口会产生滑脱或损坏从而完全失效,卸船机将继续保持移动。
(2)卸船机静态防风装置不齐备,目前已有装置包括夹轨器、防爬器、锚定装置、防风系缆、铁靴等。但防风系纜的设置存在问题,由于大车轨道离海岸较近空间有限,安装时只在卸船机陆侧设置了4套防风系缆,海侧未设置。
(3)风速仪长期未校验,显示的风速要明显低于实际风速,起不到监测报警的作用。
(4)大车锚定装置的锚定坑经重新改造后存在三方面问题,1、浇灌的水泥基坑偏窄,2、海路侧位置有偏差,3、保洁很难清理坑内积煤。因此日常操作中, 卸船机司机需要花大量时间来点动大车进行就位,放下锚定后由于坑内积煤 高而导致锚定效果不理想。
2、操作方面:
(1)《燃料系统运行规程》关于卸煤作业中遇阵风的安全措施规定:风速达到18 m/s时卸船机停止作业,此时风力已达8级,停止作业后,现场执行相关措施会存在较大隐患。
(2)卸船机防风设施性能专项试验定期工作虽已纳入PM工单进行管理,每月定期触发执行,但风速联锁没有列入定期试验的内容,存在较大的安全隐患。
(3)目前码头运行人员只是掌握了静态防风措施,对于生产作业进行中遇突发强风的动态防风措施不够了解。
三、解决措施:
1、设备改造:
(1)对卸船机动态防风设施进行升级,在卸船机海陆两侧从动轮各加装一台液压夹轮器,可以实现自动、手动锁紧,保证在风速小于35m/s的情况下,夹轮器的锁紧力对卸船机有效制动,
(2)在大车轨道海侧加装4套防风系缆,有效防止强风下卸船机倾覆危险,保证强台风时卸船机的安全性。
(3)对卸船机锚定坑改造,海陆侧坑位完全对称。同时安排保洁人员对锚定坑定期清理。
(4)定期校验风速仪,卸船机运行期间发现风速仪不准要及时填报缺陷,检修人员及时维护。
2、管理优化:
(1)制定卸船机专项防风应急处置预案:
a)当作业人员发现风速达到14m/s时,通知班长,继续作业,并密切留意风速变化,做好防风准备。
b)发现风速继续加大超过16m/s,作业人员须立即停止作业。如作业过程中抓斗内装满物料,应将物料倾泻于离抓斗最近的地方(料斗或船舱内),然后将抓斗返回料斗上方,抓斗置于料斗格栅上,收起接料板、关闭挡风门。将司机室开回并通知码头班长。
c)码头班长指定人员,穿着雨衣和救生衣登上卸船机配合司机做好防风措施、检查值班室、电气房、各操作站的门窗是否关好等工作。
d)作业人员应将大车开回锚定位置,通知配合人员负责,放下锚定销。注意禁止在顺风情况下行走大车,防止大车行走因大风的吹袭而失控。在卸船机不能走回锚定位置的情况下,应及时放下防爬器,夹紧夹轨器,卸船机不能在停留在尾舱后排。
e)阵风夹带大雨时,码头班长应用高频对讲机与船方联系关好船舱盖,以免船舱内大量积水。
f)配合人员负责检查值班室、卸船机高低压配电房、操作站的门窗是否关好。
g)风速超过20m/s时,作业人员应通知卸船机上室外人员撤回室内,人员应就近到司机室、电气房、副机室等避风。禁止人员到大梁行走、禁止使用电梯。作业人员应断开卸船机控制电源。
h)确认阵风已过,需按防台检查卡逐项检查卸船机,方可恢复生产。
2、在新版《燃料系统运行规程》中针对卸船机大车操作规范增加以下内容:
a)检查大车限位碰撞杆完整、无变形,缓冲装置完好;锚定坑内无积煤,清扫器无损坏变形,与轨面距离合适。
b)除清仓阶段行走大车将“夹轨器自动/手动运行模式”打至“手动”,其余大车操作一律打至“自动”位置。
c)风速达到16m/s卸船机停止作业,执行相关安全措施。
3、将风速联锁纳入PM工单进行管理,严格执行定期试验保证联锁可靠。
4、码头专责加强台风、强对流天气的监控,及时将气象部门发布的台风、强风预警传达给码头各班组,做好应对准备。
四、改造效果:
1、在加装夹轮器后,顺利通过专业检测机构的防风性能测试。
2、防风系缆增至8套后,防台效果明显改善,成功抵御“山竹”、“韦帕”等强台风。
3、锚定坑调整位置后,卸船机操作人员的锚定就位效率明显提高,安排保洁定期清理坑内积煤的工作也得到有力执行,并纳入码头保洁日常清理范围进行常态化管理。
4、风速仪经校验后能正常使用,在强风来临时能准确预警,操作人员以此为依据进行不同风速下的操作。
5、在制定专项防风预案后,码头运行人员熟悉并掌握了遇到突发强风时的应急处置措施,在操作中遵守规程,未发生阵风中大车移位的事件。
参考文献:
[1]《港口大型机械防阵风防台风安全工作指南》交办水 [2018] 93号
[2]徐海宏 《桥式抓斗卸船机防风装置缺陷分析及改造》科技与创新,2017,(03)
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