大同地区热网调试的一次成功方案
2021-03-16周永泽
周永泽
摘要:本文调试目的是为了降低云冈电厂供热范围内一次网回水温度,提高能源利用效率和增大热源供热能力和管网输送能力,减少热网水力失调度,降低单位热耗。调试内容包括1)热力网集总调节2)热力站细节调节
关键词:热网;调试;方案
分类号: TU995.3
一、热力网集总调节方案
1.热力网目前现状(2012年12月27日10时数据):
二电厂总循环流量23598t/h,总供热量1194MW,云冈电厂云冈电厂总循环流量14033t/h,总供热量764MW。
2.调试目标:
云冈电厂一期供水流量增加10%,至7253t/h,二期供水流量,增加20%,至8926t/h,供水温度110℃左右。
3.调试原则
(1)在保证总供热量不变的前提下,仅对各个电厂供热量的分配进行调整,即对调度进行调整;(2)云冈电厂调整原则:将总流量升至16000t/h左右,同时逐步提高供水温度至110℃左右;(3)二电厂的调整原则是对供回水温差不做调整,仅通过调整流量,达到调整供热量的目的。
4.调试过程
(1)在现状基础上,云冈电厂将一期流量由6594t/h升至7253t/h,二期循环流量由7439 t/h升至8927t/h,并同时逐步将供水温度升至110℃左右;(2)在云冈电厂升温升流量过程中,二电厂压力可能升高,循环流量可能降低,但只要能保证安全运行(如供水压力不超过1.3MPa),二电厂循环泵运行状态不做任何调整;(3)各个热力站长应及时观察二次侧供水温度情况,及时调整各个热力站的一次侧流量,防止热力站二次侧供水温度偏高,出现过热(调试间隔暂定1天)。(4)由于电厂和热力站的调节水力工况相互耦合,因此在热力站调节的过程中,云冈电厂的循环流量可能会降低,此时应通过调节循环泵运行状态(增大转速或增加水泵台数),使得一期循环流量继续保持在7300t/h左右,二期循环流量在9000t/h左右,注意会有几次反复;(5)热力站调节好后,二电厂再根据其当时的实际流量和管网实际情况,按照全网供热需求平衡的原则,逐步降低流量。
以上稳定运行3~5天,在此期间观察整个网络的压力变化情况、各个热力站二次侧的供水温度、电厂的回水温度情况。
二、热力站细节调节
通过调研发现,目前热力站出现以下几类问题造成一次网回水温度偏高:
1.板式换热器二次侧旁通打开或旁通上的阀门关闭不严(如绿园二期、华林)
现象:板式换热器的二次侧供回水旁通打开了或者旁通管上的阀门关闭不严。这样会造成进入换热器的二次侧流量减少,一次网回水温度偏高。
调整方式:
(1)属于旁通打开的,关闭二次侧旁通,关小一次侧阀门。具体操作关小阀门过程中,观测二次侧供水温度,当二次侧供水温度和原来一样时,停止关小一次侧阀门。
(2)属于阀门关闭不严的,及时上报处理。
2.板式换热器一次侧旁通打开或旁通上的阀门关闭不[如开源花园(打开)、金牛(关闭不严)等]
现象:板式换热器的一次侧供回水旁通打开了或者旁通管上的阀门关闭不严,如图所示。这样会造成一次水短路,造成一次网回水温度偏高。
调整方式:
(1)属于旁通打开的,关闭一次侧旁通,同时关小一次侧阀门。具体操作:关小阀门过程中,观测二次侧供水温度,当二次侧供水温度和原来一样时,停止关小一次侧阀门。(2)属于阀门关闭不严的,及时上报处理。
3.热力站板换未全部投入(如都市旺角站,北馨西园)
现象:热力站同一系统有两组板式换热器,但目前只有一组在投运。
调整方式:两组换热器全部投入运行,同时关小每组板换的一次侧阀门,减少一次流量。具体操作关小阀门过程中,观测二次侧供水温度,当二次侧中供水温度和原来一样或稍低时,停止关小一次侧阀门。
4.多组板式换热器并联运行,换热器之间不平衡(如建設里,三中)
现象:同一系统多组板式换热器并联运行,各组板换一次侧回水温度差异较大。如建设里热力站三组板换并联运行,一次网总供总回94℃/60℃,三组并联板换的一次网回水分别为57℃、59℃、51℃,二次网总供58℃
调整方式:分别调整各个板换一次侧阀门,如上例,使得出水温度均为58℃即可。
5.安装吸收式换热机组站,备用板换的一次侧进出口阀门关闭不严
现象:部分改造成吸收式换热器机组的热力站,由于原有板换作为备用,目前与吸收式换热器并联,板换的一二次进出口阀门都应当是关闭的,但有可能关闭不严,特别是板换一次侧阀门,从而造成一次水在板换的一次侧短路,使得一次网回水偏高。
调整方式:若有这种情况,尽快上报。
参考文献
[1]范乐. 热网关键节点泄漏监测系统的设计与研发[D].西安理工大学,2019.
[2]陈真,郑立军,俞聪.换热站水力平衡调试及智能优化曲线控制策略验证[J].应用能源技术,2018(11):19-21.
1594501705310