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提升器30W次试验方案设计探析

2021-03-07孙利明张治国王明辉

装备维修技术 2021年46期
关键词:方案试验设计

孙利明 张治国 王明辉

摘  要:为验证中小轮拖装配厂自制提升器的可靠性,需对提升器进行重复性试验,但是外部委托试验费用高昂,试验时间不可控,因此计划进行提升器30W次试验方案设计,达到自行试验的目的。

关键词:提升器;试验;方案;设计

试验方案设计为对现有的提升器试验台(6797-7029)进行局部改造,通过对提升器操纵机构的控制,使提臂带动配重提升/落下,以周期性的重复动作实现试验目的。

一、连接方式的选择

与提升器操纵机构的连接可选择方式有两种。

第一,与提升器并行设置,采用直线往复运动的元件(气/油缸),通过连杆等方式与操纵手柄连接;第二,与提升器垂直设置,采用旋转往复运动的元件,通过联轴器与操纵轴连接。

从提升器试验台的试验状态看,提升器的操纵装置靠近试验台东侧,与操纵装置并行方向,南侧为实验用配重,北侧为试验台控制台。提升器试验台的现有空间有限,经测算,如采用“方式一”的气/油缸,易与配重或控制台出现位置干涉,无合适位置进行安装固定,且会对配重提升/落下或人员操作造成较大影响,因此选择“方式二”:与提升器垂直设置,采用旋转往复运动的元件,与操纵轴连接[1]。

二、动力源的选择

第一,初步思路:选择压缩空气作为动力源,可使实验装置的机械部分结构简单化。选用亚德客HRQ50回转气缸,理论力矩5.0Nm(0.5Mpa),0-190°范围内可调,回转时间范围0.2-0.7S/90°;图中圆圈内为调整螺钉,可改为油压缓冲器ACA1412-A,调整角度8.2°/螺距;外形尺寸84×152(mm),带缓冲器全长203mm,理论重量2060g。控制气路图如下图1所示。

但由于连接方式的选择为“方式二”:与提升器垂直设置,直接与操纵轴连接。而经工艺部门测算,操纵轴的理论扭矩最低不能低于28N.M,气动摆动元件的理论力矩为5.0Nm(0.5Mpa),不能满足使用需要,因此不能将壓缩空气作为动力源。

第二,在排除压缩空气作为动力源的选项后,可选择的动力源为液压油和电力拖动。结合操纵轴在≧28N.M、慢速、定角度、往复运动的工作条件,以及工作平稳性、可靠性等多方面的考虑,选择液压油为动力源。

三、改进方案的选择

第一,从提升器试验台的总体布局看,液压站在床身西面,而提升器的操纵轴在床身东面;如从液压站处取动力源,距离较远,需对液压系统、电控系统等进行改造,实施难度大,且在进行试验时不便于操作;因此计划原试验台只用来固定提升器,并供应压力油以实现提升/落下的动作。第二,计划制作一套独立的试验装置,自带油箱、油泵(电机)、控制油路等,为提升器操纵轴的重复性摆转提供动力源。在提升器的操纵轴侧,通过在床身上焊接支架的方式,用来安装固定执行元件。

四、执行元件和联轴器等的选择

第一,通过咨询供应商、网上查找等方式,最终选择的执行元件为螺旋摆动缸,其是一种利用大螺旋升角的螺旋副实现旋转运动的特殊液压缸,和其它类型摆动缸相比,具有体积小、重量轻、结构紧凑的特点,其启动压力1.5Mpa,工作压力为5Mpa时输出扭矩约38Nm,可满足使用。ME提升器手柄最大旋转角度为104°,MF提升器手柄最大旋转角度为93°;选用角度可在0-120 º范围内调整的螺旋摆动缸(脚架式)[2]。

第二,起初考虑选用万向联轴器,对同轴度的要求较低,可使螺旋摆动缸与操纵轴对接调整工作的难度降低,但此类型联轴器在满足传递扭矩的基础上,长度尺寸较大,会使安装支架悬出床身较多,影响安装支架的稳定性,在连续试验条件下,可能对执行元件造成较大影响。因此,选择了波纹管联轴器,在满足传递扭矩的基础上,长度尺寸较万向联轴器约减少50%。

第三,由于选择了波纹管联轴器,其使用比万向联轴器对同轴度的要求高,提升器手柄操纵轴的轴心到底面的尺寸, ME为112mm,MF为122mm,中心高度差为10mm;螺旋摆动缸轴心到底面的尺寸为46mm。针对这种情况,设计了可调整的安装支座和10mm厚度的调整支板。在床身的支架上焊接4根M16螺栓,将安装支座套在螺栓上,以提升器试验台支撑面为参考基准面,将安装支座的上表面调至112-46=66mm,即使螺旋摆动缸轴心与ME提升器手柄操纵轴的轴心高度尺寸相同,MF可通过在螺旋摆动缸下安装10mm厚度的调整支板来实现高度尺寸相同;水平方向上可通过安装支座上预先加工好的长槽进行调整,这样就满足了波纹管联轴器的使用。

五、控制油路的设计

螺旋摆动缸通过联轴器与操纵轴连接后,在摆转行程的首/末端安设挡块,通过光电式接近开关/或其它非接触式开关,控制换向阀的通/断,实现摆动缸的自动往复摆转运动,具体设计见图2所示。

液压系统的特点:溢流阀调节系统工作压力,压力表显示;电磁换向阀中位机能选择“H”形式,油缸停顿时液压油回油箱,使系统卸荷以降低电机负荷;在两油路设置液控单向阀,形成液压锁,实现对摆动缸两腔的保压;单向节流阀用来调节双向摆动速度,行程末端有

六、电气控制系统

总电源为380V,开关设在电控柜侧方,有漏电保护和过载保护装置;设油泵电机“启动/停止”按钮,与风冷装置联动;通过电控PLC来控制电磁阀,实现油路的通/断;分为“自动”和“调整”两种模式,并设置“抬起/自动”和“落下”按钮,PLC程序设计为:

第一,“调整”状态下,“抬起/自动”按钮仅实现“抬起”功能,和“落下”按钮配合使用,控制换向阀的通/断,实现摆动缸的正/反向摆转运动,便于使用中对摆转角度微调等;

第二,“自动”状态下,“抬起/自动”按钮仅实现“自动”功能,按下“自动”按钮后为连续运动,在提臂的上/下行程末端,设置两个光电式接近开关,确保使提臂到达行程后,光电式接近开关才发出信号,控制换向阀的通/断,实现摆动缸的自动往复摆转运动;

第三,设置计数装置,“自动”模式下对联轴器端的接近开关的通/断进行计数,一个摆动循环计数一次,达到预设数值后,“试验完成”灯亮,提臂延时落下,使配重降落在地面上,自动循环终止。

七、结语

总而言之,通过提升器30W次试验方案设计,能够满足ME和MF两种型号提升器的试验需求,达到自行试验的目的,试验时间可控,并可极大地降低外部委托试验费用。

参考文献

[1]郭启资,陈龙兴,郭付友.新一代中小功率拖拉机提升器概念设计[J].拖拉机与农用运输车,2017(05):18-19.

[2]张宾,郭付友.一种新型提升器改进设计[J].农业工程,2017(04):164-165.

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