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铜矿峪矿主斜井钢丝绳芯胶带输送机改造设计

2021-03-03董水仓

中国设备工程 2021年4期
关键词:胶带机斜井胶带

董水仓

(山西省中条山有色金属集团有限公司,山西 垣曲 043700)

1 概述

北方铜业股份有限公司铜矿峪矿是目前国内最大的地下非煤矿山,品位低、矿石储量大,采用无底柱矿块崩落法采矿,采矿直接成本是目前国内坑下开采矿山最低的,规模效益显著,因此,近年来,生产规模不断扩大。坑内的矿石经过矿车倒运到1#、2#长溜井,由溜井底部340水平的振动放矿机给矿,粗碎站5474旋回破碎粗碎后,再经过297水平的振动放矿机给矿由水平胶带机(简称U1胶带机,其长度55m,胶带宽度为1.4m,带速V=2m/S)倒运到主斜井钢丝绳芯胶带输送机(以下简称U2胶带机),再由U2胶带机运到706地表井口,然后经地表胶带运输系统将矿石运至选厂或矿堆。

设计年运输能力600万吨,实际生产能力700万吨,这主要靠延长工作时间来实现,U2胶带机满负荷运行,给设备维护保养和生产组织管理带来了一定难度,现在设计年运输能力提高到840万吨,靠U2胶带机满负荷运行已不能实现,这就要求对U2胶带机进行改造。

2 存在的问题

U2胶带机水平运距3236m,垂直高度为409m,带宽1.2m,带速为4.5m/s,小时运矿量1300吨,胶带强度为ST4500N/mm;胶带机采用双滚筒三电机头部驱动,功率为3×1120kW,驱动滚筒直径为φ1630mm,变频启动,胶带机采用尾部液压绞车拉紧。由于提升量增大,驱动装置、制动装置和运输胶带强度均不能满足需求。

3 改造方法

根据矿山胶带提升运输系统现状,结合多次技术讨论结果,按照尽可能减少改造设施的原则(如保证胶带机带宽、带速等参数不变,胶带机托辊、支架等重要部件不变),在330d/a和每天胶带系统满负荷工作时间不超过18h的工作制度下,提出以下几点改造意见:

3.1 适当延长U2胶带机的工作时间

由于矿石块度为0~1200mm,块度大,矿石硬度高,坑下旋回破碎机遇到大块矿石破碎效率降低,导致皮带给矿不均衡性明显,原设计U2胶带机的工作时间为13.5h/d,提升高度409m,2011年3月,矿石胶带运输系统调试完成并投入运行,使用至今,基本掌握了该系统的生产规律,将工作时间增加到16.5h/d,这样每年可增加运输量约120万吨,年运输量突破720万吨,U2胶带运输机基本达到满负荷作业,整机不需要改造。适当延长U2胶带机的工作时间虽然不能满足年运输能力840万吨的生产要求,但可以降低驱动力的增加值。

3.2 驱动装置改造

驱动站是U2胶带机的核心部分,它由双出轴双电机驱动滚筒5、单出轴单电机驱动滚筒4、盘式制动器滚筒3、尾部改向滚筒1、驱动轴、轴承和轴承座、联轴器、逆止器、制动器、减速器、液压站、冷却器、变频器等部件组成。U2胶带机改造前的布置简图如图1所示。头部驱动,分别由单出轴单电机驱动滚筒和双出轴双电机驱动滚筒组成,三电机双滚筒同时工作。同时,对滚筒4轴径进行了加粗。

图1 主斜井钢丝绳芯胶带输送机改造前布置简图

3.2.1 增加驱动电机

由于运输量的再次增加,U2胶带机的运输负荷加大,驱动力明显不足,因此,增大驱动力,仍采用头部驱动,分别将单出轴单电机驱动滚筒改为双出轴双电机驱动滚筒,新增电机与原单出轴单电机功率相同,驱动部分变为四电机电机双滚筒同时工作,相应地增加其配套部件。U2胶带机改造后的布置简图如图2所示。

图2 主斜井钢丝绳芯胶带输送机改造后布置简图

3.2.2 制动器改造

U2胶带机采用盘式液压制动器,由于运输负荷的增加,制动力矩增大,因此,我们将制动盘的直径由φ1600增加到φ1800,传动轴直径由φ260增加到φ280,制动盘另一侧的逆止器直径也相应增大。同时,为保证设备安全运行,在改造后的双出轴双电机驱动滚筒4增加一台DSN530-300逆止器。

3.3 钢丝绳芯胶带的改造

3.3.1 钢丝绳芯胶带的再利用

钢丝绳芯胶带是U2胶带机的索引和承载构件,它在坑下使用,工作环境基本保持室内恒温,再加上维护保养好,原有的钢丝绳芯胶带使用八年,状况基本完好,由于运输负荷增大,安全系数降低,其薄弱环节是接头质量。如果完全更换,约7000m钢丝绳芯胶带,几百万元的资产报废,损失严重,且生产任务紧张,不可能长时间停产更换,只能在大爆破或U2胶带机上游的其他设备(如旋回破碎机等)检修期逐步更换。因此,我们能利用的胶带尽量利用,磨损或破损严重的胶带去掉,基本完好的部分重新硫化连接使用;为了保证生产安全,我们对硫化接头作了强度实验,接头效率高于原新胶带的理论效率。

同时,采用TCK弱磁检测技术,可以完成对钢丝绳芯输送带接头抽动、绳芯断裂、严重锈蚀等各种隐蔽性损伤高精度的定量和定位在线自动检测,保证U2胶带在改造过渡期的安全运行。

3.3.2 钢丝绳芯胶带的改造

由于钢丝绳芯胶带的负荷增加,胶带运输能力需提高到1667t/h,我们将强度为ST4500N/mm胶带更换为ST5000N/mm胶带,为了便于和原有的钢丝绳芯胶带的对接,在不降低ST5000N/mm胶带强度的条件下,将其胶带钢丝绳的直径和数量及胶带的规格尺寸与ST4500胶带制作的相同(ST5000N/mm胶带采用的是特高强度级钢丝绳),并对新胶带和新胶带、新胶带与旧胶带的硫化接头也作了强度实验,接头效率分别高于ST5000N/mm新胶带和ST4500N/mm新胶带的理论效率。

为了提高ST5000胶带的坑下使用的安全性,将胶带的阻燃等级由K2级提高到K3级标准,阻燃效果好了,但胶带的磨耗量也大了,为了延长其使用寿命,将胶带的上层厚度由10mm增加到11mm,下层的厚度由8mm减少到7mm。

3.4 钢结构改造

为保证现有刚结构部件与改造后的部件匹配,对相应部位的传动机架、支架等钢结构进行了相应的改造加固。要求所有钢材必须进行预处理,达到Sa2-1/2级,钢结构设计合理,符合强度、刚度和稳定性要求,结构的自振频率应避开自身或其他振源而产生共振。结构件材料使用Q235-B。

4 应用效果

我们根据多年来使用主斜井钢丝绳芯胶带输送机的经验,对其进行科学改造,使得设备运行安全、平稳、可靠,改造生产成本低,设备使用寿命长,年创造效益上亿元。

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