压缩机总管油压低问题排查和处理的案例分析
2021-03-03曹万林
曹万林
(沈阳鼓风机集团股份有限公司,辽宁 沈阳 110869)
机组设计参数:本机组汽轮机拖动,改进后,压缩机一段6级,设计转速4737RPM,进口流量190000Nm3/h,压力0.34MPa,46℃,出口压力0.646MPa,出口温度100℃,总轴功率5400kW。总管油压≥0.25MPa,油泵输出油压1.5MPa。油站设计一次、二次调节阀为自力式。
1 问题描述
机组单泵运行,此时,一次调节阀中自动调节阀全关(留有少量余度,约5%,参数基本一致),旁路手动调节阀全关,二次调节阀中自动调节阀有一定开度,旁路手动调节阀有一定开度。二次调节阀中的自动调节阀没有远传,故无法知道开度为多少。由于总管油压低于0.25MPa(G),不满足启车条件,数据见表1。
2 排查方向
(1)现场检查润滑油系统是否发生漏油或堵塞情况。
(2)通过现场调节单泵及双泵运行数据对比,同时,调节机组各进油支管油压。
(3)排查机组负荷参数,扩容改进后轴瓦耗油情况。
(4)实测机组润滑油耗油量。
3 原因分析
(1)经现场检查确认,润滑油系统无明显漏油点,同时,没有发生堵塞。检查确认润滑油泵、油冷却器、油过滤器、调节阀等设备无损坏。
(2)单泵运行,此时,一次自动调节阀全关,旁路手动调节阀全关;二次自动调节阀留有一定开度,旁路手动调节阀全关。二次调节阀中没有远传,无法知道开度为多少。本次测量把机组各支管阀门进行了调节,总管油压0.21MPa(G)。
表1
表2
双泵运行,此时,一次自动调节阀全关,旁路手动调节阀有一定开度;二次自动调节阀有一定开度,旁路手动调节阀有一定开度。由于二次调节阀中的没有远传,无法知道开度为多少,此时,总管可以达到0.25MPa(G),各支管油压没有调整(表3)。
表3
根据现场调节数据分析,润滑油站上单泵运行,不能保证润滑油总管压力达标,双泵运行才能保证润滑油总管压力达标。初步怀疑:润滑油泵选型偏小导致泵能力不足以保证总管油压达标、机组轴瓦实际耗油量超设计值导致总管油压不达标,具体需要现场实测油量后定性。
(3)对比气路参数,改进后,机组工况高于原设计工况,实际运行负荷高于起初设计工况;理论核算轴瓦耗油量高于起初设计条件,由于负荷的增加,导致轴瓦耗油量高于原设计条件。由于轴瓦耗油量增加,导致油站油泵供油量不足,现场油泵满足不了目前使用条件。
(4)机组润滑油流量(单位Nm3/h)测量记录(表4)。
表4
机组各个管路在同一状态下测量,测试数据与实际总量基本吻合,因此,测试数据在误差允许范围内,能够反映问题的本质。由于现场单个油泵开启总管压力和流量均达不到设计值,机组无法实现运行,测试是在主辅油泵都开启的情况下测量,油站一次调节阀为自立式,阀门开度未知。润滑油一部分为机组供油,一部分经一次调节阀返回油站,还有一少部分流经高位油箱。机组转速为3399rpm,未达到设计正常工况转速4737rpm。测试时,压缩机各支管油压均偏低。从测试数据来看,压缩机推力端与汽轮机用油量与设计值偏差较大,导致单个泵开启无法满足机组运行的供油条件。
4 改进方案
(1)首先,使用进油支管增加孔板的方案。现场实施后,在各支管油压调至设计下限的时候,总管油压仍无法达到0.25MPa,效果不理想,该方案取消。
(2)根据实际运行数据及润滑油量,重新核算选型润滑油站上油泵。即油泵功率提升,泵出口压力保持原设计,增加泵出口流量,从而提高润滑油总管油压。
(3)经重新核算,润滑油泵升级后,油站调节阀门流通量偏小,油冷却器及过滤器等设备满足使用要求。由于调节阀流通量偏小,再次导致机组总管油压低于0.25MPa(G),故需要重新选型油站二次调节阀,目的是增大过油量。
5 改进效果
油运前,现场对油冷却器、油过滤器、油站阀门进行拆检,确认上述设备具备合格的使用条件。设备回装后单泵油运(仅更换油站油泵,单泵运行数据),泵出口油压1.09MPa(G),一次自动调节阀留有一定开度,旁路手动一次阀门关闭;二次自动调节阀全开,二次阀旁路手动二次阀门关闭,汽轮机控制油压力0.95MPa,各支管油压不变保持0.10MPa(G),此时总管油压0.19MPa(G)。开启油站二次调节阀门旁路,此时,总管油压可以达标。
更换油站油泵及油站二次调节阀,泵出口1.09MPa,一次阀有少量回流量,控制油压力0.956MPa,二次阀全开,二次阀旁路少许开度;二层总管压力0.25MPa。另压缩机支撑瓦进油压力0.14MPa、0.15MPa,推力瓦进油压力0.10MPa;汽轮机推力瓦进油压力0.09MPa,支撑瓦进油压力0.11MPa、0.10MPa。启机后,机组总管油压≥0.25MPa(G),机组轴系各温度测点除非驱动端支撑瓦温88℃,非驱动端82℃,其余均在80℃以下。
6 结语
针对压缩机润滑油总管油压不达标问题,考虑润滑油泵设计选型是否满足要求,以及根据调节数据进行对比,分析主轴瓦耗油量是否高于原设计值。重新选型大功率油泵时,核算油站上油冷却器、油过滤器、油站调节阀是否满足使用要求,个别现场发生油站调节阀门尺寸偏小,影响过油量,导致机组总管油压低。现场发生总管油压低问题时,应该综合考虑,首先,可以在机组进油支管或轴承处增加节流孔板或节流塞的方案,如此效果不理想,可以通过实际情况核算改进润滑油泵,从而增加油泵的出油量。因为油泵的能力提升,需要考虑油过滤器、油冷却器、油站阀门、高位油箱的现有能力是否能满足使用。其次,油站调节阀门选型尺寸小影响过油量,可以通过开旁路的方式检验是否存在此问题。