蒸汽及冷凝水回收系统优化改造
2021-02-23王学锋张自超
王学锋,张自超
(万华化学(宁波)氯碱有限公司,浙江 宁波315812)
蒸汽作为最常见的公用工程之一, 在氯碱生产过程中被广泛应用。随着装置产能的不断提升,万华化学(宁波)氯碱有限公司(以下简称“万华宁波氯碱”) 冬季最大蒸汽用量为35 t/h, 其中主要用于48%碱蒸发装置、二次盐水换热、液氯汽化装置以及伴热管线使用。
蒸汽供应来源有三处, 一是来自万华热电有限公司,压力1.0 MPa,温度280 ℃,二是来自依托园区副产蒸汽,压力1.0 MPa,温度180 ℃,三是来自该公司盐酸装置副产,压力0.3 MPa,温度150 ℃。
1 现状分析
近年来随着该公司工艺装置的不断优化变更,蒸汽管网系统存在较为严重的能源浪费现象, 具体分析如下。
1.1 管线冗余蒸汽质量差
由于生产装置的不断优化, 部分蒸汽管线已停用,个别蒸汽管线缺少区域总阀,夏季高温天气蒸汽停用后无法及时关闭总阀, 导致管网内蒸汽品质下降,热量损失量较大,且在管网负荷变动的情况下,管网内蒸汽平衡能力较差。由于管线冗余,管线末端压力较低,无法满足生产需要。蒸汽来源较多且进厂界总阀分别位于烧碱、氯氢两个车间,开停车蒸汽暖管步骤复杂,给人员操作带来了很大的不便。
1.2 疏水阀故障,蒸汽损耗大
根据检测结果显示, 现场共检测在用蒸汽疏水阀总计40 个,其中正常运行25 个(占比62%),排过冷水或异常4 个(占比约10%),损坏/泄漏11 个(占比约28%)。 疏水阀组故障后导致凝结水排放不畅,造成换热设备积水严重从而降低了换热效果。同时,疏水阀组存在漏气现象,新鲜蒸汽直接排放,造成蒸汽损失。
1.3 蒸汽冷凝水利用率低
伴随着该公司节能意识的不断增强, 蒸汽冷凝水作为品质较高的副产水资源, 回收利用不断得到人们的重视。 区域内只有少部分蒸汽冷凝水排进厂区清污分流系统,大部分蒸汽冷凝水就地排放,没有有效收集,损失了客观的经济收益。不同的压力下蒸汽产生的冷凝水所含的热量不同(一般在60 ℃,有的甚至可以达到90 ℃),蒸汽压力越高,蒸汽冷凝水所含的热量越大。根据统计显示,冷凝水的热量可达到总的热量的15%~30%。 万华氯碱厂区内有45 组左右的蒸汽疏水阀组,且蒸汽疏水阀组位置不规律,部分水资源已回收,余热资源回收可能较小,但剩余蒸汽疏水阀组仍有较高的水资源回收价值。
1.4 计量存在偏差,蒸汽用量无法平衡
因该公司使用蒸汽的来源较多, 蒸汽质量存在差异,主要区别在于饱和蒸汽和过热蒸汽,各区域使用的蒸汽流量计多为孔板流量计, 存在流量计参数设计、选型问题以及缺少温度和压力补偿的问题,流量计显示数值不准确对平衡结算造成很大的影响。
1.5 蒸汽使用单位蒸汽流量波动大
液氯汽化器使用蒸汽量5.5 t/h, 开车后需要在汽化器桶内加满热水,开启汽化器进蒸汽阀门,待蒸汽管线暖管结束后通过DCS 调节阀调节蒸汽的加入量。 操作人员在正常操作过程中需要时刻关注汽化器内氯气压力、温度变化,以及汽化器出口氯气压力和温度, 特别是在外送氯气流量发生变化的情况下,容易引起汽化器内温度的变化,人员干预有偏差时会导致控制难度加大, 并且当大幅度的调节汽化器温度时,会导致蒸汽管网压力波动,影响其他工段正常的蒸汽使用。
2 改进措施
对各装置蒸汽使用情况进行了重新分析, 整体规划设计,重点解决管线冗余,回收主管廊蒸汽冷凝水,既要减少蒸汽的数量损失,提高蒸汽品质,又要建立蒸汽冷凝水回收系统,达到节能的目的。
2.1 改造前工艺流程
来自园区副产饱和蒸汽,经过减压,分为两路蒸汽分别为0.7 MPa、180 ℃蒸汽和0.3 MPa、140 ℃蒸汽,同时来自万华热电过热蒸汽减温减压为0.7 MPa、180 ℃蒸汽和0.3 MPa、140 ℃蒸汽,因万华热电所产蒸汽为过热蒸汽,因此在完成减压操作后,为降低蒸汽温度,增加了减温器,降低蒸汽温度,最后盐酸合成炉也副产了0.3MPa、140℃的蒸汽,这三路蒸汽是万华宁波氯碱蒸汽的主要来源, 产区内蒸汽有0.3 MPa蒸汽管网和0.7 MPa 蒸汽管网, 蒸汽的使用主要集中在48%碱蒸发、液氯汽化器加热、二次盐水换热、氯酸盐分解装置换热及公用工程用汽。
2.2 改造后工艺流程
万华宁波氯碱利用年度大修的机会, 对蒸汽管线进行了改造, 通过改造将原有的独立的两大蒸汽来源,园区蒸汽和万华热电蒸汽汇总在一起,先对蒸汽进行减压至0.7 MPa 再通过减温器对蒸汽进行减温,温度达到180 ℃左右后,用于48%碱蒸发装置使用, 后续在对管网内0.7 MPa 蒸汽进行二次减压至0.3 MPa,温度基本控制在145 ℃左右,输送至0.3 MPa蒸汽管网供二次盐水换热、液氯汽化器加热、氯酸盐分解装置和公用工程使用。
2.3 改造情况
(1)取消部分管线,减少蒸汽损失
此次改造中, 取消了区域内已经停用液氯事故塔区域停止使用的20 m 低压蒸汽管线,取消了万华副产蒸汽减压阀组, 将万华副产蒸汽管线移位至万华热电蒸汽进口段, 两路联通为一路, 同时减压至0.7 MPa 后再连接低压减压阀组,将0.7 MPa 蒸汽减压至0.3 MPa 供液氯汽化区域以及二次盐水换热和部分公用工程使用。 拆除旧汽化器装置停止使用的低压蒸汽管线,盐酸区域废弃管线等,总计拆除废弃管线50 m 左右。 相比改造前管线,减少了管网的冗余,避免了不必要的蒸汽浪费。
(2)减少计量偏差,优化蒸汽流量计
此次大修, 万华氯碱对各个区域缺失的蒸汽流量计根据使用的流量,核算当前的蒸汽管径,对流量计选型重新进行评估,安装了新的蒸汽流量计,便于后续的蒸汽平衡核算。 现阶段全厂蒸汽使用的平衡图见图1。
(3)建立蒸汽冷凝水回收系统
本次改造,新增了DN80 的碳钢管道,将公共管廊附近的蒸汽输水阀组全部安置在主管廊蒸汽管道下层, 与冷凝水回收管线连接, 组成冷凝水回收系统,回收后的蒸汽冷凝水作为循环水补水使用。
改造完成验收使用阶段时, 由于蒸汽管线水试漏时内部存水较多,暖管时需要关注,尽可能排空管道余水,避免蒸汽主管以及输水管线震动。
(4)新增汽化器APC 控制手段
为减少汽化器人为操作难度,提高装置稳定,同时减少汽化器负荷波动时对蒸汽总管的影响, 万华宁波氯碱引进APC 过程控制系统,通过对汽化器运行过程中产生的大量实时数据、 历史数据进行数据挖掘与分析,建立汽化器系统运行模型,利用系统模型进行多变量实时优化控制。
APC 投用后汽化器温度值持续控制在期望值附近,目前该期望值设定在55 ℃以上,该期望值由操作人员设定,减少了人员操作难度,同时稳定汽化器操作, 降低汽化器出口的氯气压力、 温度波动的20%实现液氯汽化器的卡边控制, 降低汽化器出口氯气温度2 ℃,实现汽化器自动负荷控制,降低操作人员工作量。
图1 现阶段全厂蒸汽使用的平衡图
3 改造效果
本次蒸汽管线改造完成后, 蒸汽管线汽源切换较之前更加方便快捷,系统平稳可靠,消除了之前出现的蒸汽跑冒滴漏的现象,取得了一定的经济效益。
具体收益计算如下。
(1)节约蒸汽管线表面热损失
根据计算公式可得,Qt={[2π(TV-TA)]/〔(LnD0/D1)1/λ+2/(D0α)]}×Z×1.3=401.53(W/m)
共减少蒸汽管线85 m, 总计节约热能85×401.53×24×365=298 979 238(W),根据换算公式可得,每年可节约蒸汽83 714 186 kJ,0.35 MPa 下蒸汽热焓值为2 725.0 kJ/kg,折合为蒸汽为30 t,预计总收益为30×200=6 000(元)。
(2)减少蒸汽疏水阀蒸汽损失
蒸汽疏水阀根据热损失计算, 蒸汽泄漏损失量及成本表(蒸汽价格200 元/t,月运行时间720 h),厂区内低压蒸汽疏水较多,以低压蒸汽疏水计算,减少损失=4 638×11×12=612 216(元)。
(3)蒸汽冷凝水回收收益
根据蒸汽使用量, 每小时预计回收2 m3冷凝水,以除盐水5 元/t 价格计算,预计年度收益为2×24×5×365=87 600(元)。
(4)合计收益
合计收益金额为705 816(元)。
(5)投资回收期
项目投资556 400 元;回收期0.8 年。
4 结语
蒸汽作为主要的能源, 在氯碱生产成本中占据着较大的比重, 蒸汽节约的表面价值是减少泄漏损失,但更大价值是提升蒸汽的品质,从根本上减少工艺换热和伴热设备对蒸汽的需求量, 并有效进行冷凝水回收利用。 本次改造强调技术先进、设计合理、产品可靠,所有设备均采用最高标准,取得了十分显著的节能效果。