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大盾构近距离下穿运营地铁洞内定向预注浆加固及掘进技术

2021-02-22

国防交通工程与技术 2021年1期
关键词:右线渣土水玻璃

胡 勇

(中铁十八局集团市政工程有限公司,天津 300222)

国内盾构下穿铁路和地铁线路等风险实例较多,但工况不一,地质不同,埋深不同,风险程度不同。广州地铁22号线番祈中间风井~番祈2#盾构井区间下穿运营地铁3号线,为盾构法施工,下穿竖向净距离仅有5.5 m,不到一倍洞径,且下穿典型的上软下硬地层。下穿存在超挖风险,高峰期运营地铁通行频次达列/(4~5 min),严重时可能造成3号线隧道塌方等风险,出现3号线位移超限,导致列车脱轨、停运。

为进一步提高安全性,在施工前对方案、设备、应急等方面开展研究,采用了水平定向钻孔注浆和洞内定向钻孔注浆两个加固措施,分别对22号线左线和右线上方地层进行加固,通过实践完成下穿。

1 工程概况

1.1 施工环境和工况

广州市轨道交通22号线番祈中间风井~番祈2#盾构井区间位于番禺区市桥东环路,区间长2.5 km,区间采用2台铁建重工生产的直径∅8.8 m土压平衡盾构机施工。在光明北路与东环路十字路口下穿运营地铁3号线汉溪长隆~市桥站区间,盾构下穿长度20.8 m。22号线隧顶埋深26.5 m,3号线隧顶埋深15.1 m。下穿关系如图1所示。

3号线隧道处于砂质粘性土5Z-2和全风化混合花岗岩6Z地层中,为盾构法隧道,管片外径6 m,

图1 下穿关系示意图

环宽1.5 m。22号线土压盾构机刀盘开挖直径8.840 m,管片外径8.5 m,环宽1.6 m。

1.2 下穿段地质、水文情况

下穿段开挖面上部为全风化混合花岗岩6Z和强风化混合花岗岩7Z,下部为中风化混合花岗岩8Z,且基岩裂隙水丰富,地层自稳性差,为典型的上软下硬地层。

1.2.1 地层特性

该段8Z地层饱和抗压强度最小值65 MPa、最大值108 MPa,隧道下部较硬,完整性RQD值10%~12%,裂隙比较发育。

6Z、7Z地层风化含砂量较高,含砂量达90%,含泥量10%,6Z地层取芯较散不成型,7Z地层取芯手拧易碎,自稳性差。地质芯样实物如图2所示。

1.2.2 水文情况

地下水主要为裂隙水,水位在地表以下3~5 m,水位距隧顶约23 m,地下水丰富。

2 洞内定向钻孔注浆

左线先下穿,右线后下穿,待左线下穿时,从下

图2 地质芯样实物

穿段左线洞内左上方设计拼装钢管片,钢管片上预留孔口,设计8环钢管片,每环管片布设2个孔口,孔间距0.8 m,共16孔,见图3。钢阀管从预留孔钻入,穿过22号线右线拱顶上方,主要针对3号线右线下方与22号线右线拱顶之间的全风化地层注浆加固;同时,钢阀管留在地层中起到超前支护作用,钢阀管结合注浆可共同形成支护体系[1],提高地层的自稳能力防止土层坍塌。

图3 钢管片排列和预留孔设计

通过钢阀管定向注浆加固后,加固作用明显:一是增强了地层气密性,二是提高了裂隙地层抗渗漏性,三是增强了3号线下方地层承载力和临时稳定性。有利于盾构机采用气压辅助模式掘进,降低刀盘扭矩、防止结泥饼、有助于快速通过等。

2.1 注浆加固范围

2.1.1 平面加固范围

水平注浆范围与注浆孔布置:以3号线右线和22号线隧道交叉区域为基础,3号线右线边线两侧外扩约2.0~5.8 m;沿22号线右线边线两侧扩展2 m。平面加固范围为14.0 m×12.5 m,见图4。

2.1.2 竖向加固范围

22号线右线掘进方向左侧,钢阀管末端距离3号线隧底3.48 m,右侧距离3号线隧底约6.01 m,距离22号线盾构机开挖直径往外0.5 m,管水平夹角约11.5°,管总长19.58 m,加固段长度为12.96 m,扩散直径1.5 m。竖向加固范围见图5。

2.2 钢阀管钻孔施工

2.2.1 工艺流程

图4 右线加固平面图

图5 左线洞内往右线钻孔预注浆加固(单位:m)

钢阀管钻孔工艺流程见图6。

图6 钢阀管钻孔工艺流程

2.2.2 钻孔设备和注浆设备

(1)钢阀管钻机:采用MX-120型分体式钢阀管钻机,洞内操作空间有限,该设备体积小,摆放方便。现场工作状况见图7。

(2)注浆机:采用双液注浆机(ZBSB148-23/4-15),见图8,额定压力4 MPa,最大排量148 L/min,电机功率15 kW,额定电压380 V。

(3)空压机:采用GDV75螺杆式空压机,容积容量10 m3/min,排气压力1.0 MPa。

图7 钻孔注浆加固 图8 双液注浆泵

(4)测量器具:水准仪、角度尺。

(5)其它机具和材料:施工平台架、卡钳、电葫芦、∅108 mm钢阀管、导向管、钻头、管靴、钻杆、高压管、制浆桶;超细水泥、水玻璃、磷酸等。

2.3 钢阀管注浆

2.3.1 注浆工艺

通过钻孔埋入钢阀管,采取分段式后退注浆,采用水力止浆塞定点注浆,步距为1 m,见图9、图10。这样可以有效地减少地层不均一性对注浆效果的影响,定点定量注浆,有利于对上方3号线隧道结构变形的控制。

图9 钢阀管和分段注浆示意图

图10 水力止浆塞

水力止浆塞作用原理:将止浆塞插入钢阀管内,通过高压水压力作用,使胶筒产生横向膨胀与钢管内壁挤紧,起到止浆作用,操作快捷、适应各种方向钻孔、可靠性高[1]。

2.3.2 浆液类型

(1)采用超细水泥+水玻璃双液浆,水灰比为1∶1,水玻璃(玻美度40 °be′),水泥浆∶水玻璃体积比1∶1,浆液凝结时间 60 s。

(2)采用磷酸+水玻璃浆液迅速凝胶堵水,前进式将水封堵,防止后退拔杆时塌孔。

磷酸+水玻璃浆液止水原理:水玻璃是硅酸钠,磷酸是弱酸,水玻璃为主剂,磷酸为固化剂,两种液体反应能在数秒钟内生成固态胶体,可以填充到富水孔隙中,达到迅速堵水效果。水玻璃与磷酸的反应式为: Na2·mSiO2+H3PO4→mSiO2+Na3PO4+H2O。随磷酸用量增加,凝胶时间缩短;水玻璃模数升高,凝胶时间缩短;水玻璃浓度增加,凝胶时间延长。

2.3.3 注浆压力控制

注浆施工作业中,浆液注入量和压力是两个最为关键的控制因素。根据显示的孔口压力变化可以判断注浆施工的基本发展状况,并及时采取相应措施。

根据地层渗透性和浆液浓度,注浆压力控制在0.3~1.0 MPa,并根据上方3号线沉降监测数据动态调整注浆压力。

2.3.4 注浆量和终孔标准

(1)注浆压力达到设计的终压1.0 MPa,并稳定20 min。

(2)单孔注浆量达到设计注浆量的80%以上。注浆量的计算公式如下:Q=AVηβ/m。式中:Q为注浆总量;A为浆液扩散消耗系数,一般取2.5;V为注浆目标区域体积;η为土体综合孔隙率,取25%;β为浆液充填系数,取0.95;m为浆液结石率,取0.85。则注浆量Q=189.2 m3。

3 盾构下穿掘进控制技术

3.1 盾构机掘进模式和掘进参数

下穿期间采用气压辅助模式掘进[2],土仓渣位控制在1/2仓,土压力平稳,地层气密性较好,通过膨润土浆和泡沫剂对渣土改良,改良效果良好,刀具磨损正常。

下穿期间上部土压2.6~2.7 bar(1 bar=0.1 MPa),下部土压3.0~3.1 bar,上下压差约0.4 bar,掘进速度20~35 mm/min,总推力28 000~35 000 kN,刀盘转速1.5~1.8 rpm,刀盘扭矩6 600~7 800 kN·m,参数正常。每环出渣量控制在150 m3以内,未出现超方。注浆量不低于12 m3/环,二次注浆及时跟进填充空隙。

3.2 下穿前刀具检查及设备维保

因下穿段掘进中风化花岗岩8Z地层距离较长,进入3号线前,在附近位置开仓换刀,确保刀具完好性,换刀后连续下穿通过,并对所有设备进行全方位检查和维保。

3.3 膨润土浆渣土改良和应急保压

在始发井口中板备置2个30 m3膨润土膨化池,预先拌浆膨化,在中板增加输送泵和专用管道接入盾构机内,能快捷实时地根据需要输送膨润土浆。膨润土浆液配合比:水∶膨润土为6∶1,膨润土浆液稠度控制到约60 s,并根据现场试验泥浆稠度确定,加入量为出土量的10%~20%。

渣土改良:采用优质钠基膨润土浆对渣土进行改良,能有效改良含砂量较大的渣土流动性和润滑性,防止渣土沉积。

应急保压:为避免气压模式下突然失压超挖,迅速往土仓内注满膨润土浆保实土压[1],同时盾构机往前掘进但不排渣,留渣在土仓内,快速防止塌方进一步扩大。

3.4 泡沫剂渣土改良

下穿段使用优质分散型泡沫剂进行渣土改良,泡沫有良好的润滑作用,提高开挖土的流动性,降低刀盘扭矩, 能有效防止刀盘和土仓结泥饼。

3.5 二次注浆

在盾构机内配备2台二次注浆系统,跟进二次注浆。主要分为两个阶段:第1阶段,管片脱出盾尾5环位置,注浆在管片两侧和上部点位注入水泥+水玻璃双液浆,及时补充同步注浆固结后的空隙,促使浆液及早凝固,减少管片脱出盾尾阶段的沉降;第2阶段,在管片脱出盾尾15环位置,注浆形成止水环,封堵盾体后方来水。

3.6 洞内自动化监测和视频监控

在运营3号线洞内布置监测点、自动化监测仪和视频监控,数据自动传输到平台分析,盾构操作司机能及时掌握沉降情况。

监测断面布设(见图11):下穿1倍洞径范围内强烈影响区域每5 m布设一个断面,1倍洞径范围外至3倍洞径范围内一般影响区域每10 m布设一个断面。每个断面在道床上布设2个监测点,中上部4个点,共6个监测点。

图11 洞内自动化监测布点

4 3号线沉降监测数据

区间22号线右线,自加固后复推至掘进下穿完成,历经13 d,盾构机全部出3号线影响区,共计44环。

3号线监测数据(见图12):注浆预加固过程中,3号线右线道床监测点局部隆起值+1.36~+7.93 mm。盾构下穿后,3号线右线道床主要影响区监测点变化值+5.71 mm,局部-2.05 mm,累计最大值+11.20 mm和-0.08 mm;轨道高差最大值为1.8 mm。

图12 3号线右线沉降槽曲线图

根据《广州市城市轨道交通结构安全保护技术标准及规定》结构安全控制指标值,隧道位移预警值<10 mm,控制值<15 mm;轨道高差预警值<2 mm,控制值<4 mm,监测值均未超出控制值,未出现险情,安全下穿3号线,结构安全保护良好。

5 结束语

(1)大断面土压平衡盾构机下穿运营地铁或铁路等特殊风险源时,可综合考虑从线路设计调低线路标高,避开在上软下硬地层中下穿,规避风险。

(2)针对既有运营地铁注浆加固,采用低压力控制和渗透性较好的浆液类型,避免注浆压力过大,造成运营地铁隆起过大,通过实践证实,钢阀管定向定点定量注浆可行。

(3)大断面土压平衡盾构机,在上软下硬地层中,采用气压辅助模式比实土压模式掘进,可大大减小仓内结泥饼风险,减小刀具异常损坏,掘进功效更高。

(4)气压辅助模式掘进,需结合实际情况配备相关应急措施,比如地层气密性较差、地层松散不稳定时,须能快速填仓转换为实土压模式等。

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