论测井仪器电极系的结构改进
2021-02-17沙玉琢
沙玉琢
摘 要:测井仪器,是石油工业中一个很重要的部分,直接影响石油的产量和对地下情况的掌握。测井仪器,是指在开采石油过程中对油井周围环境进行探测的仪器。测井仪器的工作环境特别恶劣,通常是高压,高温,且被泥围。在这样的工作环境下,对测井仪器的绝缘性、密封性、耐腐蚀性、可拆洗性、易损件的可更换性等的要求也就比普通仪器要高。
关键词:测井仪器电极系;结构改进
一、传统测井仪器探测深度表征方法
普通电阻率测井的电极系探测深度定义是在均匀介质中,以供电电极为中心,以某一半径作球面,如果球面内包括的介质对电极系测量结果的贡献占总结果的50%时,则此半径就定义为该电极系的探测深度(或探测半径)。普通电阻率电极系结构简单,发射电流不聚焦,采用球面模型定义。对于侧向电极系,结构复杂,发射的主电流均被聚焦电极屏蔽后径向流人地层,电流不是球状发散,而是以柱状流向地层。当电极系的总响应值中侵入带电阻率占50%贡献时所对应的侵入半径为探测深度。这种定义方法一般称为伪几何因子法。
二、测井仪器电极系的结构改进
1.玻璃钢就是环氧树脂,是一种耐高温耐腐蚀的绝缘材料,但它的强度不高,不能承受压力,所以这些零件之间基本没有配合要求。皮囊和芯棒之间,必须形成密闭腔,以免芯棒内的导线被泥浆磨损和腐蚀,影响绝缘性,所以将皮囊用钢丝紧扎在芯棒上。在电极系玻璃钢外壳的圆柱形表面上加工有三个纵向的槽,三个纵向槽呈沿圆周均匀分布,沿长度方向还有五个环形的燕尾槽,四个窄的,一個宽的,窄的装电极皮,宽的也装电极皮,三个过线槽是将芯棒里面的导线用绝缘皮包裹,套上绝缘套接出来,放在过线槽里,再焊接到五个电极皮上,五块用来做电极的金属片,是将薄的不锈钢板切成块,再沿圆周紧箍在燕尾环槽里面,安装的步骤操作起来非常困难,对燕尾槽的宽度、深度及电极皮的宽度等都有非常严格的要求,板料加工又不像机加工那样,可以保证较高的尺寸精度,玻璃钢是非金属,加工的表面光洁度不高,测量尺寸误差较大。要达到精确的配合很不容易。电极皮或燕尾槽的尺寸稍不合适,不是镶不进去,这头进去了那头又翘起来了,就是太松了,在槽里镶不紧,容易脱落。电极系装好之后,还必须将固定柱上的导线从电极系的一端穿入芯棒,经由芯棒内孔,再从芯棒的另一端拉出来,装入过线槽,最后焊接到电极皮上。芯棒是一个由不锈钢材料加工成的长两米多,最小内径只有20 毫米的细长管子,管子是由机床冷加工形成的。由于这样的装配和加工过程,就产生了下面的问题:1、导线很长,在紧固两端螺纹时线会随着两端的螺纹一起转动,会绞线,极易将线扯断。2、导线是在密封塞上焊接着的,密封塞固定在堵块上,导线必须先在外边焊好,再用接线柱送入芯棒。由于内孔是用机床切削加工形成的,难免会有一些刀痕或者棱角,虽然一般对内孔台阶的倒角都倒了圆弧,可还会经常发生导线的绝缘皮被挂破的事情,这是令操作者非常头疼的事。有时也令操作者百思不得其解,线上都包有一层厚厚的绝缘皮,还有套管,可还是会短路,这是导线破皮绞在一起的缘故。这样的结构拆起来也是同样的困难。就给易损件的更换产生了很大的难度。3、皮囊是一种橡胶制品,很软,很容易被尖锐物品扎洞,寿命也远比不了金属材料,只要有一个小洞整个电极系就会遭到破坏,皮囊式结构是影响电极系寿命的一个薄弱环节。4、由于电极系外部工作环境非常恶劣,玻璃钢外壳不可避免会造成磨损,玻璃钢的外表面一经磨损,燕尾槽就浅了或者磨平了,电极皮就会裸露或脱落,整个电极系还是会遭到破坏。
2.改进后的电极系结构与改进前结构的比较。首先是绞线的问题,改进后的电极系结构,导线都埋在玻璃钢里面,只有六个导电块和六个接触片相接触,完成了改进前结构的接线柱塞的功能。由于没有了导线,第二个线破皮的问题也解决了,装卸起来很容易,只要将外壳往芯棒上一套,再装上连接片就完成了。接着分析第三个问题,改进后的结构用活塞式结构代替了皮囊式结构,根据井内温度的变化活塞左右两端的压力会有所改变,导致活塞左右移动,进行压力的调节,从而使活塞左右两端压力保持平衡。活塞是钢结构,比原来的橡胶皮囊结构经久耐用。最后看一下第四个问题,改进后的结构用两个半圆环状的金属瓦片代替原来的电极皮,和电极片焊接在一起,埋在玻璃钢里面,完成后玻璃钢外圆经过车削加工后,电极皮就露出来了,即使外面的环氧树脂层都磨损了,电极皮也不会脱落,这样的结构比起原来的结构,使用寿命有了很大的提高。
3.从以上分析看来,改进后的结构与改进前的结构相比,解决了原来结构存在的一些缺点和问题,具有明显的优势。在考虑结构的同时,要考虑工艺实现上的问题和生产成本,还要考虑由于结构上的变动带来的其他装配或功能上的问题。在改进后的结构中,接触片的结构没有以前焊线的结构导电可靠,有可能会出现接触片接触不上而通不上电的问题,为了解决这个问题,将导电块的中间加工成一个凹槽,且导电块和接触片均镀金,以增加导电性。在电极系外壳上钻十几个孔,便于必要时对电极系外壳进行清洗,电极系外壳与芯棒之间靠密封圈密闭,密封之外的部分,沿圆周还有0 .5mm 的间隙,拆卸起来特别容易。由于零件的大体形状及尺寸都没有变,只是需要密封的部位增多,需要密封部位的加工要求提高,加工难度有所加大,还多了几个接电片,但整体来说,对材料和加工成本没有大的影响。唯一的不足是玻璃钢套的工艺复杂了,原来一次成型的玻璃钢外壳,现在必须两次成型。制作的过程是先将玻璃钢作成一个空心圆筒,然后按要求车出台阶,铣槽,焊电极片,在槽内走线,最后再在电极片的外面裹一层环氧树脂,作成玻璃钢外壳,工艺比原来的复杂,但也是完全可以实现的。
结束语:
综上所述,这是对电极系结构一次比较全面的改进,基本解决了原来结构中存在的问题,改进后的结构具有结构简单,装卸方便,性能可靠,使用寿命长等优点,是一次比较成功的结构改进。
参考文献:
[1]张庚骥.电法测井[M].北京:石油工业出版社.2019.
[2]李大潜.有限元素在电法测井中的应用[M].北京,石油工业出版社,2019.