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某机组大修后启动阶段二回路水化学控制策略

2021-02-15张振宇

电站辅机 2021年3期
关键词:除氧器给水泵凝结水

张振宇,何 庆,闫 明

(1.中核核电运行管理有限公司 浙江 嘉兴 314300;2.中国核动力研究设计院第一研究所 四川 成都 610213)

0 引 言

二回路水质控制是电厂大修启动阶段水质控制的重点与难点。大修期间二回路系统设备开口多,检修内容复杂,需高度关注大修期间会影响水质的技改工作、维修及在役检查工作和启动阶段二回路水质状况,为正常运行期间的水质状况打下好的基础(以某1 000 MW机组为例)。如图1所示:

图1 二回路系统流程图

为保障机组安全稳定运行,实现年度发电量目标,满足电网发电的需要,保障疫情过后开复工的需求。在确保大修质量的基础上,各机组大修目标工期会根据大修进度提前完成。在机组大修过程中,二回路设备开口多,在役系统检查等多少会有辅助化学材料使用后的残留物。如果启动阶段未进行大流量连续冲洗或冲洗时间不足,会造成机组启动期间伴随功率提升水质出现恶化。延长了水质处理时间,制约机组功率提升进度。优化二回路启动阶段工作(比如:精处理ATE混床的分离与再生的优化、建立大修期间相关设备保养的计划、窗口的制定等),以确保证水质正常。

1 二回路水质差原因分析

大修期间,由于二回路系统设备需要开口检修,使用的化学品与检修辅助材料比正常运行期间要多,包括:密封胶、密封垫片、焊接材料、除锈剂、润滑脂等。这些化学品往往都含有硫、氯、钠、硅等成分,有的含量还较高,如冲洗时间不足,伴随启动时逐步提升的机组功率,在高温高压下残留物会发生分解,释放出钠、氯、硫酸根,超出控制值。

2 二回路水质差危害分析

二回路的水质直接关系到蒸汽发生器运行的可靠性,这是由于在蒸汽发生器运行过程中存在着一些化学反应,会产生氢氧化合物(游离苛性物质),它的过量浓集就会使蒸汽发生器管子因晶间应力腐蚀而损坏。如:Na+钠离子:钠离子可以隐藏在缝隙中并形成高碱性环境,氢氧化钠的产生会引起铟科镍合金的碱性应力腐蚀。Cl-氯离子:氯化物可以在缝隙中形成酸性物质,会加速金属的腐蚀,特别是有氧存在时。SO42-硫酸根:会对结构材料形成晶间腐蚀,可使SG传热管发生点腐蚀。铁:是主要的腐蚀产物和转移物,腐蚀产物在传热管或限流区沉积会降低传热效率和形成垢下腐蚀,所以要尽可能的减少腐蚀产物的产生和转移。[3]Na+、Cl-、SO42会导致蒸汽发生器传热管腐蚀以及其它设备上产生应力腐蚀裂纹,因此必须在机组启动阶段将这些化学参数指标控制在期望值以下。

3 二回路水质控制策略:

3.1 二回路启动后精处理ATE混床的分离与再生的优化

正常失效高速混床的阴/阳树脂,由值班人员在PLC控制画面上,人工启动树脂再生程序,将高速混床的树脂转移至体外的树脂分离塔内,树脂经反复擦洗、水力分层后,阴树脂转入阴再生塔进碱(3.5%~ 5.5%NaOH)再生,阳树脂转入阳再生塔进酸(3.5% ~ 5.5%H2SO4)再生,阴/阳树脂经反复清洗合格后,转入树脂贮存塔混合备用。(工艺运行方式无特殊改进)

需采取措施:

3.1.1 避免大修期间维修或在役检查使用多量的油性物质后,造成ATE树脂油污染的情况,在分离过程中观察到树脂抱团、分离末期仍有树脂漂浮、悬浮、聚团现象,污染后的树脂,阴阳聚团,难以分离,形成一定程度的交叉污染,是混床出水Na+偏高的主要原因。制定以去除树脂油污染的操作工艺,并制定专门的再生方案。[1]

3.1.2 建议应尽量增加分离层厚度,延长擦洗、正洗时间确保阴阳树脂有效分离

3.2 建立大修期间相关设备保养的计划、窗口的制定

3.2.1 根据大修工期及容器可具备的保养时间决定是否进行保养,若容器保养时间小于3天或人孔门不打开,则不进行保养。

3.2.2 由于氮气具有窒息风险,出于安全考虑,容器干保养均使用压空气源;

3.2.3 由设备管理相关部门牵头在大修前组织相关部门进行专项讨论,制定二回路保养计划和方案,确保大修期间二回路容器保养得到有效实施。从工业安全、实施可操作性等角度考虑,短期的保养优先采用压空吹扫的方式进行保养,要求湿度小于60%或不大于环境湿度[2]以达到抑制腐蚀、优化水质的目的,依大修安排、设备检修时间、重要性、材质等进行分类,优化保养计划。

3.3 优化二回路启动期间各阶段的水质规范

3.3.1 二回路整体冲洗环路:

冲洗环路1:高加给水系统AHP的水通过凝结水系统CEX→高加给水系统AHP→主给水流量控制系统ARE返回凝结水系统CEX

冲洗环路2:除氧器系统ADG的水通过凝结水CEX→低压给水系统ABP→除氧器系统ADG利用除氧器系统ADG泵返回凝结水系统CEX

冲洗环路3:给水加热器输水回收系统ACO疏水水箱冲洗与循环

冲洗环路4:汽水分离再热器系统GSS疏水水箱冲洗与循环

3.3.2 二回路循环冲洗

关键:冲洗范围要不留死角在条件具备的情况下,凝汽器应尽可能早的进水,进行换水、循环冲洗并取样分析铁离子含量水质合格才能进入下一循环冲洗,逐步进行;

经过循环冲洗、换水,二回路系统铁离子含量小于500μg/kg后,尽早投运精处理ATE系统,以便在尽可能短的时间内降低其它杂质离子的含量。

精处理系统ATE投运后,取样分析凝结水系统CEX、除氧器系统ADG或高加给水系统AHP:

期望值:Na+<1 μg/kg;Cl-<3 μg/kg;SO42-<3 μg/kg

一般冷态水质很容易合格,大修期间未出现过制约,难点在于除氧器系统ADG热态。

步骤:第一罐热水直接排空至常规岛废液收集系统SEK、后续根据取样结果:

如果除氧器铁离子大于1 000 μg/kg ,则需要将本罐除氧水排空,再次进行制水操作;

如果除氧器铁离子小于1 000 μg/kg ,则将除氧器内的热水排入真空状态下凝结水系统CEX并通过精处理系统ATE全流量净化,直至冷态水质合格。

除氧器水质合格后,进行高加给水系统AHP的含氧水置换,接下来就可以供水给蒸汽发生器系统APG

重要泵前后管道的冲洗(三台电动主给水泵系统APA泵与三台凝结水系统CEX泵)

对凝结水系统CEX泵进出管道进行冲洗;特别是切换备用泵运行。

对电动主给水泵系统APA泵进出管道进行冲洗;特别是切换备用泵运行。

除氧器系统ADG或高加给水系统AHP:Fe<100 μg/kg, 允许启动电动主给水泵系统APA泵。

3.3.3 二回路除氧阶段

启动除氧循环泵对ADG除氧器进行热力除氧时,添加联氨进行化学除氧,使二回路溶解氧含量尽快小于100 μg/kg。

蒸汽发生器系统APG供水切换前主给水流量控制系统ARE水质控制

在蒸汽发生器系统APG给水由辅助给水系统ASG切换至启动给水泵系统APD之前,需对启动给水泵系统APD水质进行监测。

在启动给水泵系统APD(辅助给水系统ASG)切换至主给水流量控制系统ARE之前,需往主给水添加氨与联氨。

当主给水流量控制系统ARE(除氧器系统ADG或凝结水系统CEX)满足下列规范时,蒸汽发生器系统APG供水可以由启动给水泵系统APD(辅助给水系统ASG)切换到主给水流量控制系统ARE运行,切至主给水流量控制系统ARE后,将蒸汽发生器系统APG非再生式热交换器001RF切换至再生式热交换器002RF,并提高排污流量至70t/h(最大排污流量),排污水回收至凝结水系统CEX。[4]

pH:9.4~10.0 ; λ+:<1.0μS/cm

Na+:<1μg/kg; Cl-:<3μg/kg

SO42-:<3μg/kg; O2:<100μg/kg

汽水分离器疏水和高加疏水回收

机组功率50%FP前,汽水分离器疏水、高加疏水回收到凝汽器,回收到凝汽器的疏水,通过精处理系统ATE全流量处理可以得到净化而不影响给水水质,功率升到50%FP后再将疏水切到除氧器系统ADG。

整个功率提升期间,随着功率的上升运行人员应提高精处理系统ATE处理流量(精处理系统ATE流量应始终保持比凝结水流量大100t/h以上)。

3.4优化启动阶段二回路冲洗方式,尽快达到可以投精处理系统ATE的标准

3.4.1 大修期间二回路会潜在影响水质的辅助化学材料使用量控制(包括在役检查和焊接材料等),或做好这些辅助化学材料使用残留物后的除盐水擦洗工作;

3.4.2 对于大修期间增设的技改系统与设备,提前做好新系统设备的冲洗排放工作,使杂质提前释放;

3.4.3 加强二回路各系统的循环冲洗,先设备,再小系统、中系统、大系统冲洗,多冲洗排放冲洗范围要不留死角,备用泵、备用管路及时切换连续冲洗;

4 结束语

启动阶段的二回路冲洗应确保大流量、高流速连续冲洗、冲洗时间要充足,尤其注意泵用管路设备的无死角冲洗。对于技改等新增设备的清洗予以关注,加强启动阶段二回路各系统水质检测,尤其是疏水水质避免导致水质恶化。

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