大采高一次采全高工作面技术问题分析及优化
2021-01-28徐良
徐 良
(山西晋神沙坪煤业有限公司,山西 河曲 036500)
我国许多大型煤田厚煤层普遍发育[1],针对厚煤层的开采方法主要包括综采放顶煤、分层开采和一次采全高采煤法。其中分层开采效率较低,生产成本较高;综采放顶煤设备复杂,更适合于5~15 m的厚煤层开采; 大采高一次采全高采煤法对4~7 m的厚煤层开采独具优势[2-3]。但是大采高工作面由于煤墙出露面积较大,也存在煤墙、顶板管理困难以及周期来压破坏力强、液压支架控制困难等问题[4-7]。本文以山西晋神沙坪煤矿18204 工作面为例,对大采高工作面存在的问题进行分析,并提出优化方案。
1 工作面概况
沙坪煤矿18204 工作面主采8#煤层,该煤层整体呈单斜构造,倾向北西,该工作面位于一水平北部,系走向长壁回采工作面,走向长1 583 m,倾向长195 m。工作面煤层厚度4.5~5.3 m,平均5.0 m,煤层倾角超过40°,煤层结构简单,偶见一层夹矸,夹矸厚度平均0.25 m。煤层伪顶不发育,直接顶为泥岩- 砂质泥岩,厚度2.5 m,基本顶为中砂岩,厚度7.2 m,煤层直接底为砂质泥岩,厚度2.1 m,基本底为细砂岩,厚度3.3 m。采用综合机械化一次采全高回采工艺,全部垮落法管理顶板,采高5 m。
2 问题分析
18204 工作面煤层赋存稳定,生产条件较好,日循环最高回采8 刀,平均日回采4.5 m,日产量平均为6 581 t,最高产量纪录为8 235 t,月平均采出量183 610 t,采出率93%。但是由于其采高较大,且煤层节理裂隙发育,回采期间出现了很多问题,对工作面安全产生造成不利影响。
1)煤墙片帮、漏顶。18204 工作面采掘揭露断层7 条,煤层节理、裂隙较发育,尤其构造影响区域更为明显,由于采高较大,在回采期间工作面煤墙产生较为严重的片帮冒顶现象。在回采前期,片帮漏顶长度近40 架,片帮最严重的区域空顶深度大于3 m,空顶面积最大约15 m2。
工作面回采期间,溜子经常出现被压死的现象,最严重时导致6 天无法按计划正常回采。煤墙片帮情况见图1。
图1 煤墙片帮情况
2)支架不稳。18204 工作面大面积的片帮漏顶,使液压支架接顶不牢、初撑力不足,导致支架发生失稳、下滑等情况,降低了支架稳定性。若不及时采取措施,容易出现工作面大面积倒架、咬架事故,影响工作面正常回采。
3)切眼滚矸现象较多。工作面在回采期间,经常出现大块矸石滚落,严重影响工作面回采安全。
综上所述,在工作面回采期间存在的主要问题是片帮冒顶、支架不稳和滚矸,应针对这些问题采取相应的安全措施。
3 18204 工作面回采优化方案
3.1 优化三机配套
对大采高工作面围岩和液压支架的稳定性进行分析,结合工作面实际生产地质条件,采用ZY8000/24/50D型支撑掩护式支架、MG500/1200-3.3D双滚筒采煤机和SGZ1000/1400 型刮板输送机进行配套。采用液压支架优化软件优化18204 大采高液压支架的结构参数,一是使液压支架的立柱均支撑于顶梁上,且垂直于顶板,提升其支撑强度,使支撑力向顶梁后侧合理转移,增加切顶性能;二是优化液压支架的掩护梁,改为断面可变的整体箱结构,并加强前后连接杆和顶梁结构,在主肋处焊接4 块加强板,提高承载性能;三是18204 工作面所采煤层比较松软,为增加底座的受力面积,将其设计为整体形式,同时将支架底部改为弧形结构,减少支架的移架阻力,防止钻底;四是增设立柱,提高工作阻力,更好的抵御顶板来压期间的顶板下沉,有效防范工作面煤墙片帮,提高液压支架稳定性。
3.2 优化回采工艺
根据18204 工作面生产技术条件和装备条件,结合工作面地质条件,优化18204 工作面的回采工艺。
(1)18204 工作面为大采高一次采全高工作面,对上端头留设三角煤,斜切进刀,上行挑顶清煤,下行割煤,从下往上邻架操控移动支架,全部垮落法管理顶板,控制控顶距在4.711~5.511 m之间。
(2)充分利用推溜杆侧千斤顶,调整为向上倾斜,防止刮板输送机下滑;利用千斤顶调整工作面的伪仰斜角度,控制在4°范围内,使运输巷超前回风巷最大距离小于8 m,这样更有利于控制煤墙片帮情况。工作面伪仰斜情况见图2。
图2 工作面伪仰斜情况
(3)单体柱配合铰接梁加强支护,单体柱均采用防倒措施,利用直径8 mm钢绞线缠绕单体柱一圈,采用保险扣与铰接梁相连,相邻柱体捆绑防倒绳,防止出现倒柱。
3.3 弱化坚硬顶板
为了降低液压支架荷载,减少动载系数,需要对顶板垮落步距进行控制,减小顶板冒落面积,缓解周期来压对工作面产生的冲击[6]。本次采用切眼老顶深孔预裂、采空区老顶深孔探测和上下巷顶板深孔切顶综合技术方案。在上、下巷采用双侧布孔方式,每组布设钻孔3 个,分别为辅助老顶孔、老顶切断孔以及端头切断孔。
在上、下巷超前切眼100 m处,各布置一组切断孔,布设间距为100 m。为了对采空区上方老顶切断情况进行检测,在下巷煤墙20 m顶板处,向采空区侧布置1 个查验钻孔,对老顶破坏情况进行检测。坚硬顶板弱化方案见图3。
图3 坚硬顶板弱化方案
3.4 煤墙安全控制
18204 工作面煤墙产生大面积片帮的原因主要包括:煤体力学性质和矿山压力等[7],通过现场实际勘查,提出如下控制措施。
(1)煤层注水。煤层注水可以提高煤体的塑性,提高煤墙成型条件,减少片帮现象的发生。本次煤层注水在工作面煤墙侧开展,共设计两排,排间距2 m,单排注水孔距5 m,上排孔距顶1.5 m,下排孔距底1.5 m,上下两排交错施工。注水孔孔径42 mm,孔深10 m,注水压力控制在2 MPa以上,孔口采用1.2 m的橡胶膨胀胶囊自动封孔器进行封孔,连接直径为10 mm的高压注水胶管进行注水。工作面每回采5 m注水一次,注水时间不得低于30 min,一般为注水钻孔四周影响范围内煤墙出汗为止。
(2)采用波雷因材料对煤墙进行加固,充分利用上、下端头的钻孔和瓦斯抽放钻孔进行超前注浆加固。加固后不影响工作面正常回采,同时能够对工作面内地质构造破碎带进行改造,提高煤层的承载性能,减少片帮发生。
(3)采用矿压监测设备,对工作面矿压开展动态检测,分析顶板周期来压时间,提前进行预测工作,采取有针对性的防范措施。
4 结语
1)工作面通过三机配套、优化回采工艺、弱化坚硬顶板、煤层注水、注浆加固综合措施后,18204大采高工作面在回采期间,工作面回采率提高至95%,有效减少煤墙片帮、漏顶现象,工作面液压支架未出现倒架、咬架情况,改善了工作面的生产环境,提高了生产效率。
2)随着煤矿设备的发展,重型装备的应用,厚煤层大采高一次采全高工艺将越来越多的应用于生产中,但是随着工作面采深的增加,开采难度会逐渐增大,因此需要对实际生产条件进行分析,采取针对性的控制措施,确保工作面安全高效回采。