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火电厂汽轮机组TSI系统转速测量回路异常分析

2021-01-25彭杰

机电信息 2021年2期

摘 要:介绍了火电厂汽轮机TSI系统MMS6000超速保护装置及其逻辑构成,分析了超速保护信号异常波动的原因及解决方法,可为同类型设备提供参考借鉴。

关键词:电涡流传感器;前置器;转速监测模块

0 引言

汽轮发电机组是一个高速旋转的紧密系统,容量大,参数高,热力系统复杂,且为了提高机组热经济性,汽轮机的级间间隙、轴封间隙设计得比较小。因此在汽轮机启停和操作控制不当时,便会发生汽轮机动静部件摩擦、叶片损坏、大轴弯曲、推力瓦烧坏、飞车等事故。

大唐石门发电有限责任公司1、2号机组汽轮机安全监测仪表系统(TSI),采用德国Epro系列MMS6000系统,是一个可靠的多通道监视系统,其可以连续测量汽轮机发电机组转子和汽缸的转子偏心、键相、轴振、瓦振、轴向位移、差胀、缸胀、转速等重要参数的状态,为计算机提供记录与分析信号,还可以发出报警和停机保护信号,并提供用于机组故障诊断的各种测量数据。

1 汽轮机TSI系统超速保护组成部分

1.1    超速保护测量

盘车触发齿轮共88齿,转速传感器沿转子顺时针径向等距布置,形成连续脉冲链。在机器旋转过程中,当齿盘的齿顶和齿底经过探头时,探头将周期性地改变输出信号,即脉冲信号,模件接收到此脉冲信号后进行计数、显示,与设定值3 180 r/min进行比较后,驱动继电器接点输出,具体情况如图1所示。

1.2    涡流传感器及前置器

涡流传感器采用非铠装8 m延伸电缆,可通过传感器端部线圈与被测物体(导电体)间的间隙变化来完成测量,它与被测物之间没有直接的机械接触。传感器反馈回的电感电压是有一定频率(载波频率)的调幅信号,经前置器检波后,才能得到间隙随时间变化的电压波形。从前置器输出的电压是正比于间隙d的电压,如图2所示,它可分两部分:一为直流电压Vde,对应于平均间隙(或初始间隙);一为交流电压Vac,对应于机械量实际测量间隙。

1.3    MMS6312双通道转速测量模件

MMS6312双通道转速测量模件独立配置、综合使用,对输入频率范围1~20 kHz的涡流、磁敏式传感器进行转速、零转速、键相脉冲信号测量,并辨识汽轮机转子旋转方向。模件面板提供四路二进制输出指示报警、危险信号。从转速信号采集处理到超速保护动作系统总响应时间约17.5 ms。

2 TSI系统转速异常分析及处理

2.1    TSI系统超速保护信号异常经过

2018-10-31T03:41:36,1号机组开机汽机冲转,汽机TSI转速OS1、OS2、OS3测点DCS实时显示值分别为2 045.16 r/min、2 048.52 r/min、2 047.91 r/min,3个测点均为好点。此时DCS系统发“TSI超速2动作”报警,工作人员查看DCS系统历史数据后发现,2018-10-31T04:07:58,TSI转速2跳变至3 648.15 r/min,保护输出继电器动作。误发1 s阶跃信号,转速测量模件面板报警灯未记录;2018-10-31T04:16:16,转速2跳变至838.27 r/min,与其他转速测点偏差大。波形如图3所示。

2.2    TSI系统超速保护逻辑构成

TSI系统超速保护由安装在4号瓦盘车附近的3个电涡流探头提供转速测量信号,现场测得的3路信号分别送入TSI系统机柜3块MMS6312转速模件,在卡内进行逻辑判断后,保护动作信号分别作用在柜内K10、K11、K12继电器上,各继电器分别输出一对节点至ETS系统不同的DI通道,并由ETS系统执行三取二逻辑判断,最后输出跳机信号。转速模拟量信号为4~20 mA电流信号,通过DCS系统AI卡数据采集,在MMI站显示。超速保护逻辑构成如图4所示。

2.3    TSI系统超速信号异常检查

TSI系统转速OS2电涡流传感器,在1号机组计划性检修期间已成套更换,并经湖南省电科院检验合格。前置器电压输出的变化区间为15~20Vde。

DCS系统端子柜、TSI系統机柜、现场接线箱、传感器尾线与延伸电缆热缩管等处接线牢靠,无松动现象。线与线、线与地之间绝缘电阻均大于100 MΩ。

采用信号源模拟信号,检查TSI系统至DCS系统,线缆、通道测试正常。

2.4    TSI系统超速信号检查

检查1号机TSI系统机柜“零转速2、超速2”卡件,卡件状态指示灯正常。工作人员查看历史趋势后发现,TSI转速OS2在DCS系统发报警信号前后曾多次出现阶跃变化,持续时间均约1 s,其后恢复正常。通过开启MMS6000组态程序中大于限值输出且具有保持功能(Greater than limit, latching),及时记录超速保护动作信号,通过功能区Extras>Commands命令下Reset Latch Channel 1/2复位报警,分析超速报警信号是否由模件发出。

2.5    TSI系统超速信号异常结论

工作人员通过报警记录功能发现异常信号为模件发出,将TSI系统下位机至模件通信线插入“零转速2、超速2”卡件通信口后(此前该通信线未插入任何卡件),故障现象消失(OS2转速未再出现跃变,K11继电器也未再无序动作),报警信号也能通过ETS状态监视画面进行复位。

模件面板上(INTERFACE)通信口与下位机采用RS-232串行数据接口,卡笼中各动、静态模件通过RS-485与通信模件MMS6823交换数据。每个串口能挂接12个MMS模件,每个模件有两个通道,共占用24个地址。工作人员打开SME.XML文件,查看Modbus和RS-485通信配置内容,检查COM口、波特率、模件地址、通道使用情况,发现超速2模件的RS-485地址与波特率设置为31和38 400 Bd,地址设置超出允许范围,波特率低于57 600 Bd,不满足系统工作要求。重新配置各类型模件通信参数,超速误发信号消失,成功消除因模件参数设置不正确导致的设备故障,具体参数配置如表1所示。

3 结语

对于蒸汽透平机组,超速是最危险的情况之一,如不加以控制,会造成重大的机组事故,导致飞车的危险。因此超速保护的动作可靠性、响应快速性极为重要,此次火电厂汽轮机组TSI系统转速测量回路异常分析,可为同类型设备提供参考借鉴,避免和减少超速的危险。

[参考文献]

[1] 周光华,李显.火电热工通用技术及自动化技术标准操作规程[M].北京:北京科大电子出版社,2005.

[2] 邓庆松,周世平.300 MW火电机组调试技术[M].北京:中国电力出版社,2003.

[3] 王智雷,邹翠芳.汽轮机[M].北京:中国电力出版社,2009.

[4] 杨建刚.旋转机械振动分析与工程应用[M].北京:中国电力出版社,2007.

收稿日期:2020-11-23

作者简介:彭杰(1978—),男,湖南津市人,工程师,主要从事热控专业管理工作。