APP下载

基于转炉CO气体分析的炼钢喷溅控制技术

2021-01-22张立君

山西冶金 2020年6期
关键词:反应速度错峰氧化铁

张立君

(河北钢铁集团宣化钢铁公司,河北 宣化075000)

1 主要技术原理

通过转炉烟气CO分析动态控制技术,实现了转炉利用数字分析控制炉内均匀反应,使得复杂的物理、化学反应能够通过烟气数字变化,指导转炉操作[1]。根据烟气回归曲线分析出熔池的C反应速度和熔池内的温度变化,从传统的经验炼钢方式转变为数字炼钢,减少了转炉喷溅,降低了劳动强度,降低了转炉钢铁料消耗。

烟气分析控制转炉喷溅技术,主要是利用煤气分析仪上测出CO含量,来判断炉内发生的化学反应,采取不同枪位和辅料加入时机,防止转炉喷溅的发生,替代了人工经验炼钢,使转炉炼钢更科学化,喷溅得到了改善,操作更加平稳,提高了金属收得率,减少了职工劳动强度,实现了绿色环保生产。图1转炉吹炼全程烟气中CO含量变化,从图1中可以看出,CO含量变化有两个高峰值,一个是在转炉吹炼前期CO含量迅速达到了30%,一个是在转炉吹炼中期CO含量迅速达到了60%。两个峰值迅速形成,证明有大量的CO气体生产,在排除时候容易带出熔渣和金属液体,从而造成喷溅。本文通过技术实施,采取“错峰”技术,使CO均匀产生,大大降低了转炉的喷溅。

图1 转炉吹炼全程烟气中CO含量变化

2 具体实施步骤

2.1 转炉吹炼前期喷溅控制

转炉吹炼前期为硅锰氧化期,碳发生微弱的反应,由于前期加入废钢,辅料等原料,造成前期温度不高,所以前期主要是升温期,做到前期温度不能太低,保证所加入的物料全部融化,等铁水中的硅、锰氧化完毕之后,进入碳反应期,此时转炉容易发生喷溅,因为碳开始大量反应,会产生一定的CO气体,在上升过程中带出部分熔渣,因此应该通过加入部分石灰,破坏泡沫渣的形成,使CO气体排出顺畅[2]。但是如何能判断CO气体开始大量生产时候,主要有两个点,一是观察炉口火焰,当CO开始大量生成时,炉口火焰会变得明亮有劲,并且会有部分熔渣喷出在炉身,此时证明CO气体开始大量生成;二是通过观察煤气分析仪中CO含量变化,最初CO含量很低,一般在5%以内,当CO含量逐渐上升至30%左右时,说明开始有大量的碳参与反应,生产CO气体。采用“错峰”技术,此时段应该加入适量石灰,降低反应速度,破坏泡沫渣,从而保证CO气体缓慢生产,保证吹炼平稳,控制了前期喷溅的发生。图2为吹炼前期CO含量变化图。

图2 吹炼前期CO含量变化图

2.2 转炉吹炼中期喷溅控制

转炉吹炼中期控制主要是控制碳和氧匀速反应,不能反应太快,也不能出现氧化铁聚集,反应停止。如果碳氧反应太快,供氧速度不能满足碳需要,就会消耗渣中氧化铁,从而出现转炉反干,进而发生金属喷溅。如果碳和氧反应速度慢,中期温度低,就会出现大量氧化铁聚集[3],当达到一定温度,碳氧再次剧烈反应时,就会出现爆发性喷溅,从而产生高架污染。为此,在吹炼中期控制,主要是通过烟气分析来控制,因为炉口火焰基本明亮,不容易辨别出来。所以,此时段主要通过烟气分析来控制炉内碳氧反应速度,使其达到预期的目的,当CO含量持续升高时候,说明此时的碳氧反应激烈,炉内温度高,氧化铁含量低,继续采用“错峰”技术,应采取加入烧结矿措施来降低炉内温度,降低碳氧反应速度,直至CO含量保持不再上升或者开始下降,停止加入冷料烧结矿,保证中期温度继续均匀上升,碳氧保持合理的反应速度,控制了金属喷溅[4]。图3,转炉吹炼中期CO含量变化图。

图3 转炉吹炼中期CO含量变化图

2.3 转炉吹炼后期喷溅控制

转炉吹炼后期控制,主要是转炉吹炼中期控制后,碳氧反应速度减慢,氧化铁开始出现聚集,通过烟气分析,可以看出此时CO含量是持续降低的,说明氧化铁开始聚集,应当适当降低枪位,加快碳氧反应速度,避免氧化铁出现聚集现象,停止加入辅料,待CO含量不再降低时,根据所需钢种的要求,继续加入其它辅料,从而满足出钢要求,避免了爆发性喷溅[5]。因为通过火焰,很难判断此时炉内氧化铁含量,如果在CO含量还在降低时候,判断失误,仍然加入其它辅料和冷却剂,就会使炉内温度继续降低,碳氧反应停止,大量氧化铁出现聚集,当吹炼时间达到一定时候,碳氧开始爆发剧烈的反应,从而产生爆发性喷溅[6],造成金属损失,设备损坏,高架污染,甚至还可能发生安全事故,因此通过烟气分析控制技术,能够避免爆发性喷溅发生,减少各类事故。图4转炉吹炼后期CO含量变化图。

图4 转炉吹炼后期CO含量变化图

3 结论

1)通过转炉烟气CO动态分析控制技术,对三个时段转炉CO含量变化趋势的变化总结规律经验,得出吹炼初期CO含量达到30%左右时转炉开始碳大量反应时,利用“错峰”技术控制CO气体生成速度,从而控制前期喷溅;吹炼中期CO含量先降低后升高至最高峰,此时继续采用“错峰”技术,控制转炉CO气体均匀反应,防止中期氧化铁含量过低,从而控制转炉金属喷溅;吹炼后期转炉CO逐渐降低直至吹炼结束时防止氧化铁大量聚集的操作技术,防止爆发性喷溅;通过技术的实施,转炉喷溅得到明显改善,钢铁料消耗明显降低,如图5、图6所示。

图5 转炉喷溅次数减少

图6 转炉钢铁料消耗降低

2)对转炉炼钢过程中产生的CO进行分析,通过生产实践和摸索,总结出烟气规律控制转炉喷溅的一种技术,通过现场实践,效果良好,喷溅大大减少,实现转炉清洁炼钢,绿色环保生产,提高了钢水质量,提高了金属收得率,减少了对环境的污染,实现了绿色环保生产。

3)转炉烟气控制技术适用于各种大、中型转炉炼钢生产中产生喷溅,通过此技术,能够大大减少转炉的喷溅发生,最终实现清洁炼钢,对全国各大钢厂具有推广意义。

猜你喜欢

反应速度错峰氧化铁
亩产超340斤!4口塘出蟹11000斤,错峰卖蟹亩产值2万元的秘籍来了
瓜农春管忙 错峰上市“抢”市场
纳米氧化铁的制备及形貌分析
百踢百中
700MPa级高强钢氧化铁皮高温热变形行为
让你赏樱不赏人
为什么鸟群飞行时不会彼此碰撞?
典型氧化铁皮结构电化学腐蚀行为
热轧无缝钢管表面状态对后续氧化铁皮形成的影响
动物也秒懂