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PX装置抽余液塔塔顶热的深度利用

2021-01-20何光军王伟胡畔四川石化有限责任公司四川彭州611930

化工管理 2021年1期
关键词:冷器塔顶公用

何光军 王伟 胡畔(四川石化有限责任公司,四川 彭州 611930)

1 概述

中国石油四川石化有限责任公司生产三部PX装置采用UOP工艺包,由SEI设计、中油七建施工,于2014年3月投产。

抽余液塔塔顶的低温热量比较多,且温位较高,因此该部分低温热具有更高的利用价值[1]。原设计考虑到抽余液塔塔顶热的回收利用,采取低温热水换热器和空冷器串联运行的方式,回收部分塔顶热以增产低温热水,供公司其他装置使用。

生产三部利用2018年装置大检修契机,对抽余液塔塔顶换热设备进行改造,通过增设一组低温热水换热器,进一步利用抽余液塔塔顶热、提高PX装置余热输出、减少抽余液塔空冷器负荷[2],降低PX装置的综合能耗。

2 改造前运行情况及问题

抽余液塔是PX装置主要的精馏塔设备之一,设计塔顶压力0.029MPa,设计塔顶温度147℃,设计塔顶气质量流量654t/h,塔顶气含有大量的低温余热。故抽余液塔的设计通常考虑在其塔顶设置塔顶气/低温热水换热器,对抽余液塔顶气进行冷却的同时,生产低温热水,供其他装置使用。四川石化公司生产三部PX装置于2014年原始开工后,抽余液塔顶即开始生产低温热水。生产出的低温热水送往四川石化公司公用工程部门,通过公用工程部门的协调、调配,送往需要低温热水的其他部门和装置,从而发挥出炼化一体化企业公用工程互联互供的优势。

2.1 改造前的工艺流程

改造前,抽余液塔顶气进入抽余液塔顶/低温热水换热器E-6012A/B壳程,给管程的低温热水加热,而后进入抽余液塔空冷器EA-6001,冷凝后流入抽余液塔回流罐。改造前工艺流程如图1所示。

图1 改造前工艺流程示意图

2.2 操作中存在的问题

按照设计,抽余液塔顶/低温热水换热器E-6012A/B可将流量为1450t/h的70℃低温热水加热至95℃。

但因2014年至2018年间,四川石化公司全厂实际使用低温热水的装置较少,低温热资源利用率低,E-6012A/B管程低温热水实际流量长期维持在1200t/h左右,且入口温度高达92℃,偏离设计数据较远,抽余液塔的实际操作遇到了以下3方面的问题:(1)由于E-6012A/B取热不足,为保障抽余液塔的正常操作,抽余液塔空冷器EA-6001需要高负荷运行。16台空冷器电机全部长时间、高负荷工作,耗电量较大,且因缺少备用冗余造成检修困难;(2)夏季气温高时,EA-6001空冷电机全部满负荷运行,仍不能满足工艺要求,故需要使用喷淋水装置,对空冷翅片进行喷淋辅助冷却。但此操作既浪费了生产水,又加速了空冷翅片的老化;(3)空冷器受天气的影响较大,发生降雨特别是夏季暴雨时,抽余液塔回流温度、塔压等关键参数会发生较大变化,继而造成抽余液塔的大幅波动,导致PX产品不合格。

3 具体应对措施

改造前抽余液塔运行中存在问题的根本原因,是低温热水在抽余液塔塔顶取热不足,造成抽余液塔塔顶气冷却设备运行状态较原设计发生较大的偏离,抽余液塔塔顶余热没有得到充分的利用。为彻底解决抽余液塔顶余热“没人用”“带不走”的问题,四川石化公司及生产三部进行了深入研究,预备采取设备改造和工艺优化相结合的方式进行处理。

首先,对抽余液塔顶可利用的余热进行计算,结合装置运行和操作实际,确定抽余液塔顶可利用的余热总量。其次,根据余热总量及抽余液塔顶气/低温热水换热器换热参数等,确定抽余液塔顶设备改造的方案。最后,对改造后的抽余液塔进行工艺优化,逐渐摸索并固化其在新的操作条件下的操作参数,在稳定塔操作的同时,稳定增产低温热水。

3.1 提高低温热水使用量

四川石化公司根据生产三部PX装置抽余液塔运行情况和公司公用工程实际状况,采取两个方面的措施提高低温热水使用量:(1)将四川石化公司生产四部MTBE装置的2台精馏塔塔底热源由0.4MPa蒸汽改为低温热水;(2)将四川石化公司生产六部乙二醇装置的1组4.0MPa蒸汽换热器改为低温热水换热器。

通过以上措施,增加公用工程低温热水的使用总量,同时,减少公用工程0.4MPa蒸汽和4.0MPa蒸汽的消耗,起到节能降耗的作用。

3.2 增设抽余液塔顶/低温热水换热器

四川石化公司生产三部利用2018年大检修契机,根据现场设备、管线布置的实际情况,科学设计、合理施工,在抽余液塔顶增设2#抽余液塔顶/热水换热器E-6015A/B,布置在原抽余液塔顶/热水换热器E-6012A/B之后,与抽余液塔空冷器EA-6001并联布置,在增产低温热水的同时,实现对抽余液塔顶余热的深度利用。改造后工艺流程如图2所示。

图2 改造后工艺流程示意图

3.3 操作优化

改造后,生产三部加强对抽余液塔顶低温热水各项参数的监控,不断探索新工况下抽余液塔的最优操作参数,确保操作稳定;同时积极与四川石化公司公用工程部门协调,保持低温热水流量和温度的稳定。

4 改造后的运行情况

经2018年大检修改造至今,抽余液塔操作总体向好,塔顶低温热水产量明显增加,塔顶余热得到充分的利用。由于塔顶余热大多被抽余液塔顶气/低温热水换热器取走,塔顶空冷器不再需要大负荷运行,一般情况下只需启动几台空冷器参与工艺辅助调整,这使抽余液塔的操作稳定性得到大幅加强,抽余液塔受天气变化的影响减小。同时,增产的低温热水作为替代热源,供四川石化公司其他部门和装置使用,起到了很好的节能降耗的作用。

4.1 参数对比

改造和操作优化后,抽余液塔顶低温热水产量大幅增加,空冷器负荷大幅降低。改造前后参数对比见表1。

表1 改造前后相关参数对比

可以看出,经过改造和操作优化,抽余液塔顶低温热水流量显著增加,低温热水入口、出口温度贴近设计值,抽余液塔顶余热大部分被低温热水带走,得到充分利用;由于抽余液塔顶空冷器运行台数大幅减少,抽余液塔运行更稳定、更节能。

4.2 操作情况

改造后抽余液塔运行平稳,气温变化对抽余液塔的操作影响明显减小,即使暴雨也不会造成大幅波动,避免PX产品不合格造成的经济损失。

4.3 经济效益

抽余液塔塔顶热的深度利用,经济效益明显提升,如下:(1)生产四部MTBE装置2台精馏塔塔底热源由0.4MPa蒸汽改为低温热水,节约0.4MPa蒸汽20t/h,节约费用2604万元/年;(2)生产六部乙二醇装置1组蒸汽换热器改为低温热水换热器,节约4.0MPa蒸汽13t/h,节约费用1956万元/年;(3)抽余液塔空冷器EA-6001停运10台,每台空冷风机功率为37kW,按目前运行数据计算,每年可节约电耗312万kW·h、节约电费187万元/年。根据低温热水综合利用计算,PX装置综合能耗显著降低。实现综合经济效益总计4747万元/年。

5 结语

通过增设低温热水换热器、提高低温热水流量,可深度利用抽余液塔塔顶热,经济效益明显提升,促进炼化一体化企业公用工程互联互供优势充分发挥的同时,增强抽余液塔运行稳定性、降低PX装置综合能耗、促进PX装置的长周期运行和效益最大化,值得在同类装置中广泛推广应用。

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