多举措降低氮气消耗
2020-12-31胡海兰
石油石化节能 2020年6期
4月初,为解决一季度全厂氮气用量与同期相比偏高问题,锦州石化生产技术处组织各车间负责人、技术人员召开氮气系统优化调整协调会,交流和探讨氮气使用原则,并制定了一系列降低氮气消耗措施。
梳理装置氮气流程,实现源头管控。各车间对装置的氮气流程及使用情况进行再梳理,对现场有泄漏的及时进行修补。由各装置负责人绘制本装置氮气流程图,从装置界区开始,绘制所有高、低压氮气管线流程,包括机组氮封、罐区氮封、服务站等。流程图中包含计量点、控制点,标注目前本装置的氮气使用量,明确氮气使用情况。
优化工艺操作条件,精算能耗成本。目前氮气管网由1.5 MPa、0.5 MPa和0.2 MPa三个等级组成,分别用于连续重整再生系统,大型机组密封,储罐氮封、塔罐保压、丙烯产品装车等方面。对无需使用氮封的储罐,如汽油醚化罐区的柴油罐,将关停氮气;降低氮封控制阀的设定压力,尽量减少氮气补压;降低重整再生系统除尘反吹、隔离系统的氮气用量;控制丙烯等产品装车时的氮气用量,保证不排空。
优化公用工程系统,实现资源替代。由于目前装置处于运行阶段,不具备在线检修条件,待时机成熟时,对部分仪表的反吹风由氮气改为净化风,对相应的塔罐保压控制回路进行重新组态,将分程控制改为单回路控制。同时根据实际情况,利用瓦斯代替氮气对塔罐进行补压。
通过以上措施的实施,锦州石化氮气用量明显下降,既保证了公用工程系统的平稳运行,也实现了挖潜增效。并通过对装置技术改造,不断提升装置运行水平,降低各类能源消耗。