低速柴油机高转速离心式鼓风机轴承过热分析及改进措施
2020-12-28谈金弘祁锐薛宇
谈金弘 祁锐 薛宇
摘 要:高转速离心式鼓风机在以前试车和船东实际使用过程中,有过风机轴承座温度过高情况,甚至发生过若干次轴承烧毁事故,严重影响鼓风机的安全运行,该文通过对该情况的分析,提出可能的原因并提出改进方案和注意事项,大大减少了轴承过热损坏故障的发生,有效地提高了产品质量。
关键词:辅助鼓风机;轴承;过热;措施
1 前言
传统的低速柴油机辅助鼓风机在扫气箱两端各布置一台,由电机直接带动叶轮。MAN 公司新设计的高转速离心式鼓风机为联体型式带轮转动,此机型体积小、重量轻、安装方便。
CFG406(图1)为我所自行设计生产的辅助鼓风机,该鼓风机特点是:体积小、转速高、重量轻、结构简单、安装方便等。由于该型式鼓风机转速高达到4400r/min,在以前试验和配机使用过程中,曾发现鼓风机轴承座温度过高的现象,甚至发生过若干次因轴承温度过高而咬死,严重影响鼓风机的正常运转,表1是试验室测得的某台风机轴承座前后轴承端外表面温度。此台CFG406辅助鼓风机运行30min时平均温度已达到80℃,且随辅助鼓风机运转时间的延长,温度有进一步升高的趋势,超出《二冲程低速柴油机 离心式辅助鼓风机》企业标准5.12的“轴承温度不应高于80℃”的规定。
2 鼓风机运行轴承温度过高诊断分析
鼓风机在运转期间,轴承温度偏高,将严重影响鼓风机的正常工作,直接影响到柴油机的正常工作。因此,该现象不可小视,必须予以解决,确保轴承在正常温度环境下工作,从而才能使鼔风机长期正常工作。经初步分析,造成轴承温度升高的原因较多,但起主导作用的有以下四个方面:
2.1 润滑脂
为使滚动轴承在正常状态下,长期工作,选用与轴承型号及工作性能相适应的润滑脂和润滑方式,尤为重要。滚动轴承运转时,润滑脂不仅润滑轴承,减少磨擦阻力,提高轴承效率;还具有冷却轴承,抑制轴承在运转中因温度升高,而引起游隙减小,阻碍轴承的正常工作。
在设计CFG406鼓风机过程中,感到轴承的选用较为重要,轴承不仅是支撑工作叶轮,也是确保工作叶轮在高转速下正常运转,为此采用精度较高的SKF轴承,但使用中却忽视了润滑脂质量(即润滑脂品牌)的正确选用,因此,鼓风机运转后,随着负载的加大,轴承温度上升较快。
2.2 叶轮动平衡
工作叶轮动平衡精度的高低,不仅会影响鼓风机性能。叶轮不平衡也会直接导致叶轮连接轴旋转时,工作不平稳,加剧轴承的负荷,也易促使滚动轴承温度的升高。
2.3 皮带轮加工、装配情况
这个问题初看好像与轴承温度的升高关系不大,但皮带轮槽侧面和底部粗糙度不好,带轮的六个槽尺寸和角度不一,则造成载荷分布不均匀,导致皮带受力不均,皮带与带轮之间打滑,带轮温度急剧增高,传导至鼓风机后端轴承。另外由于皮带负载不匀而造成轴承工作不稳,也会造成轴承温度升高。
2.4 轴承座、轴承和轴之间的相互配合间隙
轴承与轴承座和轴之间的合理的安装尺寸,是保证滚动轴承正常工作的首要条件,只有这样才能保证轴承合理的工作游隙。但通过拆查几套轴承温度偏高的鼓风机,发现轴承配合间隙过小,从而使轴承工作游隙减小。当鼓风机正常工作时随着负载的增大轴承温度的升高,轴承游隙随至减小,严重影响轴承的正常运转,严重时也会发生轴承咬死。
3 改进措施
针对上述分析,对存在的问题,分别采取相应的改进措施:①采用与SKF轴承相匹配的润滑脂提供使用,对用量及补充周期作了明确的规定;②提高工作叶轮动平衡精度,校验中严格按照规范操作达到G6.3平衡等级;③对轴与轴承座的成品,严格检验其相关尺寸确保尺寸不超差,并符合装配要求;④严格控制皮带轮构槽的尺寸及表面精度,在装配过程中按“装配技术条件”的要求仔细调整,精心安装;⑤相关生产、检验人员从以上几个方面着手进行质量全程控制。从采取有效的改进措施后,所交付的联体式鼓风机,运行中轴承温度均在规定要求的范围内。表2为改进方案实施后實测该台辅助鼓风机前后端轴承温度。此台CFG406辅助鼓风机运行30min时温度基本稳定在61℃左右,并且继续运行温度无明显升高趋势,满足企业标准和试验规范要求,也在该轴承的许可工作温度范围内。
4 结语
从表1和表2轴承温度数值,可看出经改进后,辅助鼓风机前后轴承端温度有明显的下降。表1的试验数据显示运行30min时温度已经超过80℃,并且有上升趋势;表表2的试验数据显示运行30min时温度基本稳定在61℃左右,无明显上升趋势。由此可见,我们对于轴承温度过高的原因分析是基本正确的,采取的改进措施是有效的。在生产及装配过程中,严格按全面质量体系的要求,精心加工、认真安装,是完全可以避免轴承过热损坏故障发生,从而提高鼓风机的质量,减少售后服务的次数,大大降低了生产成本。
通过一线生产、检验人员对于故障的分析与总结,为我们在鼓风机的设计和质量改进方面提供了极其宝贵的资料,为制订技术文件和生产规范提供依据,使鼓风机产品质量跃上了一个新的台阶,赢得客户的信任,为我所实现“打造精品,做强主业”的经营理念做一份贡献。
参考文献:
[1]姜勇国.通风机轴承过热问题的分析与技术措施[J].煤炭技术,2008(6).
[2]曲思民、李砚婷等.风机轴承过热原因分析[J].山东冶金,2000(6).