天津某工业园污水处理厂提标改造工程设计实例
2020-12-26文丽青颜廷文
文丽青,颜廷文
(1.保定市环境监控中心,河北保定071000;2.中国市政工程华北设计研究总院有限公司,天津300381)
1 引言
近年来,城镇化进程不断加快,为了更好地协调城市发展与生态环境,促进经济社会的可持续发展,越来越多的城市提高了污水的排放标准[1]。众多污水处理厂已开始了提标改造工程。
2 项目背景
天津某工业园污水处理厂设计总规模20 000m3/d,土建已建成20 000m3/d,设备已安装10 000m3/d,其出水标准为GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准。现状主要处理构筑物为粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池、初沉池配水井及污泥泵房、初沉池、水解酸化池、CASS 生物池、中途提升泵房、高效沉淀池、活性砂滤池、接触池及送水泵房。
2015 年9 月,天津市发布新地方标准DB12/599—2015《城镇污水处理厂污染物排放标准》,根据其划定条件本污水处理厂在2018 年1 月以后出水水质必须达到天津地标的A标准[2],因此,需要对本污水处理厂进行提标改造。
3 设计参数
3.1 设计规模
本污水厂原构筑物设计水量为20 000m3/d,单体土建已经一次建成,设备已安装10 000m3/d。考虑工业园区今后发展、入园企业的增加、生活区污水量的增加等可能存在的各种不确定性,本次提标改造工程需将一期工程所有构筑物新增设备安装10 000m3/d,并新建深度处理构筑物土建20 000m3/d,设备安装20 000m3/d,变化系数1.30。
3.2 设计进出水水质
3.2.1 设计进水水质
由于本项目服务范围内工业企业目前只有少量企业入住,收集到的水质资料难以代表最终的实际进水水质。在这种情况下,参照天津市政府有关文件和其他同类污水处理厂的做法,设计进水水质主要污染物浓度根据GB/T 31962—2015《污水排入城镇下水道水质标准》限值,参考部分实测值综合分析确定(见表1)。
3.2.2 设计出水水质
根据天津市地方排放标准DB12/ 599—2015《城镇污水处理厂污染物排放标准》,本污水处理厂提标改造工程的设计出水水质如表2 所示。
表1 本污水处理厂设计进水水质指标(排入下水道标准)
表2 本污水处理厂设计出水水质指标(天津地标A)
4 工艺核算
按照本次提标改造工程确定的设计进、出水水质,对现有构筑物进行了工艺核算,确认现有工艺流程和主要构筑物难以保证系统出水全面稳定达标。主要问题是:
1)脱氮能力不够。原设计进水水质浓度和出水水质要求都较低,设计采用的污水处理工艺达不到目前出水水质标准的要求,而且采用的污泥龄及池容不够大,致使系统脱氮能力达不到要求,出水氨氮和总氮都难以稳定达标。
2)深度处理程度不够。原设计深度处理只有混凝沉淀过滤,可以解决SS 和TP 的深度去除,未考虑溶解性难降解COD的进一步去除问题。根据目前各地城市污水处理厂运行经验,以生活污水为主的城市污水处理厂出水COD 多在30~40mg/L的范围,若工业污水较多COD 浓度还要相应提高,达不到本工程目标水质(≤30mg/L)的要求。本工程进水为工业园工业污水,必须增加溶解性难降解COD 的进一步去除工艺措施。
图1 提标改造工程工艺流程图
5 提标改造工艺设计
5.1 工艺流程
对比原设计出水水质以及最新天津市地标A 标准,现有工艺出水水质不能达到要求,水质指标中COD、BOD5、SS、总氮、氨氮、TP 等均不能满足要求。其中,原水中的COD、BOD5、SS 可以通过适当提高污泥泥龄、增设深度处理构筑物等方法去除;原水中的TP 可以通过化学除磷和过滤的方式去除;为保证出水总氮、氨氮稳定达标,需要对现有生物池进行必要的改造。
本工程推荐工艺方案为:原水→粗格栅→进水泵房→细格栅→曝气沉砂池→调节池→初沉池→水解酸化池→BARDENPHO 生物池→平流二次沉淀→中间提升泵房→高效沉淀池→活性砂滤池→深床滤池→臭氧高级催化氧化池→次氯酸钠消毒接触池→排放。其中BARDENPHO 生物池和二沉池由原有CASS 池改造而成。深床滤池、臭氧高级催化氧化池和次氯酸钠消毒系统为新建。工艺总流程图如图1 所示。
5.2 主要构筑物及设计参数
5.2.1 生物池(原有CASS 池改造)
原有钢筋混凝土矩形水池按工艺需要重新分隔,增加隔墙,并增加部分设备。土建改造2 座,设备安装2 座(4 池),每座平均水量10 000t/d。单座生物池设计参数如下:设计流量:516m3/h;设计水温:12℃;总泥龄:45.5d;污泥产率:1.3kgSS/kgBOD5;剩余污泥量:1 827kgSS/d;总停留时间:14.9h;总池容7 736m3;生物池溶解氧浓度:3mg/L;气水比:6.0;标准状态下最大空气量:2 500Nm3/h。
1)厌氧段。平均停留时间:2.2h;总容积:1 448m3;有效水深:6m。
2)第一缺氧段。反硝化速率:0.021kgNO3-N/kgSS·d;污泥浓度:4.0g/L;池容:2712m3;停留时间:5.4h;污泥回流比:R=100%。
3)第一好氧段。设计泥龄:8h;总容积:2 204m3;有效水深:6m;设计流量下停留时间:4.4h;悬浮填料添加比例:32%;好氧填料部分污泥浓度:6.6g/L;无填料部分污泥浓度:4.0g/L;溶解氧浓度:3mg/L。
4)第二缺氧段。平均停留时间:2.2h;总容积:1 078m3。
5)第二好氧段。平均停留时间:0.7h;总容积270m3;有效水深:6m;供气量:曝气量按 0.4m3/h·m3。
5.2.2 二沉池(原有CASS 池改造)和臭氧催化高级氧化池(新建)
二沉池设计参数如表3 所示。臭氧催化高级氧化池设计参数如表4 所示。
表3 二沉池设计参数
表4 臭氧催化高级氧化池设计参数
5.2.3 臭氧制备间(新建)
臭氧制备间是1 座框架结构建筑物,其结构尺寸为16.5m×16.0m×5.0m。其中的主要设备包括为臭氧发生器:采用氧气源,臭氧额定发生量为Q=20kg/h(氧气源),装机功率N=182kW,共计 3 台,2 用 1 备。
5.2.4 深床滤池系统(新建)
深床滤池系统的结构尺寸为34m×18m×7m(含反冲洗设备间18m×8.5m×7m),合建提升泵房1 座,提升泵房结构尺寸为10m×6.5m×6m。深床滤池系统的平均流量下处理水量为833.4m3/h,峰值流量下处理水量为1 233.4m3/h(考虑峰值系数1.48)。深床滤池系统的设计参数如表5 所示。
表5 深床滤池系统的设计参数
滤料层由单一均质滤池组成。其性质如表6 所示。
反冲洗设计为 3 个阶段:(1)气反冲洗 90~108Nm3/h/m2,持续 1~2min;(2)气水同时反冲洗:气:108Nm3/h/m2,水:8m3/h/m2,持续 6min;(3)反冲洗水 15~20m3/h/m2,持续约 5min。
反冲洗过程共计约12min/次/格,反冲洗周期为24~48h。
反冲洗水量计算:(8×6+20×5)/60=2.5m3/m2。
5.2.5 碳源投加系统
利用原有加氯加药间中碳源投加系统位置,将固态乙酸钠投加系统改造为液态乙酸钠投加系统,利用原有投加泵,新增加药罐及卸料泵。乙酸钠投加系统设计参数如下:投加量:160mg/L;加药量:23 680kg/d(20%药剂含量)。投加位置为第二缺氧段进水处。主要设备包括:(1)加药计量泵:利用原有;(2)卸料泵:2 套(1 用 1 备),Q=20m3/h,H=6m,N=1.5kW;(3)乙酸钠储罐:2 个,单个有效体积30m3。
表6 滤料层性质
5.2.6 加氯系统
利用原有加氯加药间中加氯系统位置,将二氧化氯消毒系统改造为次氯酸钠加氯系统,利用原有加药罐,新增加药泵及卸料泵。次氯酸钠投加系统设计参数如下:加氯量:12mg/L;加药量:3 552kg/d(10%药剂含量)。投加位置为接触池。主要设备:(1)加药计量泵:2 用 1 备,Q=200L/h,H=50m,N=1.1kW;(2)卸料泵:2 套(1 用 1 备),Q=20m3/h,H=6m,N=1.5kW。
6 技术经济分析
本工程总投资为1.65 亿元,其中第一部分费用1.23 亿元,第二部分费用0.22 亿元,单位生产成本6.4 元/m3,单位经营成本 4.4 元/m3。
7 结论
利用BARDENPHO 生物池改造+新建深床滤池+新建臭氧高级催化氧化的工艺,对天津某工业园污水处理厂进行提标改造,能够使污水厂出水达到DB12/ 599—2015《城镇污水处理厂污染物排放标准》的A 标准。工艺成熟可靠,运行稳定。项目的建设具有显著的社会、经济、环境效益。