王庄煤矿投料井系统优化升级改造
2020-12-20王少青陈留耀
王少青,陈留耀
(潞安环能股份公司 王庄煤矿,山西 长治 046031)
王庄煤矿现有+740、+630、+540三个水平,其中+740和+540两个水平为矿井生产接替水平。目前+540水平为高瓦斯区域,+540水平共有3个采区,分别是71采区、81采区和91采区,由于为高瓦斯区域,所有永久巷道需进行喷浆,另外81采区采用无轨胶轮车运输,采区巷道必须全部硬化,故所需巷道喷浆材料和铺地材料等散料用量较大,为减轻辅助运输压力,提高辅助运输效率,经研究决定在+540水平辅助运输大巷二中段打设地面投料井,以便于卡轨车、无轨胶轮车装载散料,省去副立井、电机车大巷等中间运输环节,大大提高了运输效率。投料井井筒垂深458.1 m,采用D377 mm陶瓷耐磨管对接敷设。投料井由地面投料平台、垂直管孔、井下存料平台三部分组成,主要投放石子、河沙、混合料等散料。
1 改造前运行状况
投料井的建设缓解了王庄煤矿+540副立井上、下料能力不足的压力,缩短了井下物料运输距离,节约了运输成本投入。投料井投入运行使用,主要是利用两部卡轨车(辅助运输大巷二平行安装两部卡轨车)在投料井下方装料平台进行带车装料作业,装料完毕后由卡轨车运送至卡轨车尾部车场,再由井下胶轮车系统和单轨吊系统运至各作业地点。为了消除胶轮车装料期间,胶轮车对卡轨车正常物料运输的影响,以及胶轮车对卡轨车道及道心的破坏,在卡轨车轨道上方安装一部50 m长电滚筒一米胶带,通过胶带将散料直接装在单轨吊吊装矿车内,通过单轨吊运至各用料地点。投料井的运行使用,每天装料量稳定在18车,最大可达到22车,基本满足了辅助运输大巷、各工作面巷道喷浆、硬化等物料需求,加快了所需物料的运输效率。
2 目前投料井运行存在问题
随着+540水平采掘衔接不断延伸,巷道头面不断增加,所需喷浆、硬化等散料相应增加,投料井仅靠卡轨车装载散料已远不能保障生产队组正常用料。若采用胶轮车在投料井装料,装料期间胶轮车会占用两部卡轨车轨道,影响卡轨车正常物料运输。使用胶轮车装料,需要提前将卡轨车道两侧及道心进行防护,且装料完毕后,还需要将防护物件拆除,比较费时费力。为了满足运输需要,王庄煤矿对+540巷道延伸及辅助运输系统进行了优化,辅助运输大巷二并列安装两部卡轨车向81、91采区运输,投料井运输受到无轨胶轮车横跨卡轨车轨道制约。为满足投料井有轨装料运输和无轨装料运输同时运行,2020年1月,经过前期调研、中期论证、后期施工,对投料井进行了改造。
3 改造项目实施
投料井改造工程设计如下:在卡轨车轨道下方建立交,在两部卡轨车轨道下方通过拉底,掘一条胶轮车装料通道,通道净宽2.5 m,净高2.2 m(架设轨道的工字钢棚底部距通道硬化面的距离),长最少6.5 m(从二部卡轨车最边侧轨道往投料井方向测量,过一部卡轨车轨道后再往投料井方向延伸2 m长,使胶轮车的装料马槽全部暴露出通道外面),见图1。将无轨胶轮车倒入隧硐内,利用现有胶带,通过装料孔斗,直接将散料装在无轨胶轮车上,向辅助运输大巷一各用料地点运输。
改造工程主要包括:①需要拉底掘一条装料通道;②需要对通道上部的2部卡轨车轨道进行架棚加固,保证此段轨道过重型物料的强度,建议使用工字钢架棚加固;③对通道进行硬化,对通道四周加装护栏,防止人员跌落到通道内。
具体施工如下:①对现有平台前段进行拉底随坡,共拉底随坡17 m,拉底宽度3 m,最大拉底厚度1.2 m,拉底后平台为水平面,拉底后对两帮进行锚网支护;②对投料井在辅助运输大巷二下方的换装坑进行拉底施工,施工长7.5 m,宽3.2 m,深3 m,拉底后对两帮及迎脸进行锚网支护;③对换装坑两帮进行浇筑,底板进行硬化,浇筑硬化后净宽不少于2.5 m,净高不低于2.2 m;④在浇筑好的两帮上架设棚梁,棚距0.4 m,梁为12号工字钢,梁长3.1 m,棚梁上方铺3道横梁接辅助运输大巷二轨道,棚梁上铺上双层背板,恢复轨道后对棚梁上方进行硬化,硬化后与轨道底面平齐。
经过运输、开拓科队精心组织、合理施工,用料队组提前备料,用时6 d圆满完成改造任务,保证了各工作面正常用料和施工工程进展两不误。改造工程的完成,可实现胶轮车、卡轨车同时装料,互不影响,可利用现有投料井胶带的高度直接往胶轮车上装料,效率高,胶轮车装料在投料井通道口,和卡轨车运行不冲突,不影响卡轨车运输。
4 改造效果
目前,投料井改造工程已经完成并投入使用。
经过改造,每天投料井胶轮车运料量增加了20车,加上原有卡轨车运料量18车,现有物料运送量每天达到38车。加上+540副立井整体下料60车,+540水平整体物料运输能力将提升至98车。极大缓解了+540副立井提升压力,缩短了物料运输距离,节约了运输成本,提高了物料运输效率,并且在减少运输环节、保障运输安全等方面具有重要意义。