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泡沫排水与增压开采组合工艺在涪陵页岩气田的应用

2020-12-11陈晓宇姜宇玲

石油地质与工程 2020年6期
关键词:产水气井涪陵

陈晓宇,姜宇玲

(1.中国石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司,重庆涪陵 408014;2.中国石化江汉油田勘探开发研究院,湖北武汉 430223)

涪陵页岩气田主力区块开发已逾7 年,增压开采和泡沫排水工艺作为成熟工艺,已在区块各集气站点推广。应用前期,两种工艺各自都取得了良好效果。但随着单井产气量递减加快,已有小部分单一措施气井出现积液情况。在涪陵区块开展的“泡沫排水+增压”等组合工艺试验,现已初见成效。

1 选井条件及工艺原理

“泡沫排水+增压”组合工艺的选井条件:①连续生产时,产气量下降且套压有返高或上涨趋势的气井;②气井井况良好,无出砂历史,产层渗透性好;③气井日产气产水稳定,无特大波动,对气井生产影响不大;④气井本身具有一定剩余可采储量,具有较高的增压开采价值[1-2]。这4 个选井条件是与“泡沫排水+增压”开采特点相适应的。无出砂、日产水量不影响正常生产,保证了压缩机正常平稳运行;当压缩机增大了生产压差后,因为页岩气层渗透性好,有效生产压差也会相应增加。

“泡沫排水+增压”组合工艺原理:向套管内注入一定浓度的起泡剂,利用表面活性剂与井底积液反应,生成大量含水泡沫,降低积液密度;然后再通过天然气压缩机增压,将页岩气压力提高到或超过输气压力后再将页岩气输进集输管道。这就降低了井底回压,增大了井筒内举升压差,气井携液能力增加,能更好地排出井底积液[3-12]。

根据涪陵页岩气田下辖各管理区增压开采站点分布,优选集气站点实施泡沫排水工艺流程。对气井数较少且无增压的集气站点,可考虑外输流程改造,实现区域增压后,再进行组合工艺应用(图1)。

图1 “泡沫排水+增压”组合工艺流程

2 焦页J-3 井应用组合工艺效果

根据选井条件,优选焦页J-3、W-2、Y-5、Y-7 等一批气井开展“泡沫排水+增压”组合工艺试验。

2.1 焦页 J-3 井

焦页J-3 井于2014 年10 月11 日完钻,完钻井深4 550 m,完钻层位为下志留统龙马溪组。焦页J-3 井 2015 年 2 月 4 日投产,初期套压 31.95 MPa,产气 10.20×104m3/d,产水 0。2018 年 11 月 13 日开始增压,套压 5.65 MPa,油压 4.40 MPa,产气6.50×104m3/d,产水2.50 m3/d。统计至上一工艺(泡沫排水)前2020 年3 月,套压5.10 MPa,油压4.90 MPa,产气3.50×104m3/d,产水1.80 m3/d,累计产气 14 338.3×104m3,产水 5 698.6 m3。

焦页J-3 井日产气、产水稳定,且单一工艺下产水均小于3 m3/d,气井平稳生产1 886 d,无出砂记录,泡沫排水措施时,站点已具备增压条件。

2.2 “泡沫排水+增压”组合工艺生产措施

焦页J-3 井近一年开采方式有泡沫排水、敞放、“泡沫排水+增压”,生产概况见表 1。从表中可看出:①单一的泡沫排水工艺能帮助气井长时间稳产;②随着气井开采时间延长,单纯靠泡沫排水工艺的优化,并不能很好地控制住气井自然递减速度(泡沫排水B 优化阶段,较前两个阶段,油套压差减小的同时日均产气、水量均得到增加。优化到了泡沫排水C 阶段,虽然油套压差进一步减小,但日均产气、产水量仍呈下降趋势);③“泡沫排水+增压”组合工艺见效快,增产排水效果显著。

表1 焦页J-3 井各阶段措施生产概况

不论前期是泡沫排水工艺或是增压开采,“泡沫排水+增压”组合工艺可以把单一排水及单一增压采气工艺的优点融合在一起。

由表2 可知,对于前期是增压气井,采用组合工艺后虽增气幅度不大,但排水效果明显,气井稳定生产时间得到了延长。

表2 第一批“泡沫排水+增压”试验井工艺效果

3 结论

(1)随着气田的不断开发,单一的排水采气工艺效果会越来越差,需要将成熟的单项工艺有机结合在一起,实现优势互补。下一步将继续深化组合工艺,发展组合类型,扩大适用范围。

(2)现场试验结果显示,“泡沫排水+增压”组合工艺增气排水效果显著,具有极大推广应用价值。

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