大烟道卸灰阀改造与应用
2020-11-30邓超陈志勇陈宇锋
邓超 陈志勇 陈宇锋
摘 要:烧结大烟道卸灰过程中经常发生卸灰不畅,漏风等问题,为此进行了认真分析和研究,提出了改进措施,保障了正常卸灰,取得了较好效果。
关键词:卸灰阀卸灰改造
前 言
烧结生产过程中烧结台车上的矿料因受风机负压的作用,一部分细小的散料和灰尘被吸入到大烟道中,由于烟道横截面加大,风速下降,它们中的大部分受重力作用自然坠落与烟道底部的灰仓中,再由双层卸灰阀将其卸到输送皮带上,阳春新钢铁炼铁厂180㎡烧结机投产后,由于双层卸灰阀设计存在诸多缺陷,导致灰仓卸灰不畅,漏风严重,影响了烧结机正常生产。
1、现状分析
1)由于卸灰阀阀内密封盖开口角度过小(如图1所示),造成灰仓积灰且卸灰阀密封阀盖由于受烧结散矿冲刷,阀盖磨损严重,四周一旦出现缝隙,在大烟道负压作用下形成抽蚀,缝隙会逐渐增大,漏风更加严重。
2)卸灰阀开、关设定周期短,仅为5s,,每次工作循环后大烟道灰仓内积料均放不干净,当阀盖复位时散料会积存于下料口之间,阀盖关不到位,造成阀体漏风,灰仓悬料,不能正常卸灰。
3)卸灰阀侧盖与阀体采用螺栓(M6)连接,由于经常受到物料的冲刷和风的侵蚀,螺栓极易断裂,滑脱,使侧盖密封不严而漏风。
4)卸灰阀法兰变形,石棉垫及石棉绳经常受到风的侵蚀形成漏风,影响正常卸灰和生产。
2、改造方案
1)将卸灰阀密封盖开度由30度改为78度,下料口直径由230mm加大为260mm,,(如图2所示),使料流变得畅通,输灰速度加快,同时由于阀盖开启角度加大,物料对卸灰阀阀盖的磨损将明显减轻,延长阀盖使用寿命。
2)将卸灰阀开启关闭周期延长到3min,,使灰仓内积料充分卸干净。
3)增设卸灰阀驱动电机联锁控制,上下两层卸灰阀阀盖达到78度最大开口时,电机驱动装置驱动柄处各增加一个接近开关,当上层电机驱动柄转到接近开关时,接近开关发出停止信号,电机停止运转,然后保持状态3min,,让灰仓内烧结散料落入中间灰仓,上层卸灰阀密封阀盖关闭,下层卸灰阀驱动电机转到下层接近开关处,接近开关发出停止信号,电机停止运转,阀盖打开保持最大开度将散料排出去,如料未排净,再重复以上过程。
4)将卸灰阀侧盖安装由螺栓紧固方式改成合页门形式,密封压紧采用机械机构自锁密封,便于经常开启,密封效果好。
5)双层卸灰阀法兰密封采用新型膨化垫片密封,此密封组织有塑性变形补偿作用,密封效果好。有效阻止风量流失。
6)对烧结机大烟道19组双层卸灰阀进行PLC控制系统改造,并且与输送皮带机进行联锁,根据生产情况设定每台卸灰阀的卸灰时间,实现了卸灰系统生产工艺设备的自动启停及电气联锁保护。
3、结语
阳春新钢铁炼铁厂180㎡烧结机双层卸灰阀实施适应性改造后,实现了自动放灰,减轻岗位劳动强度,消除了大烟道灰仓结块悬料现象,大烟道卸灰阀系统漏风率降低,促进了烧结生产,取得良好效果。
文献参考:
[1] 王悅祥.烧结矿与球团矿生产[M],北京冶金工业出版社,2009:21-26.
[2] 傅菊英,姜涛,朱德庆.烧结球团学[M],中南大学教材科,2007:25-26.
作者简介:邓超,男,湖南湘潭机电专科学校毕业,烧结首席技师。地址:广东省阳春市潭水镇南山工业园阳春新钢铁有限责任公司。