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6 kV开关电缆出线螺栓烧损导致机组跳闸事故分析

2020-11-26狄素珍张林渠

通信电源技术 2020年15期
关键词:给水泵差动出线

狄素珍,张林渠

(四川广安发电有限责任公司,四川 广安 638017)

0 引 言

某电厂#32机组厂用电接线部分,#32机组6 kV分为II A和II B两段。电动给水泵接于6 kV II A段;两台小机油泵电源均来自汽机保安MCC,而该MCC两路电源分别来自保安II A和保安II B段,电源只能就地进行手动切换。

1 事件经过

2月16日,#32机组负荷185 MW,A、B汽动给水泵运行,电动给水泵备用;运行人员接到缺陷处理申请,申请处理#32机组B小机润滑油站滤网差压高缺陷,拟启动电动给水泵旋转备用。具体地,10:22:46,启动电动给水泵后随即跳闸;10:22:48,A、B汽动给水泵跳闸;10:23:45,汽包水位低低发出;10:23:55,#32机组锅炉MFT;16:18:50,恢复机组并网运行。

2 检查处理情况

2.1 开关柜检查情况

现场检查发现,电动给水泵63225开关跳闸,开关后盖门被炸飞。

2.2 开关综保装置故障记录

经查,63225开关采用MMPR-620Hb电动机综合保护装置。10:22:47,差动速断、电流速断以及比率差动3个保护故障同时发出,3个保护跳闸报告记录见表1。

表1 3个保护跳闸报告记录

表1中:Ia1、Ic1为机端侧A、C相保护电流,Uab、Ubc、Uca为母线线电压,I1、I2为机端侧保护正序和负序电流,Ia2、Ic2为中性点侧A、C相保护电流,I1L、I2L为中性点侧保护正序和负序电流,Ida、Idc为A、C相差动电流,U1为正序电压,U2为负序电压,T为保护动作时间(毫秒级)。电流速断和比率差动保护动作时间相同,两个保护动作记录值完全相同,差动速断保护则提前8 ms,所以动作记录不相同。

查阅63225开关保护定值通知单[1-3],电机额定容5 500 kW,PT变比为6 000/100,CT变比为800/5 ,电机额定电流为612.80 A,折算二次侧额定电流为3.83 A。

查3个保护定值如下:差动速断电流和比率差动门槛电流分别为34.47 A和1.92 A,比率差动制动系数和差流越限定值分别为0.50 A和0.57 A,差动速断和比率差动保护无延时;速断电流1和电流2(启动前后)分别为40.22 A和25.74 A,速断保护延时0.06 s;根据保护动作记录表,分析认为3个保护均为正确动作。

2.3 DCS的SOE记录情况

2.3.1 设备跳闸记录

10:22:46电动给水泵启动,10:22:47事故跳闸,对应MCC运行设备跳闸,联锁启动备用设备。

2.3.2 小机跳闸记录

10:22:47时,A、B小机安全油压低,A、B小机跳闸。

2.4 开关试验情况

对63225开关进行试验,试验结果正常,试验数据如下:

(1)三相电机电缆相间直阻为49.61 mΩ、49.65 mΩ以及49.73 mΩ;

(2)电机绝缘46.6 GΩ,开关整体绝缘10 GΩ,断口绝缘10 GΩ;

(3)三相开关回路电阻分别为12.7 μΩ、14.7 μΩ以及13.2 μΩ;

(4)开关整体耐压和端口耐压42 kV、1 min通过;

(5)三相开关合闸时间为50.5 ms、50.6 ms以及50.7 ms,合闸不同期时间0.2 ms;

(6)三相开关分闸时间为31.2 ms、30.9 ms以及31.0 ms,分闸不同期时间0.3 ms;

(7)分闸线圈阻值35.9 Ω,合闸线圈阻值36.2 Ω。

3 原因分析

机组跳闸原因在于汽包水位低低锅炉MFT,而汽包水位低低的原因在于电动给水泵跳闸,A、B汽动给水泵安全油压低跳闸。汽动给水泵跳闸的原因在于电泵出线短路引起6 kV母线瞬间失压,对应PC和MCC段瞬间失压,油泵交流控制接触器失磁跳闸,备用油泵虽联动正常。由于安全油压低保护无延时,A、B小机同时跳闸。6 kV母线瞬间失压的原因在于电动给水泵启动时,它的开关B相电缆出线螺栓烧损,三相弧光短路接地,开关跳闸后母线电压恢复。电缆出线螺栓烧损地原因在于出线鼻子与铝排的接触面氧化,使得接触电阻增大,启动电流大而导致烧损[4-5]。

4 暴露的问题

经过该事故总结系统暴露的问题如下:

(1)查6 kV真空开关检修文件包,无“螺丝检查紧固”等标准要求;

(2)专业管理对铜铝过渡风险认识不足;

(3)4台小机油泵电源同为汽机保安MCC,设计存在隐患;

(4)检修人员对螺栓松动危害性认识不足,螺栓紧固不到位;

(5)机组故障录波器死机,不能重启,后联系厂家处理;

(6)操作油蓄能器氮压失去,未能在异常情况下短时维持操作油压力;

(7)小机安全油压低未设置保护延时。

5 整改措施

针对存在以及暴露的问题,提出如下整改措施:

(1)扩大开关电缆出线接线孔,将原φ11 mm接线孔重新扩大至φ13 mm,使用φ12 mm不锈钢螺栓连接,代替原来的φ10 mm普通螺栓连接,以增大连接强度;

(2)对单孔连接两根电缆进行改型,两根电缆接头分别与母排连接;

(3)对容易弯折的电缆接头进行镀锡,更换原连接螺杆;

(4)在电缆接线头处张贴50~80 ℃的示温片,以便监视接头处的发热情况;

(5)检查和紧固开关的出线端子连接螺栓,对脱锡进行补焊;

(6)排查全厂6 kV开关的铜铝连接情况,并同步开展其他类似整改;

(7)将6 kV开关出线螺栓紧固纳入检修文件包,做好质量验收与监督;

(8)对汽机保安MCC段进行分段改造,将汽机保安MCC段由一段分成两段,负荷均布在两段汽机保安MCC上;

(9)重新充装小机操作油蓄能器氮气,确保蓄能器正常;

(10)通过DCS逻辑组态,小机安全油压低保护延时2 s跳闸。

6 结 论

6 kV开关出线连接螺栓不紧固造成开关合闸时发热烧损,进而引起三相短路接地,6 kV母线瞬间失压,对应380 V厂用电瞬间失压,最终导致锅炉MFT。针对这起事件,分析事件原因,指出暴露的问题,着重指出6 kV开关电缆出线连接螺栓管理上存在的不足,并提出相应的整改措施,以尽可能杜绝类似不安全事件的发生。

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