1启备变检修后有载开关投运前油质超标的原因分析
2020-11-23李秀平
李秀平
摘要:详细介绍了某发电公司SFFZ-56000/220型#1启备变的检修经过,分析了变压器注油过程中造成变压器有载开关油质不合格的原因,提出了变压器有载开关的注油方法。该方法在大型变压器检修中取得了良好的效果,具有重要的现实意义。
关键词:真空干燥;有载开关;滤油处理;变压器
0 引言
某发电公司#1启备变由保定天威保变电气股份有限公司生产(产品型号为SFFZ-56000/220),该变压器于2010年9月投运至今,变压器油色谱监测结果显示氢气含量不断增长。为彻底消除启备变内的氢气,该公司于2016年5月对启备变进行了检查和真空干燥处理。在变压器本体的油处理过程中,同时对其进行了有载开关的抽真空和绝缘油处理,在有载开关注油过程中,发生了有载开关投运前油质不合格的情况,并对其进行了两次换油工作。
1 #1启备变检修经过
根据检修计划的安排,2016年5月10日—20日,针对#1启备变变压器油色谱氢气超标情况进行检修处理工作。
5月10日,完成对现场检修工具定置摆放、脚手架搭设、真空滤油机和真空泵电源接线及调试工作等,为检修工作做好准备。5月11日,完成#1啟备变引线拆除以及修前试验工作。5月12日,完成变压器放油内检、压力释放阀更换工作,并进行变压器本体连同有载开关的抽真空及变压器油真空滤油工作。5月13日—15日,对#1启备变进行持续抽真空干燥处理及变压器油真空滤油处理。5月16日,变压器抽真空结束,变压器油处理合格,完成变压器本体真空注油及有载开关常压注油工作。5月18日,变压器静置结束,完成变压器修后试验及静置后本体和有载开关取油样工作,油样化验结果显示变压器本体合格,有载开关油样水分22.5 mg/L,击穿电压49.7 kV/2.5 mm,符合油质要求,但不符合有载开关投运前的油质标准,如表1所示。5月19日,完成变压器修后局放试验工作,有载开关更换合格的变压器油。5月20日,完成变压器投运前有载开关取油样工作,化验结果为水分26.7 mg/L,击穿电压43.4 kV/2.5 mm,有载开关油样不符合投运前的标准,但符合运行中的油标准。由于取油样当天为阴雨天气,所以数据只能作为参考,且其符合运行油标准,因此征求制造厂意见后,#1启备变报竣工投运。5月23日,有载开关取油样化验微水含量、耐压仍不合格,按制造厂要求投入在线滤油装置进行滤油。5月24日上午,再次取油样化验,微水含量、耐压进一步下降,停止在线滤油,#1启备变申请停运。5月25日,有载开关换油完成,取样化验合格,#1启备变报竣工重新投运。
2 检修过程的质量控制
本次#1启备变检修预先编制了详细的检修工作“三措一案”,方案中的工序以变压器检修导则和相关的规程、规范为依据,并邀请设备制造厂家的技术人员来厂全程进行技术指导。质量控制严格执行质检点制度,每个质检点采用检修班组、部门、公司三级质检验收制度。检修工作开始前,工作班组成员对检修方案和工艺要求进行了学习签字,检修工作过程中始终有管理人员在现场进行监督,总体上质量控制较为严格。
3 有载开关油质超标的原因分析
5月18日进行注油后首次变压器本体及有载开关取油样化验,化验结果表明,本体油质合格,有载开关微水含量为22.5 mg/L,击穿电压为49.7 kV/2.5 mm,满足运行油标准,但不满足投运前的油标准。
第一次化验有载开关油质中水分不合格的原因可能有:
(1)对变压器本体和有载开关进行注油时,本体进行了真空注油,有载开关无法实现真空注油,需等本体注油结束后再对有载开关进行注油,而真空滤油机管路直径、流量并不适用于直接对有载开关进行注油,因此采用了先将油罐中的油抽出至4只塑料桶中临时存放,待本体注油、抽真空完成后(历经10 h),再采用对有载开关用压力式滤油机单独注油的方案,使得有载开关油处理时间超过10 h,且塑料桶虽然用桶盖盖住,但无法完全密封,新油接触空气长达10 h,空气中的水分极有可能进入绝缘油。同时,有载开关油量很少,只有200 kg,进入少量水分也会对油样化验结果造成较大影响。(2)注油过程中,打开塑料桶盖会使得油直接接触空气。此外,滤油机密封性能较差,而夜间空气湿度较大,采用压力式滤油机注油的方式,滤油机负压区接触潮湿空气也会带入部分水分。(3)在变压器抽真空过程中,将在线式滤油装置与有载开关解开并进行密封处理,并在有载开关放油的同时,将在线式滤油装置内油放出。变压器抽真空时间达到72 h,虽然进行了密封处理,但由于在线式滤油装置没有变压器油保护,且下侧通过关闭的蝶阀与空气隔离,可能没有做到绝对密封,导致滤油装置滤芯吸附水分。
5月19日,对有载开关进行换油后投入运行;5月23日,再次对#1启备变有载开关进行取油样化验,微水含量26.5 mg/L,耐压下降到27.7 kV/2.5 mm。5月23日14:00,按制造厂要求,手动投入在线滤油装置进行24 h滤油;5月24日11:00,进行取油样化验,微水含量增大到35 mg/L,耐压进一步下降到16 kV/2.5 mm,在线滤油后油质进一步下降。
本次油质不合格的原因除上述提到的以外,可能还有以下两点原因:(1)在线滤油后水分上升不大但耐压急剧下降,表明在线滤油装置中,复合滤芯中除了含有一定水分外,进油侧还存在少量杂质,而进油侧杂质是不可能在检修过程中由外界带入的。根据在线滤油装置说明书,如果出现在线滤油无效的情况,则表明滤芯失效老化。经咨询厂家人员,在本次检修中多次通过滤芯对有载开关进行放油和注油(包括油冲洗),老化的滤芯受到正反两个方向的油流反复冲击,可能产生了少量纤维类杂质。(2)有载开关油室放油管距离油室底部尚有5~6 cm的距离,上次残存的油未能完全抽出(约占总油量的5%),影响注油后的油质。
4 结语
运维人员在处理少量变压器油但无法进行真空注油时,需直接采用小油量油箱作为中间容器,油处理的速度和效果会显著提高;待油处理合格后,直接将小油量油箱及油管路运至变压器旁边进行注油,可大大降低水分和杂质进入合格油的可能性,有利于油质控制。运维人员在开展变压器有载开关绝缘油处理时,要同时考虑有载开关在线滤油机滤芯的检查和更换工作。
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