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某电厂#1机组密封油浮子油箱进油异常的原因分析与防范措施

2020-11-23宋同辉刘正起刘威赵晨

机电信息 2020年29期

宋同辉 刘正起 刘威 赵晨

摘要:某电厂660 MW超临界火力发电机组发电机密封油2台浮子油箱在运行切换过程中,其中一台出现不能进油的异常现象。经过排查和分析发现,其进油管路设计不合理,造成A、B 2台浮子油箱抢油。现对整个故障排查过程、故障原因进行了分析,并提出了相应的防范措施。

关键词:发电机密封油;浮子油箱;管路设置

0 引言

2020-04-01T01:35,某电厂#1发电机内氢气压力为0.405 MPa,发电机密封油A浮子油箱运行,其油位为664 mm,准备切换至B浮子油箱运行,打开B浮子油箱出口隔离门后,油箱油位由510 mm缓慢降低至470 mm,关闭B浮子油箱出口門,打开进油门,液位未上涨。触摸B浮子油箱进油管道为常温,较A浮子油箱偏低,初步判断B浮子油箱油流管道不通,暂将B浮子油箱隔离。

1 检查和处理过程

(1)#1发电机设置2台并列运行的密封油浮子油箱。机组正常运行时,密封油回油从发电机密封油氢侧的回油扩大槽,流经浮子油箱,再流至发电机密封油空气抽出槽。密封油从回油扩大槽流经浮子油箱再至空气抽出槽的油流系统如图1所示。

(2)2020年4月1日上午,汽机维护办理工作票,将B浮子油箱旁路阀用扳手紧固,检查液位不降,判断旁路阀存在轻微内漏导致油箱液位降低。

(3)关闭B浮子油箱就地液位计的上下隔离门,打开底部排污口,液位由470 mm正常下降至0 mm,重新投入后液位升至470 mm,判断液位计浮球活动正常、无卡涩,排除就地液位计卡涩造成虚假液位。

(4)随后打开浮子油箱人孔门,拆除浮球阀,检查发现浮球阀活动灵活、无卡涩,进行灌油试验,浮球阀严密无内漏,浮球阀结构如图2所示,浮球阀灌油检查严密性如图3所示。

(5)将浮球阀回装后,重新投运B浮子油箱。由于2台浮子油箱底部放油管道共用1根母管,故采用打开A、B浮子油箱底部放油门(图1中S-67A、S-67B)给B油箱灌油的方式,此时A、B浮子油箱至空气抽出槽的隔离门(图1中S-65A、S-65B)均关闭。待液位灌至510 mm(正常液位范围内)后,关闭A、B浮子油箱底部放油门。随后打开回油扩大槽至B浮子油箱进油门(图1中S-66B),B浮子油箱应能正常进油。反复几次观察,可以听到1~2 s进油声音,且油位有少量上涨,可判断进油门未堵塞,但随后液位不再继续上涨,触摸管道温度未升高,判断B浮子油箱仅有1~2 s的进油,随后未继续进油。

(6)由上述排查可得,B浮子油箱不进油的原因并非浮球阀卡涩导致油路堵塞,也并非B浮子油箱进油隔离门堵塞。随后对比#1、#2机组密封油箱进油管路布置,发现#1机进油管路至A浮子油箱为径直插入,但至B油箱为先水平分出,经2个弯头后再插入油箱。而#2机进油管道为2路中分对称布置,进油管均径直插入2台浮子油箱。#1、#2机组进油管路布置如图4、图5所示。

(7)随后关闭A浮子油箱进油隔离门(S-66A),打开B浮子油箱进油隔离门(S-66B),B浮子油箱一直保持510 mm液位,说明发电机密封油回油可正常流经B浮子油箱后至空气抽出槽,整个密封油回油通畅,即B浮子油箱已正常进油。持续观察14 h,至2020-04-01T08:00,B浮子油箱液位未发生变化,稳定维持在510 mm,系统运行正常。

2 原因分析

(1)综合以上检查过程,判断B浮子油箱先前液位降低是因为旁路阀存在轻微内漏,且无正常进油,导致液位缓慢降低。

(2)B浮子油箱无正常油流进油的原因为进油管路布置不合理,A、B侧存在抢油问题,B浮子油箱进油管路的布置方式导致无法进油。

3 防范措施

在机组正常运行期间无法对进油管路布置进行修改施工,但B浮子油箱仍需要进行定期切换运行,故该电厂暂且制定了临时防范措施,以防止B浮子油箱运行时无法进油而导致发电机回油不畅,甚至引发发电机进油事故,具体防范措施如下:

(1)若B浮子油箱投入运行时,B浮子油箱出现浮球阀卡涩导致满油或低油位漏氢,关闭B浮子油箱进油手动门,切换至A浮子油箱运行,A浮子油箱可较快将系统稳定处于备用状态,更安全。

(2)将B浮子油箱尽量作为热备用,低频次切换A、B油箱,以降低切换过程中B油箱无法进油导致回油不畅而带来的风险。

(3)B浮子油箱进油隔离门(S-66B)应一直保持全开,若A浮子油箱出现故障或需定期切换至B浮子油箱运行时,应首先关闭A浮子油箱进油隔离门(S-66A),以保证B浮子油箱有进油。

4 结语

2020年8月,该电厂利用#1机组停机机会将进油管道改为了对称布置形式,#1机发电机密封油B浮子油箱投运、切换均正常,2台浮子油箱液位均能稳定在620 mm左右(正常范围内)。

根据以上检查和分析得出,影响B浮子油箱进油的主要原因是A、B浮子油箱进油管路布置不对称,出现抢油现象。此种情况在发电厂汽、水、油等系统中广泛存在。特别是水泵、油泵入口管路布置不合理,导致无法吸入介质,或吸入流量较低,进而出现水泵、油泵汽蚀现象,严重影响设备运行安全性。本文分析过程及结果对排查此类故障具有一定的借鉴意义。

[参考文献]

[1] 王树芳.密封油浮子油箱异常原因分析及改进方案[J].科技创新与应用,2016(23):106-107.

[2] 黄明利.东方330 MW机组调试单流环式密封油系统异常故障分析[J].自动化应用,2013(11):54-56.