浅析水泥企业生料立磨的使用与技术革新
2020-10-30张尚剑
张尚剑
摘 要:生料磨粉过程,是水泥生产的重要过程,更是水泥企业重点的耗能环节,虽然其工艺从“球磨”转向“立磨”,在节能、噪音、污染等方面已有了很大的改善,但仍不能满足当前水泥企业生产的要求。基于此,本文根据MLS3626型立磨机使用时的问题分析,提出相关的技术改进措施,以此来提高立磨机生产产能,降低电耗,节约水泥企业的生产生本,希望对相关工作者有所帮助。
关键词:MLS3626型立磨机;水泥企业;技术革新;提产降耗
MLS3626型立磨机,是我国于2001年自主开发研制的,这也填补了我国大型立磨机的空白,实现了水泥企业2500t/d生产技术国产化的重大突破。在MLS3626型立磨机在实际运用中,仍有一些不足,不能满足水泥企业的生产所需。由此,对MLS3626型立磨机的使用与技术革新,就成为了水泥企业的重点内容。
一、给料系统的技术革新
1问题呈现
MLS3626型立磨机在实际生产中,由于其探测器发现有金属物体时,系统中的三通阀就会转到外排,造成磨内料层不稳定,进而引起磨机振停,反复的停机也会影响水泥企业的正常生产。而笔者所在的水泥企业在实际的生产中就会取消探测器的相关设备。但这样对金属不能进行检测,物料不经进行合理的筛选,金属进入立磨机内,反而会加速磨辊与磨盘的损耗,让他们没有达到使用期间,就因为磨损过度而不得不更换,给企业带来不必要的维修成本。
2改造措施
究其原因,就是当立磨机检测到金属时,会控制三通阀向外排,停止向立磨机内供料,造成立磨机内部料层缺少,而产生的不稳定,进而引起停机。由此,改造的措施是增加备料仓,当探测器检测到金属,三通阀向外排时,立马由备料仓向立磨机内供料,保证磨内料层的稳定性。这样,既能够保证物料内没有金属,让其磨损速度得到了有效控制,又能保证立磨机能够正常、稳定运行,确保了水泥企业的生产效率。
二、进风口的技术革新
1问题呈现
在实际的运转,如果给料量过多、运行不稳定,都会导物料的研磨程度达不到研磨机出料的标准,进而加大研磨的循环量与循环时间。这时,如果不能够及时排出积压在喷口环区落下的物料,就会在立磨机的热风室与进风口出堆积,导致进风口堵塞,减少入风量,造成压差升高,负荷增大,主机电流也会随之升高。不仅会增加不必要的电耗,更会使整个立磨机系统的阻力增大,让立磨机不稳定运行,造成生产安全隐患。
2改造措施
对于进风口的技术革新还是较为简单的,但考虑成本、工期、现有空间等因素,那就相当的难了,需要针对特定环境而特定更改。笔者所在水泥企业的MLS3626型立磨机也存在此问题,在本公司技术人员的长时间观察与验证下,发现将进风口由水平改成与水平成35°的倾斜角,倾斜后,进风口法兰高度也有以往的3424mm提高到了4434mm。这样改进后,热风管道与进风口链接的法兰处能够平滑过度,降低了热风在此处经过时的阻力。同时,35°的倾斜夹角的进否口,也会让进风口处的物料在重力的作用下滑落到刮板仓内,在通过刮料板排除立磨机,这样就解决了进风口问题,让立磨机内部的压差变得稳定,减少了不必要的能耗。
三、工艺方面的技术革新
1问题呈现
水泥企业对物料研磨的程度,会有一定的工艺要求。如粒度要求、易磨程度等。在使用MLS3626型立磨机生产水泥时,就会把会物料的粒度大小研磨至30~80mm,粒度过大,就会反复研磨,增加研磨的时间与循环量,使原有的级配平衡被打破,料层的稳定性变差,加大震动幅度;粒度过小,细颗粒附着力相对较差,流动性好,不能够形成有效的料层,磨辊与磨盘会产生相对的滑动,进而导致立磨机震动加剧。虽然震动使机械设备不可避免的因素,但震动幅度过大,不仅会对机械社会造成损害,增加能耗,还会对人体造成伤害,给生产安全带来隐患。
2改造措施
经过本公司技术人员的反复研究得出,原料对研磨粒度有很大的影响,而外购的石灰石成分只有在氧化钙的含量要大于50%,氧化镁的含量要小于3%,粒径大小在5020mm时,能够让立磨机更好地研磨,减少不必要的机械震动。这样在控制原料的技术层面上,减少了立磨机的震动。
四、操作方面的技术革新
1问题呈现
在设备厂家调试好机械设备后,随着水泥企业的不断生产,会发现厂家所调整的参数并不适合本企业生产。由此,在一定程度上调成参数数据,来调整水泥企业的生产,在一定程度上,也是企业生产技术的一大革新。
2改造措施
以筆者所在的水泥企业来说。MLS3626型立磨机属于一种风扫式立磨机,合理控制好风量,对立磨机的产生也特别重要。在参数技术革新前,本企业的立磨机压差始终都高达9000Pa。而此时的外循环斗提电流17A,接近空载状态,外循环量特别少。这也说明了磨内风速过快,循环量大,增加了损耗,降低了产能。由此,在技术操作上,本公司将循环风阀门由最99%降低至0%,增湿搭热风阀由0%调节到99%,这样,磨内负压由-600Pa变到了-300Pa,入磨风俗降低,磨机压差也下降了2000Pa左右,磨内循环负荷明显降低。
总而言之,本文所介绍的四点技术革新方向,只是本企业MLS3626型立磨机常见的问题,而革新方向也不仅仅是这四点。只有各界同仁集思广益,优缺互补,才能够让立磨机降低损耗,提高产量。
参考文献
[1] 彭林山,黄林,程宏伟. MLS型生料立磨改造为CRM型钢渣立磨的实践[J]. 新世纪水泥导报,2017(5).
[2] 李强平,赵小红. MLS3626生料立磨优化运行效果[J]. 水泥,2013,000(012):36-38.