高强度强触变性化学堵水技术研究与应用
2020-10-30温栋良杜玉川张喜玲
先 花,温栋良,杜玉川,张喜玲
(中国石化河南油田分公司石油工程技术研究院,河南南阳 473132)
河南油田已高速高效开采多年,油水井窜槽给油井生产和管理带来严重危害,不能对多油层进行分层开采,使油井正常生产受到严重影响。据统计,近两年河南油田发现管外窜槽井130 口,严重制约了油田开发效果[1-3]。目前,河南油田先后推广应用了GX-1、YH-2、KJ150、油井水泥和超细水泥等管外窜封堵技术,虽取得了一定的应用效果,但现场施工工艺及参数还需要进一步的优化[4-7]。
1 封窜剂简介
高强度低密度管外封窜剂是由HYG-1 型结构形成剂、JQ-1 型减轻剂、JH-1 型活化剂和SW-1 型胶凝延迟剂组成,4 组分所占的质量分数分别为 50.0%~70.0% 、 15.0%~25.0% 、 1.0%~4.0% 和0.5%~1.0%。
2 封窜剂性能
2.1 抗压强度
将配好的封窜剂浆液倒入称重密度计中,测量其密度,超细水泥、油井水泥和封窜剂的密度分别为1.80,1.60,1.28 g/cm3。将配好的封窜剂浆液倒入直径2.54 ㎝,高2.54 ㎝的模具中,置于50 ℃和70 ℃水浴中养护48 h 后脱模,在万能材料实验装置上测试抗压强度,测试结果见表1。
表1 封窜剂抗压强度测试结果
从表1 可以看出,高强度低密度封窜剂的强度高于水泥类封窜剂,说明高强度低密度封窜剂具有高抗压强度的力学性能。
2.2 耐盐性
用清水配制封窜剂1 000 mL,分别取100 mL 封窜剂浆液加入试管瓶中,然后再分别加入50 mL 不同矿化度的模拟水和地层水样品,混合摇匀后室温静置30 min,取出上层析出液,然后将试管密闭后放入90 ℃水中加热,测定初凝时间及固化48 h 后的突破压力梯度。实验结果显示(表2),水样矿化度对封窜剂初凝时间及突破压力梯度影响微弱,说明封窜剂耐矿化度性能强,不会因与地层水混浆后影响封窜剂性能[8-10]。
2.3 封堵性能
采用室内填砂管模拟实验,单管填砂管直径为3.0 cm,长度40.0 cm,用不同粒径的石英砂压制填砂管。
表2 矿化度对封窜剂性能影响实验数据
先注入饱和NH4Cl 溶液,测填砂管的渗透率,然后注入封窜剂,在不同温度下养护48 h,再用饱和NH4Cl 溶液测定填砂管的渗透率。结果如表3 所示,封窜剂对不同渗透率的岩心都有很高的封堵率。
表3 封窜剂封堵实验结果
2.4 耐温性
研究表明,封窜剂在高温下能继续发生反应,其固化体强度在高温下不仅不会衰退,还有所提高,可用于稠油热采井管外窜封堵。
将封窜剂固化后分别放在不同温度下养护10 d后,测量突破压力梯度。由图1 可知,随着温度的升高,封窜剂抗压强度有增强趋势[11-14]。
2.5 胶结强度
参考GB11177-89 无机胶粘剂套接压缩剪切强度实验方法,制作了相应的套接模型,并对低密度封窜剂的胶结强度进行评价。实验中,在50 ℃的 温度下恒温固化48 h 后,分别在万能材料实验机上 进行压缩实验,测定其胶结强度,结果如图2 所示。从图中可以看出,低密度封窜剂具有较高的界面胶结强度。
图1 封窜剂耐温性
图2 封窜剂胶结强度
3 现场应用
研制的封窜剂先后在井楼油田、王集油田、新庄油田现场试验17 口井,措施井均一次试压合格,封堵成功率100%,阶段累计增油2 104.3 t,降水33 679.1 m3,增注30 515.0 m3,现场应用效果显著。以楼31917 井为例,该井管外窜一直高含水生产,决定对其封窜,累计注入低密度封窜剂6 m3,现场施工压力为2~10 MPa,最终关井压力10 MPa,候凝72 h 后套管试压12 MPa,15 min 后压力不降;钻塞、通井至人工井底,全井筒试压12 MPa,稳定15 min,压力不降。该井封窜前日产液13.2 m3,日产油0;措施后日产液8.5 m3,日产油1.2 t,措施效果明显。
4 结论
(1)研制出的高强度低密度管外封窜剂密度为1.28 g/cm3,抗压强度为22 MPa,耐盐性能好,耐温范围宽,高温养护强度不损失。
(2)现场试验措施井均一次试压合格,封堵成功率100%,阶段累计增油2 104.3 t,累计降水量为33 679.1 m3。