8米纯电动公交车驱动电机结构优化设计
2020-10-27张秋霞
张秋霞
摘要:针对8米纯电动公交车驱动用永磁同步电机(以下简称电机)进行结构优化与设计,主要从電机体积、重量、散热性、节约成本等方面进行了说明和论述。通过分析及实验结果表明结构优化后的电机更能满足车辆使用要求,高效工作区范围广,更加轻量化,经济性更好。
关键词:8米纯电动公交车 驱动电机 结构 轻量化
0 前言
新能源纯电动汽车行业近几年来发展迅速,尤其纯电动公交车的市场需求不断增大。电动汽车以其噪声小、零排放等优点成为现代交通工具和清洁汽车技术的最佳解决方案,纯电动公交车驱动电机为整车驱动系统中的核心部件[1]。目前,纯电动公交车的驱动电机主要为稀土永磁同步电机,对电机的要求,正向着轻量化、高效、经济性好的方向发展。公交车为了乘客上下方便,更倾向于一级踏步设计,要求电机外径越小越好。
本文针对8米纯电动公交车驱动电机的结构进行优化设计,以满足电机结构紧凑、体积小、重量轻、成本低等要求,更能适应新能源公交车的需求。
1 电机的参数要求
8米纯电动公交车驱动电机结构相关技术参数要求如表1所示。
2 电机结构优化概述
目前此款8米纯电动公交车所用驱动电机为定子外径Ф365mm的永磁同步电机(以下简称365电机),其结构简图如图1所示。经过电磁性能优化及结构优化与改进,将365电机改进为结构更加紧凑的定子外径为Ф325mm的永磁同步电机(以下简称325电机),其结构简图如图2所示。
改进前后的电机结构主要对比点见表2.
2 电机结构优化特点
此次电机结构优化,主要特点为减小电机外径、轻量化、易加工、节约成本、节约安装空间等特点,下面针对结构优化内容进行说明。
2.1 带轴套的转子结构
在电机轴上安装轴套,用轴套支撑转子铁心,轴套为空心结构,能有效减重,并节约硅钢片材料。若无轴套,转子铁心直接安装在轴上,转子冲片内径为Ф75mm,使用轴套后,转子冲片内径为Ф148mm,单片转子冲片节约材料面积12779mm2,进而有效节约成本。同时,此结构的设计可有效减轻转子整体重量,365电机转子整体重量为63kg,改进后的325电机转子重量为46kg,减重17kg。
对改动后的电机轴系进行了校核,此电机轴与轴套采用20CrMnTi材料(屈服强度835Mpa),如图3所示,为电机运行最大扭矩状态(1600nm,955rpm)校核结果,如图4所示,为电机运行最大转速状态(510nm,3000rpm)校核结果,仿真结果显示,此结构在电机运行最大扭矩状态时所受力最大,此时安全系数为2.3,可满足使用要求。
2.2 拉伸机壳
电动公交车电机机壳,目前大部分采用铸造铝合金机壳,水道为螺旋水道。铸造的加工方法成本较高,需要使用铸造模具,而且,同一款电机,在不改变定子外径的前提下,如需改变功率,需改变定子长度,改变机壳长度,铸造机壳即需要重新设计模具,造成成本浪费。
此次改进后的325电机,采用拉伸挤出机壳,冷却水道为折返型,此机壳可任意选取长度,无需重复设计模具,节约成本,且较相同尺寸铸造机壳重量轻。
图5为对此拉伸机壳的三维模型(水道未封堵示意图),365电机机壳重量25Kg,325电机机壳重量16kg,减重9kg,机壳外径较365电机减小45mm,更能节省安装空间,满足公交车一级踏步登车要求。
2.3 前置出线盒结构
改进后的325电机出线盒在前端,与轴伸共用轴向空间,能有效减小电机长度,结构更加紧凑,同时,此接线盒的设计可满足电机三相动力线缆轴向、径向两个方向出线的要求,对不同的使用环境适应能力更强,节约成本,无需重复设计接线盒。此外,对轴向出线的线缆,设计了卡箍结构进行固定和保护,避免在使用过程中电缆根部发生损坏等现象。
2.4 联轴器与轴采用胀套连接
此电机结构的改进,还将365电机前端联轴器与轴的花键连接方式改为胀套连接,此连接方式的优点为,电机轴与联轴器均不需要加工花键结构,加工难度大大降低,加工精度更容易保证。胀套为国标标准件,可节约成本,缩短生产周期,安装方便且使用可靠。
除以上结构特点外,减小了定子外径,有效减小定子重量,365电机定子重量76kg,325电机定子重量63kg,有效减重13kg。
此电机前后端盖与机壳之间采用止口过度配合,安装时涂密封胶密封。接线盒盖与接线盒、旋变室盖板与后端盖之间采用O型密封圈密封,三相电机动力出线线缆采用电缆专用防水屏蔽接头密封与屏蔽,电机整体结构达到IP67要求。
3 试验结果
将改进的325电机进行性能测试,电机绝缘等级为H级,绕组温升按H级考核,电阻法允许温升125℃,测得额定点温升48℃,峰值点温升94℃,额定点和峰值点温升有较大的余量。滚动轴承允许温升为55℃,测得轴伸端轴承温升47℃,非轴伸端轴承温升46℃,也有较大余量。此结果说明所用机壳水冷散热水道方案是可行的。
测得电机噪声声压级78dB,标准要求小于100db,高于标准,符合要求。
改进后的电机重量151Kg,较结构改进之前整体减重22%,结构尺寸及重量在需求范围内,且结构更加紧凑。通过优化,成本节约16%。
325电机效率Map图如图6所示,可见,其高效工作区范围广,此电机结构改进方案是可行的。
4 结束语
本文主要对8米纯电动公交车驱动电机进行结构优化设计研究,从各结构优化特点及内容、仿真验算、实验结果等方面进行验证,证明该电机的结构优化可使同性能电机达到体积小、重量轻、噪音低、高效工作区广、节约成本等目的,可更好地满足8米纯电动公交车的驱动需求,为公交车驱动电机的开发积累了宝贵经验。
5.参考文献
[1] 赵立峰,李云清.纯电动大客车动力传动系统的研究[J].汽车工程,2013128.