篦冷机循环鼓风技术在水泥窑余热发电中的应用
2020-10-27
(浙江长广(集团)有限责任公司长广企业服务分公司,浙江 313100)
篦冷机循环鼓风技术于2017年4月在长广水泥公司得到应用,主要技术改造内容是,在窑头排风机出口截取小于或等于100℃的废气,通过阀门控制,一部分进入烟囱外排,另一部分废气通过布置的专用保温管道,引至篦冷机高压风机进风口送入篦冷机。在此过程中,废气是循环介质,热量是循环介质携带的对象。首先温废气进入冷却机与熟料进行热交换获得热量成为热废气,然后热废气进入AQC 锅炉再将所获得的热量全部传递给工质,该循环过程中本该释放到大气中的热量重新带回AQC 锅炉,取得了显著的效果。
1 篦冷机循环鼓风系统设计
篦冷机篦板采用三代篦板,不容易堵住进风口,大大提高了熟料冷却面积,冷却效果好。为了确保余热锅炉的风量需求,同时确保经济效益,循环管道中的风量应与余热锅炉需求的风量基本相等。因此需要对原有的鼓风机就行改造,风压可以保持不变,功率、风量都需要满足实际要求,对风机的选型这里就不赘述了,结合长广水泥公司实际,将原来的G21(75Kw,0.6MPa)、G22(75Kw,0.6MPa)、G23(90Kw,0.6MPa)改为g21(90Kw,0.6MPa)、g22(90Kw,0.6MPa)、g23(160Kw,0.6MPa)。
Q1=QAQC
Q1---每小时通过循环风管的平均风量
QAQC---每小时进入AQC 锅炉的风量
2 循环风管道的设计
2.1 管径的设计
风量与风速的换算公式: Q1=V*S*3600
式中:V——出风口平均风速(m/s)
S——出风口通风面积 (m2)
2.2 循环风管长度及膨胀节的设置
管道长度具体长度可实际测量L1,由于循环风管温度约为100℃,存在较大的温差(与停窑时),需要考虑伸缩量。循环风管不考虑体积膨胀。
热膨胀系数并非常数,而是随温度稍有变化,随温度升高而增大。
L1为原始长度,L2为升温后的尺寸,ΔL 为变形量(L2-L1)
T1为原始温度,T2为升温后的温度,ΔT 为温差(T2-T1)
α为线性热膨胀系数
α=ΔL/ΔTL1
依据膨胀量和线性膨胀系数对膨胀节进行选型,膨胀节尽量安装在直线度最长路段。当两种不同的材料彼此焊接时,应选择具有相近α的材料。如相差比较大的α,焊接时由于膨胀的速度不同,在焊接处产生应力,降低了材料的机械强度和气密性,严重时会导致焊接处脱落。
3 篦冷机循环风管保温层设计
由于篦冷机循环风管道直径较大,长度较长,为防止循环风散热降温,在篦冷机循环风管道施加体外保温措施,具体做法是在循环风管道外侧用180mm 方形稀土棉毡包裹,然后用0.8mm 镀锌铁皮保护,通过采取体外保温措施,使篦冷机循环风管道温降控制在7℃以内。
4 篦冷机循环风管布置及阀门控制
为降低循环风管道阻力,管道布置应尽量取直,避免转弯,确实有必要转弯的地方,尽可能柔性转弯,90°转弯处用两个45°弯组成,管道接口按呐叭口状连接,距离尽量缩短,尽可能减少风压损失,长广水泥公司篦冷机主循环管道安置在G21 风机上方,再通过一个个支管连接到G21、G22、G23风机进风口。防止循环风对窑系统和熟料冷却造成不良影响,在每个风机入口处增设阀门,可调节循环风和空气的比例,由中控操作员根据篦冷机内的温度情况(熟料的冷却情况)就行控制。
5 篦冷机循环风改造投资
投资费用主要包括几个调节阀门、其它板材、型钢和保温材料、管道安装等,浙江长广水泥公司2500t/d 生产线篦冷机循环风改造投资费38.8 万元。
6 篦冷机循环风应用效果
此项技术改造可在窑系统正常运转的情况下布置主管道的安装,再利用检修时间完成主管道和出风口的焊接,还有支管道和鼓风机入口出的连接和阀门的安装,工期10 天。
6.1 入AQC 温度及发电能力
篦冷机循环风投入使用后,锅炉入口温度提升,余热发电量发现明显提升,现对改造前后的数据罗列如下:
表1.2017年3月4~23日篦冷机未使用循环风时入AQC 温度等参数
表2.2017年5月4~23日篦冷机使用循环风时入AQC 温度等参数
表2.改造后各项生产数据统计表
表1与表2数据来自同一条生产线,工况几乎无差异。
6.2 对熟料冷却效果的影响
篦冷机使用循环风后,出中段篦床的熟料温度略有升高,但由于更改了原来风机参数,提高了三段篦床的冷却风量,另外增设的阀门也可调节风量比,因此出篦冷机熟料温度变化并不是很大。
6.3 对熟料产量的影响
篦冷机使用循环风后,主要作用范围在窑头部,对窑生产系统的影响甚微,据统计入窑二次风的温度略微升高,但变化并不明显。截取生产的20天为一个周期进行平均比较,从耗煤量和孰料产量来看,没有波动,可以看出 AQC 入口温度平均提高 365.5℃-307℃=58.5℃,日平均发电提高95386.4-87745.5=7640.9Kwh,吨熟料提高发电量2.547Kwh/t,技术效果明显。
6.3 效益分析
因使用循环风后增加的能耗0.8Kwh/t,若水泥窑年正常生产320 天,电价按0.75 元/Kwh,全年可产生纯利润约126 万元,而项目改造投资仅用38.8万元,投资回报率相当可观。
7 结论
篦冷机循环鼓风技术是一项高效节能技术。通过在浙江长广水泥公司2500t/d 水泥窑的篦冷机上应用,取得净增吨熟料发电量 2.547kWh/t,投资回报率325%显著技术经济效果。从目前运行情况来看,篦冷机循环鼓风技术是成熟的、可靠的,并且随着技术应用的不断深入,篦冷机循环鼓风技术将为循环经济发展做出突出的贡献。