水轮发电机组现场动平衡试验工艺方案
2020-10-21张端潭
摘要:振动是造成机械损伤的主要因素,水轮发电机组振动幅值是评价水轮发电机组设计、制造、安装质量的一项重要指标。以雷公口电厂1号水轮发电机组转子动平衡试验为例,采用幅值四圆图法准确找到不平衡点,通过矢量分解法对配重进行分解,有效解决了现场水轮发电机组转子配重块的偏角安装工艺问题,从而较精准地消除了机组由于转子质量不平衡引起振动过大的问题,可供类似工程参考。
关键词:幅值四圆图;转子动平衡试验;矢量分解
0 引言
建阳区雷公口电厂位于建阳区麻阳溪上游黄坑镇新历村附近,距建阳城区约53 km。坝址以上集雨面积达101 km2,是一座以供水为主,结合防洪、灌溉、发电等综合作用的混合式开发的水电站。水库总库容为5 231万m3,具有年调节性能。电站装机容量2×6.5 MW,发电机型号SF6500-10/2600,设计年发电量3 494万kWh。
2018年雷公口电厂对两台机组进行了增效扩容改造。其中,雷公口1号发电机组在现场安装过程中发现转子轴系盘车数据异常,经过对现场盘车数据检查分析,发现发电机主轴轴系弯曲,将发电机转子及大轴返厂处理。1号发电机主轴经制造厂修正处理及静平衡试验后重新运往电厂安装。现场安装完成,首次启动时,发现机组在额定转速时,测得上导轴承处的水平最大振动幅值为0.18 mm,不满足《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T 8564—2003)的要求(<0.05 mm)。初步推断该现象由转子动平衡不好所致。
为此,邀请专业的团队使用专业的设备对1号机组进行现场动平衡试验配重。配重后,机组在额定转速下,上导轴承支架处的水平振动值(X轴为0.03 mm,Y轴为0.025 mm)符合技术规范(<0.05 mm)要求,但当机组进行过速试验时,上导轴承支架处的水平振动值随转速的上升而呈指数上升,不满足规程规范的要求。为了保证机组长期稳定运行,我们调整工艺方案,重新对转子进行现场动平衡试验配重,采用四圆幅值法、矢量分解法对配重块方向、重量及安装工艺进行了优化计算调整。1号机组转子经配重调整后,测得的各转速下的振动值得到明显改善,并能较好地满足规范技术要求。本文主要介绍1号机组现场动平衡试验过程及工艺解决方案,供类似工程参考。
1 用四圆幅值法测量数据
雷公口电站1号机容量6.5 MW,发电机型号SF6500-10/2600,转子磁极数10极,如图1所示,①~⑩为磁极,转子引出线在①磁极与⑩磁极之间,A、D两点为原配重点,配重块质量分别为2 860 g和4 390 g,配重块安装位置在磁极间风扇叶片处。试重块质量用MP表示,根据经验,试重块一般取发电机转子重量的万分之一二,转子重量为21 000 kg,原A点处第一次配重2 860 g作为试重块正合适,故此次以A点上原有配重块为加试重块。现将A点配重块取消,将A点配重块移至B点、C点,分别开机测得机组在额定转速下,上导轴承支架处的水平振幅R值,如表1所示(水平振幅值用RO、RA、RB、RC表示)。
2 确定配重块方位与重量
根据表1水平X轴振幅数值画出幅值四圆图,确定配重块方位与重量的方法如下:
(1)使用工具:电子秤、测震仪、直尺、圆规、角量器。(2)画位置圆:如图1所示,以坐标O点为圆心取大于水平X振幅R0值(43 mm)为半径画圆(本图取R=50 mm),按磁极个数进行十等分,其中①~⑩表示磁极,等分线表示扇叶方位,A、B、C、D为配重点,其中D点为第一次配重点,配重块质量4 390 g。(3)画基圆:在位置圆基础上,以坐标O点为圆心取水平X振幅R0值(43 mm)为半径画圆,与等分线A、B、C配重方向产生交点OA、OB、OC。(4)画幅值圆:分别以OA、OB、OC为圆心,对应表1的X水平振幅值为半径画圆,即以RA=30 mm、RB=73 mm、RC=80 mm为半径画圆。三圆相交形成小三角区,如图2所示,三角区圆心O1所在方位即为配重方位。(5)平衡块质量的计算和平衡位置的确定:如图1所示,图上O1点基本与⑤、⑥号磁极扇叶方位线及基圆交点重合,即有OO1=R0=43 mm。根据平衡块质量计算公式M=MPR0/OO1,得M=MP=2 860 g。平衡块方向与原D点配重块方向一致。
3 过速试验与矢量分解
將试重块的质量MP(2 860 g)加在D点上,开机测得在额定转速下上导轴承支架处的水平振动值:X轴为0.01 mm,Y轴为0.018 mm。数值较理想,符合规范要求,升速测过速振动值如表2所示/线前数值。
鉴于在转子D点上的配重块重达7 250 g,体积过大可能影响风阻、风噪,不利于机组的长期稳定运行,因此根据矢量分解的原理,将M配重块分解到转子A、E两点上,如图3所示。OA1=OE1=27 mm,A、E两点上分解的配重为:M(OA1/OO1)=2 860×(27/43)≈1 796 g(实配1 800 g)。分解配重后在额定转速下测得的上导轴承支架处的水平振动值:X轴为0.008 mm,Y轴为0.016 mm。数值较理想,符合规范要求,升速测过速振动值如表2所示/线后数值。
4 校核配重块方位与重量
根据表1水平Y轴振幅数值画出幅值四圆图,校核配重块方位与重量:
(1)按上述方法,根据表1水平Y轴振幅数值画幅值四圆图,如图2所示,配重块位置线OO1偏离OD线8°,重量M=MPR0/OO1=2 860×35/33.5=2 988 g,通过矢量分解得MA=2 200 g,ME=1 470 g。根据图2计算结果,按A点2 200 g,E点1 470 g,D点4 390 g配重测过速值如表3/线前数值。
(2)根据图2、图3结果加权平均,按A点2 000 g,E点1 650 g,D点4 390 g配重,偏角约4°矢量分解配重,等效合成配重约3 000 g,测过速值如表3所示/线后数值。
5 1号机组负荷试验与甩负荷试验
1号机组负荷试验与甩负荷试验的上游水位为463.0 m,静水头为115 m,试验结果如表4、表5所示。机组于2020年1月4日按规范规定进行启动前的各项试验后,进行72 h试运行,各项数据均满足要求,于1月16日通过启动验收,正式投入运行。
6 结语
(1)现场动平衡试验利用转子现成工装位及四圆幅值法画图可以准确、快速地找到转子不平衡的配重方向,并通过测量及比例计算出配重块重量。从表2数据可知,配重块矢量分解布置不影响机组振幅,同时较好地解决了配重块偏角安装工艺问题。如表3/线后组数据水平X轴振幅随转速升高至120%时达最大值,随后下降,这点与2号机组一致,数值理想。因此现场工程技术人员可以用X轴水平振幅值及Y轴水平振幅值分别画图计算分解配重,然后再加权平均。本方案工艺方法简单,可操作性强,可供工程技术人员遇到类似工程问题时参考。
(2)一般情况下,现场测得X轴水平振幅值与Y轴水平振幅值基本一致,但从表2与表3可知Y轴过速水平振幅值无明显改善,分析主要原因是上导瓦间隙分配时主轴不在盘车原始位造成的,这点事后同安装人员了解到的实际情况相符。从1号机组负荷试验与甩负荷试验数据可知,机组负荷试验振幅数值平稳,无明显振动区;甩负荷试验机组振幅数值符合规范要求。因此本案例1号机组不要求重调瓦间隙。
[参考文献]
[1] 陈晓明,牟建军.中小型水轮发电机组动平衡试验探讨[J].中国农村水利水电,2007(11):118-119.
[2] 刘保生,姚大坤,胡建文.动平衡消除水轮发电机振动故障[J].大申机技术,2005(3):5-8.
收稿日期:2020-03-18
作者简介:张端潭(1969—),男,福建建阳人,总工程师,从事水电站机电设备安装、检修、技改工作。