广西壮族自治区电力工业志(1991—2002)(十七)
2020-10-20
(接上期)
第二节 厂用电率
一、概述
1991 年以后,由于各火电厂加大了在用电设备上采取技术措施降低耗电量的力度,加强了对用电设备的管理,同时广西电力工业局所属电厂开展节能分析活动,小指标竞赛活动不断深入,加之调度部门充分发挥大机组节能降耗作用,注意提高高压机组发电比,因此,厂用电率得到了改善。全广西500 千瓦及以上(1994 年以后为6000 千瓦及以上)厂用电率由1990 年的4.92%下降至2002 年的3.52%,下降1.4%。火电厂厂用电率由1990 年 的10.58% 下 降 至2002年的8.31%,下降了2.27%,其中广西电力工业局(广西电力有限公司)所属火电厂厂用电率由1990 年 的10.71% 下 降 至2002年的9.75%,下降了0.96%。
1990—1992 年 这3 年 里,全广西电厂和电力工业局所属电厂的厂用电率都有所升高。6000 千瓦及以上电厂平均厂用电率1990 年为5.32%,1991 年为5.98%,1992 年为5.95%。电力工业局所属电厂1990 年为5.66%,1991 年为6.14%,1992年为6.1%。其主要原因是电网电力构成发生了变化,火电比例增大,加上火电厂燃煤质量差,燃煤耗用量相应增大,输煤制粉系统负荷高;此外,合山、田东火电厂都增设了一些除灰设备。1991—2002 年,广西6000 千瓦及以上电厂和广西电力工业局(广西电力有限公司)所属电厂厂用电率呈下降趋势。
二、合山火电厂采取措施降低厂用电
1997 年,是合山火电厂安排节能降耗技术改造项目最多的一年,也是节电降耗最好、经济效益最佳的一年。其项目包括5 号高温省煤器增加受热面积改造,6 号汽轮机高、低压缸通流部分增容降耗改造,4 号炉热管空气预热器改造,4 号炉粗粉器改造,7 号炉风罩回转式空气预热器改造等。5 号炉由于省煤器受热面积偏少,排烟温度偏高,将高温省煤器增加三层管圈后,省煤器吸热量增加,排烟温度随即下降,平均为190℃,比改造前下降20℃,锅炉效率平均达85.9%,比改造前提高2.57%,年创直接经济效益134.5 万元。6 号汽轮机组高、低压缸通流部分进行改造后,机组额定出力从10 万千瓦提高到11 万千瓦,增加出力1 万千瓦,同时热耗率降低,经西安热工院测试,改造后的热耗为9037.04 千焦/千瓦时,比改造前降低665.96 千焦/千瓦时,降低了6.86%,综合年直接经济效益667.4 万元;6 号炉由于热管空气预热器失效,排烟温度高达230℃左右,严重影响锅炉安全经济运行,热管空气预热器改为螺旋槽管空气预热器,并在原热管位置加装一级考登钢螺旋槽管空气预热器。改造后,锅炉排烟温度从230℃降到190℃,锅炉热效率从改造前84.94%提高到88.92%,年创经济效益223 万元。4 号炉粗粉分离器由径向型改为轴向型,系统阻力降低,磨煤机出力提高,制粉单耗降低,煤粉细度合格率提高,有利于煤粉在炉内燃烧和燃尽。7 号炉风罩回转式空气预热器改造为受热面回转式空气预热器,漏风率降低30%,风量裕度大,风压提高,风机电耗下降,炉膛燃烧稳定,锅炉热效率提高1.04%,发电煤耗率下降5 克/千瓦时,年节电203.73万千瓦时,取得了较好的经济效益。
1998 年,合山火电厂对4号炉下级空气预热器改造,使二级空气预热器出口热风温度达到351.4℃,比改前提高13.2℃,漏风率下降15.44%,引风机电流下降7.96 安,锅炉热效率提高2.84%。尔后对8 号炉二级过热器进行改造,以增加受热面,经长时间运行考察,过热汽温达到额定值,给水温度由改前186℃提高到201℃,效果较好。
合山火电厂通过一系列的节能降耗技术改造,厂用电率有较大幅度下降,由1990 年11.22%下降至2002 年的9.75%,下降达1.47%。
厂用电率参见表5-4-2、表5-4-3。
第三节 可靠性
20 世纪90 年代,广西电力工业局开展了电力可靠性管理工作,并为此制定了《广西电力工业可靠性管理办法》对电力可靠性实施定量管理、目标分解和优化技术。1992 年投入3422 万元进行技术改造及大修,重点是抓好合山火电厂,大化、西津水电厂等主力电厂发电厂的技术改造,大大提高了发电的可靠性,发电机组的等效可用系数为88%,比1991 年增加了0.87%,等效强迫停运率为1.01%,比1991 年下降了0.16%。通过设备整治,有效地保证了安全发供电。
1999 年,广西电力有限公司在可靠性管理上加大了力度,各发电厂整章建制,做到岗位落实,人员落实,有效保证了可靠性管理在生产中应用和可靠性数据的“三性”(及时性、准确性、完整性),将目标管理与各部门经济效益挂钩,各专责轮流做可靠性的数据采集、填报、分析,从而提高各专责自觉参与可靠性工作的过程管理能力,发电等效可用系数1999 年为91.28%,2000 年 为92.74%,2001 年 为94.08%,2002 年为91.82%。发电等效强迫停电运率2002 年为0.11%,比1992 年降低了0.9%。这些可靠性的统计数据显示了可靠性管理工作的成效。
第四节 节能降耗
一、节煤、节油
开展技术革新,研究和应用节能降耗,以及努力解决影响安全生产的技术问题,是保证发电机组安全经济运行的重要手段。
1991 年,由广西电力试验所、合山火电厂合作完成了热管技术在高灰高硫劣质煤锅炉上的应用研究,提出了高灰高硫劣质烟煤锅炉应用热管技术的防止积灰技术。采用热管空气预热器替代暖风器后,达到节能降耗目的,能够提高管式空气预热器冷段抗腐蚀防堵灰能力。该成果应用在合山火电厂130 吨/时的1、2、3 号炉上,以热管空气预热器代替暖风器,热风温升高70℃,有效地改善了锅炉燃烧状况,提高了制粉系统出力,降低了排烟和飞灰热损失,实现了锅炉的负压稳定燃烧,设备可靠性、机组运行的安全性和经济性大大提高,为更好地燃用劣质煤提供了有效途径。技术革新后,锅炉热效率提高4%,年节约蒸汽12805 吨,节煤7420 吨,3 台130 吨/时炉每年节约资金208.5 万元。该项技术达国内先进水平,可在劣质烟煤锅炉上推广应用,获1994 年广西科技成果三等奖。
1991 年,广西电力试验所、来宾火电(A)厂、清华大学在来宾火电(A)厂共同完成了《船形体多功能直流煤粉燃烧器技术应用研究》。该成果在来宾火电(A)厂420 吨/时1 号炉应用后,可保持煤粉燃烧的稳定性,使燃烧效率提高1.86%,能在52%低负荷脱油稳燃,机组降负荷调峰能力增加28%(3.5万千瓦),节约点火用油60%,锅炉排烟中的氮氧化物含量下降25.15%,由于机组降负荷调峰幅度增加28%,每年可为电网增加效益380.48 万元。电厂每年可节约点火、稳燃用油、降负荷处理引风机清灰、轴承发热及清理凝汽器滤网等用油共1078 吨,电厂和电网每年获经济效益517.99 万元。该成果技术上达国内先进水平,获1994年广西科技成果三等奖。
1993 年,广西电力试验所、合山火电厂、清华大学合作,共同完成《广西合山火电厂4、6号炉船形体多功能直流煤粉燃烧器研究应用》的研究,年节约助燃油427 吨,标煤2547 吨,年获直接经济效益100 万元以上,1993 年5 月通过广西电力工业局鉴定;同年在该厂6 号炉推广应用,同样获年经济效益100 万元以上。该项目获1993年广西电力工业局科技进步二等奖。
桂林火电厂65 吨/时锅炉燃用合山劣质煤,燃烧不稳定,经常灭火打炮和长期投油助燃,燃用发热量小于12500 千焦/公斤的煤时,锅炉效率仅为76%左右。针对此问题,1995 年,桂林火电厂、广西电力试验研究所、华中理工大学、海南大学合作完成《稳燃腔煤粉燃烧器在桂林火电厂65 吨/时锅炉上的研究与应用》项目。该炉应用稳燃腔煤粉燃烧器后,可以在燃用高灰分、低挥发分的合山劣质煤条件下,燃烧稳定,实现负压运行,避免炉膛灭火,在煤的发热量为11330~12560 千焦/公斤的范围内,锅炉不投油助燃。锅炉热效率提高约4%,助燃油耗从4.63克/千瓦时下降到0.88 克/千瓦时,据此计算,年省助燃油225吨,节约标准煤1757 吨,折合人民币101.69 万元。
田东火电厂针对3、4 号锅炉汽温偏低及燃烧不稳定问题,1995 年,采用降低喷燃器上翘角,增加过热器面积技术措施获得成功,使炉内燃烧稳定,避免炉内结焦和过热器积灰,增加高温过热器受热面积100 平方米,提高水平烟道过热蒸汽的对流换热,达到提高过热蒸汽温度目的,锅炉排烟温度下降36℃,锅炉热效率提高1.58%,年获直接经济效益79.6 万元。
二、节水
广西电源水电比重大,但大部分水电厂是径流式水电厂,库容小,调节性能差,丰水期和枯水期都影响发电。根据这一特点,电力中心调度所和各水电厂不断总结经验,探索优化调度的方法。丰水期,加强洪水预报,利用卫星云图和水情自动测报系统提高降雨趋势预报的准确性,增长预见期,为水电厂洪峰前发电预泄,洪水结束时提前拦蓄洪尾增发电提供技术依据。同时,加大利用岩滩、大化水电厂启闭闸门调峰,增加晚峰水电出力,这一技术的运用使水电节水增发了电量。1990—2002 年,节水增加的发电量共48.12 亿千瓦时,相当于节约原煤664.74万吨,其中2000—2002 年节水效果最佳,这3 年节水共增发电量23.57 亿千瓦时,相当于节约原煤320.55 万吨,创造了很好的效益。
通过技术改造,提高了发电机组调峰能力,减少了水电厂弃水,增发了水电厂电量。1996 年,由广西电力试验研究所、广西电力中心调度所、广西电力工业局、柳州火电厂、来宾火电(A)厂、合山火电厂等单位共同完成的《大型火电机组锅炉调峰试验研究》,在广西9 台大型火电机组上应用,增加了广西电网大型火电机组调峰能力,与1994 年相比,多挖潜11.5 万千瓦,技术上达到国内先进水平。广西电网由于火电机组增加了11.5万千瓦调峰能力,使水电厂减少弃水,多发水电。调峰技术的应用,按负荷11.5 万千瓦计算,每年节约燃料费用达3300 万元。该项目获1996 年广西电力工业局科技进步一等奖。
第五章 发电环境保护和综合治理
广西电力环境保护工作经历了三个时期,即20 世纪70 年代以前简单的火电厂污染物排放指标统计时期,80 年代建立各级环境保护管理机构时期和90 年代以来环境保护管理及污染源治理时期。
广西电力环境保护工作,从广度和深度来讲,大量的工作是在第三时期开展的。经过三个时期的探索,广西电力环境保护工作紧跟时代步伐,通过对环境保护管理机构和环境保护制度的建立和完善、开展电力建设项目环境保护和发电厂污染物的治理以及粉煤灰的综合利用,加强了广西电力环境保护全过程的管理,广西电力工业环境保护工作不断取得新的成绩,促进了广西电力工业持续、稳定、健康的发展。
随着火电厂在运行中暴露的环境污染问题日益引起重视,国家逐步完善的环境保护法律法规和标准,并加强监管力度。从90 年代开始,广西电力环境保护工作在不断加强环境污染统计和监测工作的同时,依据“预防为主、防治结合、综合治理”的环保基本原则,对新建、扩建电力项目开展环境影响评价,对老污染源进行综合治理,以确保广西电力环保与电力建设协调、健康发展。
第一节 环境保护管理
一、环境保护机构
为了适应电力环境保护工作发展的需要,从20 世纪70 年代开始,广西电力工业局就把环境保护机构建设纳入议事日程,分别从环境保护管理、环境监测、环保设计、综合利用等领域,加强环保机构的建设工作,组建了一支受过良好教育、热爱环境保护事业的基本队伍。广西电力环境保护机构的建立健全,为电力系统全过程开展环境保护奠定了良好的基础。
(一)环境保护管理机构
为了加强广西电力环保全过程管理工作,1995 年3 月,广西电力工业局环境保护领导小组补充了计划、设计、基建、生产等部门的人员。领导小组办公室设在安监环保处。安监环保处是广西电力系统环境保护工作全过程归口管理机构,在领导小组的领导下负责行使环境保护全过程归口管理职能,履行电力工业部1996 年12 月2 日颁布的第9 号令《电力工业环境保护管理办法》赋予的九项职责。
1998 年5 月,广西电力工业局改制为广西电力有限公司。1999 年初,广西电力有限公司进行机构改革,环境保护管理职能设在公司安全监察部,负责行使广西电力有限公司环境保护工作全过程归口管理职能,确保公司环境保护工作在新的体制下,沿着法制化、规范化和制度化的轨道开展。
(二)环境保护监测机构
火电厂环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分,1988 年1 月,广西电力环境监测中心站(简称中心站)成立,设有灰渣成分分析、水质分析、烟气及大气分析、工业卫生分析等10 个实验分析室。实验室面积约245 平方米,实验仪器固定资产200 多万元。中心站挂靠在广西电力试验研究所,受广西电力工业局和广西电力试验研究所双重领导。中心站主要行使《火电行业监测管理规定》中划分的7 项职责。“八五”计划期间,各火电厂也成立了环境监测站,负责本厂的环境监测工作,业务上接受中心站指导。环境监测的主要工作是排污监测、污染物处理设施运转效果监测、“三同时”竣工验收监测、污染事故应急监测、纠纷仲裁监测等。1996 年4 月,电力工业部对条例进行修改,发布了《火电行业环境监测管理规定》,使中心站环境监测工作更加适应国家电力建设和环境保护管理的要求。
(三)广西电力环境保护设计机构
1986 年3 月26 日,国家颁发了《建设项目环境保护管理办法》,规定建设项目必须执行“三同时”制度。为了适应环保新形势的要求,广西电力工业局勘测设计院于1988 年11 月申请并获得了广西区环境保护局颁发的乙级环境影响评价资格证书。1992 年1 月,在广西电力工业勘察设计院内正式成立了环境保护室(桂电设人字[1992]第04 号),其主要职责是根据国家和电力行业环保范围和环保标准,为广西电力建设项目开展环境影响评价和环境保护设计工作。1992 年7 月,设计院又获得了国家环境保护局颁发的甲级环境影响评价证书。
(四)粉煤灰综合利用机构
为了充分利用广西火电厂灰渣资源,广西电力工业局于1985 年2 月以桂电劳字[1985]第33 号文批准成立广西粉煤灰资源技术开发公司,具体负责研究、开发和推广粉煤灰稳定利用的新技术,提高全局粉煤灰综合利用率。该公司属广西电力工业局直接管理的集体企业,独立经营,自负盈亏,按集体企业的有关政策规定进行经营管理。1993年11 月,广西电力工业局对该公司进行了重新整顿,更名为广西粉煤灰资源开发公司,确定公司隶属广西水电科学研究所领导,业务归口广西电力工业局安监环保处,行业归口广西电力工业局多经处,在电力系统行使粉煤灰综合指导、监督与协调的职能。广西电力工业局所属各火电厂也成立了粉煤灰公司,负责本单位的粉煤灰综合利用工作。
为了发挥广西粉煤灰资源开发公司设备、技术优势,1998年2 月,广西电力工业局成立了广西粉煤灰质量检测中心,该检测中心由广西壮族自治区技术监督局认定、授权,主要业务是负责对全区用于水泥、水泥制品和混凝土中的粉煤灰产品质量实施法定的质量监督与检测,同时还对企业利用粉煤灰(渣)享受优惠税收政策的利用量进行鉴定。
二、环境保护制度
为了贯彻环境保护这项基本国策,适应社会主义市场经济条件下加强环境保护工作的要求,广西电力工业局在建立健全环境保护管理体系的基础上,陆续制定了关于环境保护的规定和规范性文件。1997 年制定了《广西电力工业局环境保护管理规定》《广西电力工业局“九五”计划》;1998 年,制定了《广西电力环保技术监督实施细则》《广西电力工业局火电厂环境保护考核实施细则》《关于报送环保基本情况及粉煤灰综合利用基本情况的通知》,编制了《广西电力工业局环境保护工作手册》;2001 年下发了《关于输变电工程项目开展环境影响评价的通知》;2002 年印发了《广西电力有限公司输变电建设项目环境保护管理办法》等规范性文件。
三、环境保护工作
20 世纪80 年代,广西电力工业的环境保护工作主要是监督电力基建项目“三同时”制度和指导火电厂的灰渣及烟尘排放进行综合治理,20 世纪90 年代,实施对电力工业环境保护全过程的管理。
1997 年1 月,广西电力工业局召开了广西电力工业环境保护工作会议。会议主要议题是贯彻落实全国电力环保工作会议精神,强化电力企业内部管理,总结回顾“八五”期间广西电力工业环保工作的经验和成就,部署“九五”期间电力环保重点工作及任务,商议火电厂污染物三年达标排放治理计划和环保治理资金计划。同年,广西电力工业局根据电力工业部环境保护管理办法,决定在企业双文明达标、创一流企业、评先进等活动中,实行环保一票否决制,并将环保考核纳入企业经济承包责任制中,进行年终考核。
1998 年,广西电力工业局(广西电力有限公司)给广西电力试验研究院下达了合山火电厂6、7、8 号锅炉二氧化硫排放量及排放浓度监测任务,摸清了二氧化硫排放状况,为锅炉改造提供了可靠的锅炉背景资料。广西电力试验研究院1996—1998年期间,分别完成了柳州发电有限公司环保设施竣工验收监测、田东火电厂3 号电除尘器测试以及广西电力工业局所属9 个电厂有关岗位的粉尘浓度、噪声等监测工作。
同年,广西电力工业局(广西电力有限公司)组织电力环保人员参加国家环保总局举办的ISO9004 系列标准培训班、环保管理培训班以及广西区环保局举办的广西酸雨控制区综合防治规划编制培训班,通过对环保标准、规范的学习和培训,提高电力环保人员的素质。
同年,国家电力公司新编了《国家电力公司火电厂环境统计指标及其解释》和《国家电力公司火电厂环境统计报表制度》。为了使火电厂环保统计人员深刻领会新的环保统计方法,准确填写报表,广西电力工业局(广西电力有限公司)组织火电厂环保人员参加国家电力公司举办的新环保统计软件培训班。
为了宣传广西电力有限公司环境保护工作取得的成果,2001 年,广西电力有限公司与广西电视台等单位联合举办了《生存空间》栏目,分别就龙滩水电站建设、推广使用清洁电能、城市和农村电网改造工程开展的环境保护工作进行专题宣传,三个专题的收视率皆达2.8%,高于1.4%的平均收视率。2001 年,广西电力有限公司还配合广西区环境保护局在青少年中开展“保护母亲河,服务西部大开发——绿色行动”活动。
1991—2002 年,广西电力有限公司对电源建设项目环境保护、输变电建设项目环境保护、建设项目环境保护竣工验收、环保治理项目以及粉煤灰综合利用等项工作进行了有效管理,并及时对电力公司所属火电厂污染事件进行了协调与处理。
第二节 环境保护综合治理
要实现广西电力工业可持续稳定发展,就要树立环境质量也是资源的环保意识,进一步加大治理老污染源的力度,最大限度开辟电力发展空间。广西电力系统利用环保排污费补助资金,逐步加大环保治理资金的投入,有计划、有步骤地开展火电厂污染源综合整治,取得了显著效果。
一、主要火电厂污染物排放
建国初期,广西仅有桂林、南宁、柳州3 个主要火电厂,合计装机容量为0.4682 万千瓦。在国家实施“九五”计划期间,广西相继建设了合山火电厂、田东火电厂、来宾火电(A)厂、来宾火电(B)厂和扩建柳州火电厂,到1999 年,广西主要火电厂的装机容量增加到129.7万千瓦,比建国初期增加277 倍。到2002 年,虽然合山火电厂1、2、3 号机,桂林火电厂1、2、3 号机和南宁火电厂1、2 号机相继于1999 年和2001 年停运,但因柳州火电厂扩建2 台机组,广西主要火电厂的装机容量2002 年仍达214.4 万千瓦,比1990 年底增加1.58 倍。虽然广西火电装机容量不断增加,但由于机组技术性能的提高和污染物治理的不断加强,每百万千瓦时电量的污染物排放量却未随电量增长速度而增长,从表5-5-1 广西主要火电厂各时期污染物排放状况统计可看出, “九五”期间与“八五”期间相比,每亿千瓦时电量烟尘排放量降低56.55%,二氧化硫排放量降低30.9%,废水排放量降低83.74%、灰渣产生量降低43.5%;2002 年与1990年相比,每亿千瓦时电量烟尘排放量降低86.45%,二氧化硫排放量降低63.9%,废水排放量降低98%,灰渣产生量降低59.1%。
二、主要火电厂排污费缴纳
合山、田东、南宁、桂林、柳州、来宾火电(A)厂共6 个火电厂1997 年缴纳二氧化硫排污费共计301 万元。1998 年缴纳排污费共计502.06 万元,其中缴纳二氧化硫排污费425.995万元,占总排污费的84.85%,各地环保局对电厂排污费返回合计289.24 万元,占所缴纳排污费的57.61%。1999 年共缴纳排污费366.164 万元,其中缴纳二氧化硫排污费320 万元,占总排污费的69.62%,各地环保局对电厂排污费返回合计244.95 万元,占所缴纳排污费的66.89%。2000 年合山、田东、柳州、来宾火电(A)厂4个火电厂共缴纳排污费2138.16万元,其中缴纳二氧化硫排污费2051.02 万元,占总排污费缴费的95.92%。2001 年合山、田东、桂林、柳州、来宾火电(A)厂共5 个火电厂缴纳排污费总额1599.99 万元,其中缴纳二氧化硫排污费1519.44 万元,占总排污费的94.4%。2002 年5 个火电厂缴纳排污费总额1450.6 万元,其中缴纳二氧化硫排污费1366.49 万元,占总缴纳排污费的93.81%。
表5-5-1 广西主要火电厂1991—2000 年各时期污染物排放状况统计
三、火电厂污染源治理
(一)灰渣治理,实现火电厂停止向江河排放灰渣的目标
1. 建造南宁火电厂沉灰池,杜绝灰渣排向邕江
1993 年以前,南宁火电厂没有灰场,混浊的冲灰渣水直接排向邕江,是邕江20 多户大污染源之一,严重影响了邕江的水质。1990 年,广西区人民代表大会就南宁火电厂灰渣下河现象提出议案,要求限期治理。1992年,在广西电力工业局、南宁市政府、南宁市环境保护局共同支持下,投资156 万元建造南宁火电厂沉灰池及配套设施。工程于1992 年3 月开工,主要建造5个沉灰池,配备1 套灰渣装卸设备。同年12 月27 日,工程竣工并通过验收,12 月30 日正式投入使用。沉灰池投运后,冲灰渣水经沉灰池停留、沉淀,其污染物得到有效控制,大大降低了悬浮物。经南宁市环境监测站监测,沉淀后的灰水,各项指标达到国家废水排放二级标准,年排8 万~10 万吨灰渣。所排灰渣在广西粉煤灰资源开发公司与电厂共同努力下,短期内实现了100%的稳定利用,结束了南宁火电厂灰渣长达20 多年直排邕江的历史。
2. 建造合山火电厂沉渣池,杜绝灰渣排向红水河
截至1994 年,全国装机容量在5 万千瓦以上的火电厂中,灰渣水直接下河的火电厂只剩下两家,广西合山火电厂就是其中一家,该厂每年约有32 万吨灰渣直接排入红水河。造成合山火电厂灰渣水直接下河的主要原因是原有的3 个灰渣泵房容量不够,灰渣混排,阻塞、磨损灰渣泵和输灰管道,使灰渣无法顺利送往灰场,被迫排向红水河。为了根治这一严重污染环境的状况,1994—1998 年期间,广西电力工业局累计安排技改资金1529.6 万元,实施合山火电厂沉渣池系统工程。沉渣池设计总容积2344 立方米,设计规模为日捞渣500 吨,年灰渣处理量20多万吨。沉渣池系统工程由沉渣池、清水池、排水池、冲渣池、泵房、灰管、皮带运输系统和贮渣场等附属设备组成。该工程于1994 年由广西电力工业局下达任务,广西粉煤灰资源开发公司主办项目立项、可行性论证、总体规划、土建设计,合山火电厂负责金属结构、电气设计与安装。1995 年初,沉渣池系统开始施工,同年底建成投入使用,并一次投运成功,实现了灰渣分排。1996—1998 年,该厂还陆续投入资金完善炉渣利用供应系统。沉渣池系列工程的投用,彻底结束了合山火电厂向红水河排放灰渣的历史,也结束了广西火电厂灰渣直接下河的历史。同时冲灰渣水得到100%重复利用,实现了废水零排放。为此,电力工业部发来贺电,对合山火电厂的灰渣治理给予了充分肯定。1998年起,合山火电厂锅炉底渣也实现了100%利用。
“九五”计划初期,合山火电厂2 号灰场日趋饱满,且灰场周边小煤窑的无序开采,使2 号灰场局部有时出现灰水渗漏、灰坝坍塌现象。为了缓解灰场压力,防止灰渣再次排向红水河,提高合山火电厂粉煤灰综合利用率,1998 年7 月,广西电力工业局批复了合山火电厂2 号灰场利用周边山谷池地填灰覆土还耕方案(桂电生字[1998]817 号文)。该方案有效地缓解了2 号灰场的压力,使2 号灰场的使用年限延长6 年。