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大黑汀电站水轮机转轮改造实例

2020-10-09王塞北

水电站机电技术 2020年9期
关键词:转轮水头水轮机

王塞北

(海委引滦工程管理局大黑汀水库管理处,河北 唐山064300)

1 引言

潘家口、大黑汀水库是天津市、唐山市重要的水源地,承担着津冀工农业、城市生活、环境用水的重任。为津、唐两地的可持续发展做出了重要贡献。大黑汀水利枢纽位于唐山市迁西县滦河干流上,距上游潘家口水库35km,是开发滦河的大型骨干工程。拦河坝右岸建有渠首和河床2座电站,渠首电站装有4台轴流转桨式水轮发电机组。河床电站装有1台轴流转桨式水轮发电机组。机组自投入运行至今已有30多年,且电气设备大都严重老化,操作不便,安全可靠性差,严重影响机组安全运行。本次改造主要对水利机械、金属结构及电气部分等进行改造。

2 电站概况

2.1 机组参数

大黑汀渠首电站原装有4台ZZ560-LH-250型水轮发电机组,本次改造将2、4号水轮机改为轴流定桨式,更换水轮机导水机构、水导轴承和主轴密封,同时改造其发电机定转子线圈,将绝缘等级由B级提高到F级,并提高发电机效率。改造后2、4号机组单机容量提高到了3500kW。

改造前机组参数(原铭牌):

水轮机主要参数见表1。

表1 水轮机主要参数

发电机主要参数见表2。

表2 发电机主要参数

改造后机组主要参数:

水轮机主要参数见表3。

发电机主要参数见表4。

2.2 水轮机改造前

2.2.1 存在问题

表3 改造后水轮机主要参数

表4 改造后发电机主要参数

(1)机组效率低

在设计水位时,机组出力与刚投产的1985年相比,在相同水位和导叶开度条件下,机组出力只能达到原出力的76%左右,说明效率下降明显。渠首电站水轮机效率远低于水利部《农村水电增效扩容改造项目机电设备选用指导意见》文件中规定的水轮机效率大于等于91%的要求。

(2)水轮机转轮叶片的空蚀破坏比较严重,机组运行30多年以来,转轮已经进行多次修补。尤其是4号水轮机转轮叶片破坏非常严重,受油器操作油管断裂。

(3)水轮机运行中,转轮体桨叶接力器操作时,活塞一侧充满2.5MPa液压油,操作架腔内也充满约0.2MPa液压油。转轮体叶片密封采用“λ”型橡胶密封装置,由于当时设计水平限制,结构上存在着一定缺陷,转轮体经过一段时间的运行就出现严重漏油现象,影响机组安全稳定运行,对供水水质产生污染,且增加了电站维护及运行的成本。

(4)机组导叶间隙由于磨损变大,不能达到全封闭,导叶立面和端面的间隙较大,导叶轴径磨损严重,造成密封面搭接不严,导叶漏水严重。

(5)机组存在顶盖上密封漏水量较大,特别是机组运行在某些工况或负荷突变时,瞬间会造成水淹水导轴承。根据电站人员反映,在协联运行时,个别工况也出现密封漏水情况。

2.2.2 水头情况

受上游潘家口水库调节,大黑汀水利枢纽库水位基本在131~133m之间运行,一般维持在132.5m。水轮发电机组运行时引水渠尾水位一般在119~121m之间,水轮机运行水头范围为11~13m,一般在11m以上,电站水轮机运行水头比较稳定,轴流转桨式水轮机叶片基本在某一固定角度下长期运行,不需要调节转轮叶片角度。所以,本次改造将2、4号水轮机改为轴流定桨式水轮机,在水头变化不大,不需要调节流量时运行。其额定水头可以适当提高,以利于水轮机的安全稳定运行,且水轮机发出额定出力时所用额定流量可以减少,在相同的放水量时获得更多的电能。当上游水位为132.5m,2台机运行,供水流量为60~80m3/s时,下游水位约为119m,对应的毛水头约为13.5m,估算流道损失1.0m,所以,本次改造,水轮机额定水头可以由11m提高到12.5m。当水轮机额定水头为12.5m,水轮机额定效率为91%时,水轮机额定流量约为33.5m3/s,机组单机容量可以由3200kW提高到3500kW。

2.3 水轮机转桨改定桨的运行性能分析

按ZD560Z轴流定桨式水轮机模型特性曲线显示,在一定桨叶角度下运行范围相对较小。根据大量装有轴流定桨式水轮机电站的运行情况看,水轮机做定桨运行时,水轮发电机组的启动及并网过程会有一定的工况条件要求,否则可能造成机组在不稳定工况下进行启动及并网失败。因此,针对大黑汀渠首电站水头范围等实际运行工况以及水轮机特性参数,进行转桨改定桨后的技术分析,同时结合现场实际试验情况来设计确定定桨角度,以确保改造后电站机组的安全、可靠、稳定运行。主要措施:更换水轮机新型转轮,而保持水轮机蜗壳等与水工部分相关的部件不动,提高水轮机的运行效率,在尽量节约投资的情况下,实现电站增效扩容的目标。

2.4 转轮改造说明

(1)转轮订做:经公开招标确定供货厂家,订购轴流定桨转轮2个,转轮叶片安放角按最优调整(β=+5°),叶片翼型和曲率优化,材质改进,确定交货日期。

(2)作好记录:将水轮机主轴装车运送浙江厂家加工处理,新转轮与水轮机主轴重新钻铰销钉孔并配销钉,保证与新转轮的配合。

(3)水轮机主轴与转轮试装:返厂检修的主轴及新订购的2台定桨转轮按合同日期到货,到货后,在检修间放稳,仔细清扫;测量水轮机主轴上下法兰直径、水导轴衬直径、水导轴承瓦内径、连接螺钉孔及销钉孔的配合。若配合不当,则进行处理。将水轮机主轴吊运至转轮体上试装。若配合不当,则进行处理。新到转轮的转轮体与泄水锥为装配好的部件,实际工作中未进行拆解。

(4)连接水轮机主轴与转轮:按水轮机主轴与转轮拆解的相反顺序进行连接,其中不同点为无桨叶操作油管的连接。

(5)整体回装。

3 转轮改造后

3.1 稳定性对比

从机组修前的振动、摆度数据与机组修后振动、摆度数据比较可以看出,水轮机转轮更换后机组的振动、摆度减小,机组在各主要工况点运行是稳定的,机组运行的稳定性增强。经过1年来的运行检验,证明机组运行是稳定可靠的。

3.2 效率及效益对比

机组修前水轮机的最高效率为76%,修后水轮机的效率η≥91%,可以看出,更换转轮后水轮机效率明显提高。机组改造后,经过试运行,机组噪音、震动、各部温升等均符合要求。与改造前相同运行条件下,机组效率提高,发电量增加,耗水率降低。保证了机组安全、经济运行。

4 结论

我国农村小水电资源丰富,但这些小水电站的特点是,装机容量小、台数多、设备老化、机组效率低、水能资源利用率低,经长时间运行后安全生产隐患多。所以,对机组进行增效扩容改造是十分必要的,随着科学技术的不断发展,采用新技术来改造旧设备,可以更好的发挥水电站的经济效益与环境效益。

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