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在困境中磨练

2020-09-26苏州吉光模具制造有限公司江苏苏州215000邢晓峰

金属加工(冷加工) 2020年9期
关键词:摩擦片钻研主轴

■苏州吉光模具制造有限公司 (江苏苏州 215000) 邢晓峰

邢晓峰

我从小就对机械充满兴趣,长大后更痴迷于一切自动化运行的装置,后来如愿进了机械制造工厂工作,一直至今。

在车间里我很享受各类机器运转所发出的美妙声音。在多年的实践工作中,我很荣幸地参与了这些机械装备的设计和现场调试,一直执着于这种“人机合一”的工作氛围。

由于我工作刻苦、勤奋且肯钻研技术,很快就从一名普通技工不断提升为车间主任、厂技术副总经理。职务变了,肩上的担子也更重了。一天,我得知机加工车间一台进口的卧式四轴加工中心机床“罢工”了。急忙赶到现场查看,发现机床主轴在断电的情况下,Y轴不听指令仍会不停往下滑落,就如汽车在高速行驶中刹不住车。要知道在电动机正常通电时,上面这1t多重的主轴电动机和齿轮箱,是全部压在Y轴丝杠上的,如不排除这一险境,轻则机床损坏,重则要发生人身安全事故。

偏偏这台设备又担负着产品零件加工的主要任务,如不赶快解决误了交货期,是要承担巨额罚款的。怎么办?我立即召开车间和设备各部门紧急会议,最后大家的结论是:①迅速请机床生产厂家派人员来维修。②将零件迅速转外协加工。两害相较取其轻。当即请销售部门与国外机床厂家联系,可对方的回答是必须换一套新的,修不了。紧接着又去咨询日本电动机厂家,回复说他们不管维修,要修必须与在北京的总部联系,但要我们将电动机直接送过去,并告知还要看电动机损坏的程度而定。修理费用至少2万元以上,能否修复还不一定,而且时间需要一个月。最后说如等不及,可以直接付3.8万元买套新的,但时间至少也要一星期以上。

看来这条路是走不通了。但如果放弃修复转外协,时间和费用的主动权都不在我们手里。我凭着多年来对机床操作及其结构运行原理的不断钻研,初步判断症结在于机床Y轴伺服电动机制动部分出了问题。于是连夜翻阅了该设备的有关技术档案,从厚厚的资料中了解到,电动机是日本的,机床是韩国的,而机床电动机的联轴器又来自于德国。不入虎穴,焉得虎子。我横下一条心,决定冒着会失败的风险自己动手修复。

第二天,我挑选了两位技工助手,准备好所需的工量器具,立即到现场投入了这场不知结局的战斗。他们严格按照我制定的程序,从拆卸第一颗螺钉开始,拍照、编号,清洁后归放到指定点,一步步有条不紊地进行着。

入夜,我们仍在满头大汗地工作着。喧闹了一天的车间,此时显得从未有过的静寂。当拆到电动机时,必须打开端盖,才能看到其症结所在。我们用常规的三爪拉马去拉,端盖怎么用力也拉不开。我认真地检查电动机外观各部,确认必须从这里下手,于是加长了拉杆柄,并用小锤在端盖外周不停地敲击以产生振动来松动它。就这样一边用力拉、一边不断地敲,端盖终于一点点地从机壳中被拉了出来。原来日本人为防止泄密,涂了一种封闭的特种胶,害得我们在此耗费了很大功夫和时间。当我从电动机中取出摩擦片时,发现里面有不少散落的黑色粉末,经验告诉我这是摩擦片在制动过程中留下的,我们立即将其清理干净,并立即安装至原位。

此时,窗外的路灯已熄灭,天已大亮。我们却毫无倦意,大家想一鼓作气将其他零件对号入座安装到位。由于求胜心切,我立即对机床通电并起动。在机床平稳地上升时,我果断按下急停开关,以验证Y轴是否停在原处不动。结果令人遗憾的是它仍在不断地往下滑落,且比未修前还要严重。

不服输的性格驱使我不达目的决不罢休。我和两位助手仍按原方案对机床再一次拆卸,当拆开电动机取出摩擦片仔细察看时,发现了一个易被忽略的细节。摩擦片的正反面如图1所示。我用精密分厘卡尺测量了摩擦片磨损面和尚未磨损面的数值,两面相差达0.5mm,我恍然大悟:这里才是关键所在。第二天我就着手平磨、涂层,修复好摩擦片的磨损面,经过两天的不懈努力,再次将其安装复位,对机床通电试车,主轴没有出现下滑现象,最后又负重反复起动机床升高,并用百分表测量主轴位置,结果没有丝毫下降,始终保持在正常平稳状态。我们成功了,我悬着的一颗心终于放下了。

通过对国外设备进行维修和技术攻关胜利这件事情,我深切感悟到,在困难面前,如果止步退却可以苟且偷安,但什么也得不到。如果凭自己多年钻研和积累的经验,奋发图强、坚定信心地去干、去闯,定会有所斩获。

图1 摩擦片

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