水电站发电机停机时主变压器低压侧PT谐振分析及处理
2020-09-22李建清,张斯宇,靳帅
李 建 清, 张 斯 宇, 靳 帅
(国家能源大渡河枕头坝发电有限公司,四川 乐山 614700)
1 概 述
枕头坝水电站为大渡河干流水电梯级规划的第19个梯级,地处四川省乐山市金口河区,为径流式水电站,安装4台180 MW的轴流转桨式水轮发电机组,总装机容量720 MW,设计年发电量32.9亿kWh。枕头坝水电站4台发电机采用发变组联合单元接线接入四角型500 kV升压站,经1回500 kV线路接入电网。每台机组机端设置有4组电压互感器,均布置在发电机出口电压互感器柜内,供发电机保护、调速器、励磁、发电机电度表等设备使用。
2 故障现象
2018年7月24日2∶36,按调令2F机组断开出口断路器DL2停机,随后2.7 s主变低压侧PT二次消谐装置谐振报警[1]、7.6 s主变保护低压侧零序过压报警、11.2 s主变保护PT断线;用万用表检查主变低压侧二次电压A相57.2 V、B相52.6 V,C相34.8 V,零序电压13.5 V,初步判断主变低压侧PT一次熔断器熔断。主变停电后检查发现低压侧2PT一次侧B、C相熔断器熔断。通过故障录波器波形分析(图1),在DL2断开后8 s内测得三相电压波动为:A相35.5-102.26 V、B相27.04-98.26 V、C相33.32-75.82 V,分析判断主变低压侧2PT发生了分频铁磁谐振过压。
图1 2PT故障录波图
3 PT铁芯饱和谐振过电压分析
3.1 绕组接线形式
2FB绕组接线见图2,2PT二次开口三角绕组并接微机消谐装置。
图2 2FB绕组接线图
3.2 原因分析
2PT为电磁式,在正常情况下电感L=ψ/i为常数,铁芯不饱和。在2F停机DL2断开时,切除了发电机对地电容CF、1PT及消弧线圈电感XF,使主变低压侧不接地系统中电容电感突然发生变化,造成流经2PT的一次电流i增大,2PT铁芯逐渐饱和,动态电感Ld=dψ/di反而减小,导致铁磁谐振发生,非线性谐振回路的伏安特性(图3)。由线性电容和铁芯电感组成的回路中,电感电压UL与电容电压UC的和等于电源电压。在电源电压由正常值E开始不断加大时,电路的工作点将沿曲线3自a点上升。当电源电压超过m点的值U0以后,工作点m点突然跳到n点,并沿n~e段上升。n点与m点相比较,电容电压UC很大,电感电压UL也是增大的。这个过程就是电路工作状态由感性经谐振到了容性的过程,产生了谐振过电压。在铁磁谐振发生后,即使电源电压降低,而电路的工作点将沿曲线3的n~d段下降,在电压恢复到正常工作电压E时,电路将稳定在工作点c。此时的电容电压UC与电感电压UL都比正常工作点a大,即仍然有过电压的存在。所以,铁磁谐振的产生需要由电源电压大于U0来激发,但激发过后电源电压降到正常值E时,铁磁谐振产生的过电压仍继续存在,并将保持。铁磁谐振过电压可高达3.5倍相电压,且因频率和相应的励磁感抗均下降 ,励磁电流往往会很大,最大励磁电流可达额定励磁电流的80倍,将导致PT一次保险熔断,甚至过热烧毁、喷油爆炸[2-3]。
图3 非线性谐振回路的伏安特性
4 PT铁芯饱和谐振过电压防范措施及比较
中性点不接地系统的PT[4],产生铁芯饱和谐振的主要原因是谐波电源和谐振电路参数的匹配。由于电力系统故障形式多样,目前,尚无有效措施对谐波电源加以限制。此外,由于故障形式不同,系统谐振参数也是随机变化的。为抑制电磁式PT饱和引起的谐振过电压,一般采取下列几种防范措施能取得较好效果:
(1)在二次开口三角绕组并联电阻RO或加装专用消谐器。
(2)将PT高压侧中性点经高电阻R1接地。
(3)在母线上加装对地电容。
(4)选用励磁特性较好的电磁式PT或改用电容式CPT。
以上(3)、(4)项防范措施因涉及新增设备及技改,对枕头坝水电站来说不具有操作性;(1)、(2)项措施存在一定的可行性,以下加以重点分析和比较[5-6]。
4.1 二次开口三角绕组并接电阻 R0或加装专用消谐装置
当PT发生谐振时,中性点出现位移电压,使三相电压不对称,PT铁芯严重饱和,出现零序磁通,PT一次绕组中将流过零序电流I10,在二次开口三角绕组两端感应零序电压U20。如果在二次开口三角绕组两端接入一个电阻R0,将流过零序电流 I20,其对一次绕组产生去磁作用,从而抑制了谐振。R0愈小,I20愈大,去磁作用也愈显著。如果将二次开口三角绕组两端短接,即R0=0,谐振就不会发生。I10=I20/K2(K为PT一次绕组与二次开口三角绕组变比), I20=3×U20/ R0,则I10=3×U20/K2R0,所以,U10/I10=R=R0×K2/3。可见,二次开口三角绕组两端接入电阻R0,就相当于在PT高压侧每相并联一个(K2/3)R0的电阻,增大了回路的阻尼率。从消振效果来说 ,希望 R0尽可能小。但是R0太小,系统发生单相接地时,PT漏抗上的压降太大,二次开口三角绕组两端电压过低,不能满足继电保护的要求。根据运行经验,一般取R0≤0.4(Xm/K2)(Xm为PT等值电抗)。
专用消谐装置原理与电阻类似,只是当消谐装置检测到发生谐振时,自动投入相应阻值的电阻[7]。
4.2 PT高压侧中性点经高电阻或非线性电阻R1接地
在PT一次绕组中性点经一个较大的电阻R1接地,利用该电阻限制PT一次绕组中的电流,是防止或消除PT铁芯饱和谐振的一个有效而简便的措施。当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,非故障相的电压升高为线电压,其对地电容C0上充以与线电压相应的电荷。在接地故障期间,此电荷产生电容电流,以接地点为通路,在电源导线和大地间流通,由于PT激磁阻抗很大,故流过PT一次绕组的电流很小。但是,一旦接地故障消除,这个电流通路被切断,而非接地相必须由线电压瞬间恢复到正常相电压。由于接地故障已断开,非接地相在接地期间已经充电至线电压下的电荷,就只能通过PT一次绕组经其接地的中性点泄入大地。在这一瞬变过程中,PT一次绕组中将流过一个很大的工频冲击电流,使PT铁心严重饱和,激发谐振现象。如果在PT一次绕组中性点串一个足够大的电阻R1接地,在单相接地故障消失时,就可阻尼流过一次绕组和中性点的冲击振荡电流,使其急剧衰减,避免铁心饱和,防止铁磁谐振的产生。单纯从消振效果来看,中性点电阻R1越大越好,若该电阻为无限大,即PT高压侧中性点不接地,则谐振条件不成立,谐振根本不会发生。但是中性点电阻R1的选择要受到中性点绝缘水平、接地指示器的灵敏度、正常电压测量和电网运行方式的限制,不能选择得太大。根据运行经验,一般取R1≥0.06 Xm。
另一个办法是将加高电阻方式调整为加装非线性电阻消谐器。正常运行时,中性点电压很低,消谐器呈高阻状态,PT中性点接近不接地状态,且消谐器自身具有隔离直流分量的作用,PT不易饱和,极大地减小谐振发生的几率;当发生单相接地故障时,在中性点位移电压作用下,消谐器进入非线性段呈低阻状态,对PT测量准确度影响小[8-9]。
4.3 两种防范措施的优缺点比较
PT饱和引起的铁磁谐振,无论是串联(一次侧)方式还是并联(二次侧)方式,都能有效消除谐振[10-11]。
中性点不接地系统发生铁磁谐振,并非只有PT饱和所致,还有其他原因也会引起谐振,较为常见的有断线引起的谐振。这种谐振,若采用并联方式,起不到限制一次电流的作用将很快烧毁PT。即使是较为先进的专用消谐装置,因依据的二次开口三角绕组电压和频率,也不易分辨是PT饱和引起的谐振还是其他原因引起的谐振[12]。
因PT一次绕组的励磁电流中含有一定的三次谐波分量,三相对称系统中,三次谐波电流是零序方向,即三相PT中的三次谐波电流是同一方向,都流过PT一次绕组中性点与地之间的消谐电阻R1,必然在R1上产生三次谐波电压。此电压反映在二次开口三角绕组两端,会使二次开口三角绕组两端电压升高(约5~10 V),增加了PT二次侧三次谐波电压。同时,也会影响二次三相相电压的测量。然而,采用在二次开口三角绕组并接电阻的方式不会发生此现象[13-15]。
5 解决方案
鉴于枕头坝水电站主变低压侧全部采用封闭母线,发生单相接地或断线的几率较小,而发生PT饱和谐振的几率要稍高,比较两种方案优缺点并结合1PT高压侧中性点已通过非线性电阻R1接地实际情况,确定采用2PT高压侧中性点经非线性电阻R1接地,二次开口三角绕组两端并接电阻 R0和保留微机消谐装置方式。
枕头坝水电站2PT二次开口三角绕组变比K=272.79,现场试验并计算得2PT电抗Xm=18.69 MΩ,根据R0≤0.4(Xm/K2)计算得R0≤100.4 Ω。同时,兼顾消谐作用及对保护、测量的影响,选用R0=40 Ω、320 W的陶瓷线性电阻,且并联微机消谐装置。2PT高压侧中性点非线性电阻R1,选用非线性电阻消谐电阻器,1 mA电流标准电压550~700 V,现场试验实测650 V;10 mA电流标准电压1 500~2 000 V,现场试验实测1 510 V。
采用该方案后未发生PT谐振,运行情况良好。
6 结 语
虽然枕头坝水电站的方案解决了停机时主变低压侧PT饱和谐振问题,但每个电站仍需根据现场试验确定R0、R1参数。从上述分析可以看出,对电站主变低压侧不接地系统,最好在PT高压侧中性点经高电阻或非线性电阻R1接地,可根据PT的工频励磁电抗、中性点的绝缘水平等参数选择合适的高电阻或非线性电阻R1。同时,在PT二次侧开口三角绕组加装质量性能稳定的二次微机消谐装置,以实现谐振能量的消除;为防止二次微机消谐装置失效,可在PT二次侧开口三角绕组并联一只阻值、功率适中的陶瓷线性电阻以确保安全运行。