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浅谈某过渡导轨滑架变形原因及改进措施

2020-09-10李发贵

智能建筑与工程机械 2020年3期
关键词:变形

摘  要:本文针对某过渡导轨滑架变形问题,通过数值模拟方法对过渡导轨传动系统进行分析计算,以此校核过渡导轨强度是否满足使用要求,同时对过渡导轨滑架变形问题进行故障定位、机理分析。在此基础上,制定改进措施,结果表明该验证改进方案可满足工程使用要求。

关键词:导轨滑架;卡滞;变形

中图分类号:TH122    文献标识码:A    文章编号:2096-6903(2020)03-0000-00

0 引言

某过渡导轨滑架在进行某装备推装操作时,发生了变形现象,滑架变形如图1所示,过渡导轨结构如图2所示。

1 工作原理

过渡导轨用于装备推装(含装备支撑架)时连接A车与B,使装备(含装备支撑架)从A车上推装到B车上,或将B车上的装备支撑架拉回到A车上。在此对接过程中,过渡导轨在其油缸的驱动下伸出,与B车的装填接口对接,完成A车导轨与B车导轨的连接;其过渡导轨传动简图如图3所示。

2 极限受力条件分析

对过渡导轨滑架工作过程中的受力情况进行分析,在A车操作过程中,滑架在过渡导轨伸出时和推装小车卸载装备时会受力,本文对以上两种工况下滑架受力情况进行分析和计算[1,2]。

2.1 过渡导轨油缸推力分析

(1)正常状态滑架受力情况:根据分析,滑架在正常工作状态最大受力为10 800 N,该推力不会导致滑架变形。

(2)非正常状态滑架受力情况:在滑架工作过程中,若过渡导轨卡滞或过渡导轨前端与B车托架上的对接接口内壁接触,则此时滑架承受的推力为过渡导轨油缸溢流压力,由于过渡导轨油路与调平回路共用一个溢流阀,该回路溢流阀压力为20 MPa,计算油缸最大推力为:

根据公式(1)、公式(2)计算得:

F推=20×(50/2)2×π=39 250 N

数值模拟分析计算的滑架最大推力为39 250 N,应力及变形情况如图4所示。

数值模拟分析所得滑架的最大应力约为1 100 MPa,远大于滑架材料Q345A的屈服极限σs=345 MPa,滑架发生变形。

2.2 卸载装备时推装小车作用力分析

(1)正常状态滑架承受的推装小车作用力。从B车向A车卸载装备时,由于A车推装装置在装卸装备过程中存在前后移动,推装小车拉动装备,拉力反作用在推装装置上,带动推装装置向B车方向移动,而过渡导轨后端与滑架连接,滑架支撑在过渡导轨油缸上,过渡导轨前端顶住B车,则滑架受到推装小车的反作用力,按从B车向A车推装两套装备计算极限条件下滑架所承受的推装小车作用力:当从B车上卸下装备的过程中,若B车上装备出现卡滞,则此时推装小车的最大推力为马达的最大输出力;按公式(3)计算推装马达的最大拉力:

式中:i1—蜗轮蜗杆减速器的减速比,i1=20;Rl —链轮半径,Rl =0.030 4 m;—傳动效率,含链条(0.95)、万向节(0.95)、两对滚动轴承(0.982);—蜗轮蜗杆减速器的传动效率,查蜗轮蜗杆减速器样本,当减速器转速为1 400 r/min时,=0.81;—锥齿轮减速器效率,=0.9;ηm—马达机械效率,ηm=0.8;p0—马达回油压力(MPa),取p0=0;V—马达排量(ml/r),V=21.1 ml/r。

马达最大工作压力通过压力继电器进行设定,其设定值为14~15 MPa,当过渡导轨油缸压力达到15 MPa时,压力继电器发出信号,电气系统停止给电磁离合器通电,推装小车停止运动,马达压力下降,当压力低于14 MPa时,电磁离合器通电,推装小车动作。

按公式(3)计算推装马达压力为15 MPa时的推力Ftz,则:

根据以上计算,过渡导轨所受推装力小于过渡导轨油缸所产生的推力10 800 N,所以,从B车上遥控卸载装备不会导致过渡导轨滑架变形。

(2)非正常状态滑架承受的推装小车作用力。在进行手动应急操作时,过渡导轨压力继电器及推装马达压力继电器均不采集信号,此时,若出现卡滞或到达极限位置,滑架将承受推装马达的最大输出力,该回路与调平系统为同一回路,其遗留压力为20 MPa;同时,由于此时推装小车无运动,所有传动环节只传递力而不传递运动,除马达机械效率外,其余传动效率应按100%计算,此时推装小车马达的输出力为:

该输出力将大于过渡导轨滑架所能承受的推力16 098 N。因此,在应急操作情况下,若B车上装备卡滞,将会导致过渡导轨滑架出现变形。滑架变形极限载荷为F=16 098 N,此时推装马达的极限压力为:P=18.2 MPa。

3 控制软件分析

压力继电器的极限压力设定值是根据A车过渡导轨油缸允许的最大工作压力来进行设定的,其设定值为5~5.5 MPa。当检测到过渡导轨油缸压力超过5.5 MPa时,压力继电器发出压力保护信号,过渡导轨油缸停止伸出动作;当油缸压力低于5 MPa时,过渡导轨油缸正常进行伸缩动作。对装备装填控制软件进行复查分析,发现以下问题:

在遥控、高速状态下,压力继电器未对过渡导轨油缸压力进行检测和保护,过渡导轨油路与调平回路共用一个溢流阀,溢流压力为20 MPa,在遥控、高速状态下伸出过渡导轨时,若过渡导轨卡滞,则此时过渡导轨油缸压力达到溢流压力20 MPa,所产生的推力大于滑架材料许用应力,导致滑架变形。

4 原因剖析

通过上述分析,导致滑架零件槽钢变形的原因是:(1)在应急伸出过渡导轨时,若出现卡滞,过渡导轨油缸压力达到20 MPa,超出滑架材料强度允许的过渡导轨油缸压力8.2 MPa,引起滑架变形;(2)在应急卸载装备时,若出现装备卡滞,推装马达压力达到20 MPa,超出滑架材料强度允许的推装马达压力18.2 MPa,引起滑架变形;(3)控制软件对过渡导轨高速伸出时未设置限制条件,过渡导轨在高速伸出时若出现卡滞,过渡导轨油缸压力达到20 MPa,引起滑架变形。

过渡导轨在手动应急操作伸出或遥控高速状态伸出过渡导轨时,过渡导轨油缸负荷过大,且未及时停止,过渡导轨油缸压力将到达溢流压力20 MPa;该工作压力下的推力,超过滑架材料屈服极限,导致滑架塑性变形;手动应急卸载装备时,若推装马达负荷过大,推装马达工作压力将到达溢流压力20 MPa;该工作压力下的推力,所超过滑架材料的屈服极限,导致滑架出现变形。滑架在正常工作时受力较小,而当过渡导轨前端卡滞时,滑架将承受过渡导轨油缸20Mpa工作压力所产生的最大推力,大于滑架零件槽钢的屈服极限。

5 改进措施

根据故障定位结果,结合故障机理,拟采取以下几点方法进行处理[3]:(1)更改控制软件,增加对过渡导轨快速伸出时的压力保护控制,保护压力上限为5.5 MPa;(2)增加手动应急操作时的注意事项提醒,即:手动操作过渡导轨伸缩时,若系统压力表显示压力大于5.5 MPa应立即停止操作,检查并排除故障后方可继续操作,手动操作推装小车动作时,若系统压力表显示压力大于15 MPa,应立即停止操作,检查并排除故障后方可继续操作。(3)增加警示牌,在阀组箱上增加应急操作警示牌,提醒操作人员在应急操作时的注意事项,警示牌内容如下:“过渡导轨手动伸缩压力不得大于5.5 MPa,推装小车手动动作压力不得大于15 MPa”。(4)加强操作培训,保证操作人员能正确操作A车应急装填功能;手动操作过渡导轨伸出,观察系统压力表显示的压力值若大于5.5 MPa,应及时停车检查,排除故障后才能继续操作;手动操作推装小车卸载装备,观察系统压力表显示的压力值若大于15 MPa,应及时停车检查,排除故障后才能继续操作。

6 验证情况

改进后,对A车进行应急装填装备功能试验,正常操作下,过渡导轨伸出时最大工作压力3.85 MPa;推装马达在推装装备时最大工作压力14 MPa;A车从B车上换装四发装备,试验后检查过渡导轨滑架无变形;A车工作正常。

根据软件更改方案,在装备装填控制软件V4.05基础上更改了一个装备装填控制软件V4.06试验版本。对某套A车装备装填控制软件更换为V4.06试验版本,进行试验验证,将过渡导轨快速伸出时压力继电器的检测值设置为5~5.5 MPa,分别进行了过渡导轨高速、低速状态下左、右导轨的单独动作、同时动作试验,A車过渡导轨伸出过程中无卡滞现象,左右过渡导轨伸出速度一致;过渡导轨伸出到位后,压力超过设置值时自动停止,过渡导轨伸出及压力保护功能满足使用条件,软件更改方案正确有效。

7 结论

根据以上分析及试验验证,引起A车过渡导轨滑架变形问题的原因是:过渡导轨高速伸出时,控制程序未设置保护措施,当过渡导轨出现卡滞时,滑架承受的压力大于其本身材料屈服极限,引起滑架变形。故障问题定位准确,机理清楚,采取完善控制软件、增加警示牌、加强操作培训的方法,可以有效避免过渡导轨滑架变形问题。

参考文献

[1] 郑凯,胡仁喜,陈鹿民.ADAMS 2005机械设计高级应用实例[M].北京:机械工业出版社,2006.

[2] 卢耀祖,郑惠强.机械结构设计[M].上海:同济大学出版社,2004.

[3] 闫伍平,黄成.中文版UG NX8.0技术大全[M].北京:人民邮电出版社,2013.

收稿日期:2020-02-25

作者简介:李发贵(1981—),女,青海海东人,本科,工程师,研究方向:机械结构。

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