试论如何提高水轮机运行的可靠性
2020-09-06秦福鹏
摘 要 本公司一期工程循环水系统采用以海水为水源的直流供水系统,冷却水取自电厂北侧的莱州湾海水。夏季、春秋季循环冷却水量为59.30m3/s,冬季循环冷却水量为44.98m3/s。循环水系统流程为:取水设施→泵房前池→拦污栅(移动式清污机)→旋转滤网→循环水泵→液控蝶阀→循环水压力进水管→凝汽器及辅机→循环水压力回水管→虹吸井→排水沟→前池→排水发电机组→大海。水轮机利用的是循环水最后的是能进行发电,其形式为轴伸贯流式水轮机。
关键词 循环水系统;循环冷却水;轴伸贯流式水轮机
1水轮机的结构组成
水轮机由进水装配、导水机构、调速机构、前径向轴承、主轴密封、转动部分、转轮室与直锥管、肘管部分、后径向推力轴承,油水气自动化等几部分组成。
1.1 进水装配
进水部分是水轮机过流通道,它是采用钢板焊接及螺栓拉合结构,设有吊物进人孔、固定座环、灯泡头、地脚拉钩等组成,它是水轮机前轴承的支撑点,它的刚度对整个水轮机的振动、噪音起决定作用。
1.2 导水机构
导水机构的作用有三点:第一是起支撑作用,形成一定的水流空间,支撑控制环;第二是形成转轮前的水流环量,为水流顺利进入转轮作准备;第三是通过导叶的开启与关闭调节流量,进而调节有功的输出。此部分是水轮机的重要部件,它由导水内环、导水外环、导叶、导叶臂、连板和控制环等组成,由于导叶的运动是锥形的空间运动,故与其相连的轴承都是特制的关节轴承,连板与导叶臂之间设有剪断销,以便导叶卡死时发出报警信号,保护调速器,导叶是运动件又处于水流中,故上、下轴颈处都设有密封。
1.3 调速机构
调速机构由接力器、轴套、叉头、销等组成,整个机构结构简单、性能可靠。
1.4 主轴密封
转动部分的前、后各设一道密封。前主轴密封采用橡胶活塞密封和空气围带的停机密封,橡胶活塞密封是靠压力水压迫活塞下移压紧平板起密封作用,活塞和平板之间也是靠清洁水保证润滑的。后主轴密封采用盘根填料密封,这种密封形式是靠盘根挤压大轴起密封作用,盘根中间设有水环靠清洁水保证盘根润滑。
1.5 转动部分
转动部分是整个水轮机的心脏,水轮机性能好坏决定于转动部分,它有前小轴、转轮、大轴和小主轴组成。大轴是采用20SiMn整锻而成,转轮采用铸钢叶片和铸钢转轮体组焊而成。在最大飞逸转速范围内的任一转速下运转时,整个转动不会产生有害的震动和变形。
1.6 转轮室和直锥管及肘管部分
转轮室内径与转轮叶片配合,配合间隙符合国家规定,以使水流漏水量最小,水流最大限度做功于叶片上,定浆转轮室是圆柱面。转轮室和直锥管都是分半的钢板焊接结构,其间设一伸缩节,直锥管上设有进人孔。
油水气自动化部分:
此部分对确保机组安全运行起关键的作用,它主要包括增速器的润滑设备稀油站、前后主轴密封的水管路、后径向推力轴承、发电机径向轴承及稀油站的冷却水管路,空气围带和制动刹车的气管路,以及各轴承部位用以检测信号的铂热电阻、示流信号器等检测元件[1]。
2水轮机运行目前存在的缺陷
缺陷1:水轮机主轴密封跟随性差造成前导轴承室进水。
两台水轮机经过运行后,因前导轴承室进水造成前导轴承温度高(75℃跳机)。跳机的原因分析为水轮机主轴密封为活塞密封,使用密封水作为动力源,密封一侧为抗磨板(材质为321不锈钢),当机组运行过程中,在密封水(0.32MPa)的工作压力下将活塞推向抗磨板,利用橡胶与钢板之间的压紧力作为轴向密封,防止海水漏量增大充满腔室,继而倒灌至前导轴承室内部。其次,经过长时间运行由于活塞密封为橡胶材质,与钢结构摩擦造成活塞表面破损,无法有效起到密封作用;第三,机组在导叶突然开关过程中,轴向推力瞬间增大,密封水压力较低,无法有效保证活塞及时与抗磨板接触起到密封作用,导致海水瞬间倒流至轴承箱内。腐蚀加剧密封不严造成前导轴承室进水问题;以上三条原因是造成主轴密封不严继而漏水的主要原因。
缺陷2:工业冷却水材质为碳钢,造成管壁堵塞,通流面积减少,润滑油冷却效果差。
原机组设计时,各个轴承以及后密封盘根冷却水管道为碳钢材质,由于使用工业水冷却且此位置在全厂最末端,易导致管道内壁堵塞,减少通流面积,降低润滑油的冷却性能。
缺陷3:水轮机导叶材质为碳钢件,在海水浸泡腐蚀下导致叶片表面修饰,内部卡涩,活动不灵活。
设计时,水轮机导叶片为碳钢材质,碳钢对海水的耐腐蚀性很差,运行过程中常常出现导叶片卡到某一角度无法正常全部关闭的情况,易导致机组无法正常停机和发生超速的危险。
3提高水轮机运行可靠性的方法
3.1 更换主轴密封形式的方法
针对水轮机主轴密封跟随性差造成前导轴承室进水缺陷,采用更换主轴密封形式的方法。考虑到泵上运用的机械密封形式,思考将主轴活塞密封更换为集装式机械密封,机械密封采用316L不锈钢材质,动静环密封面材料采用特殊热处理的碳化钨硬质合金(硬度接近金刚石),海水中的细小泥沙不会造成密封镜面磨损。机械密封的结构是弹簧外置在远离海水的位置,不直接和海水接触,使机械密封的使用寿命有保证。
主轴密封更换成机械密封后,因机械密封为镜面密封,依靠弹簧力对其进行推动,能够保证密封不漏水;机械密封替代了主轴密封和空气围带两密封的功能,避免了启停机两道密封切换造成油室进水风险,提高设备可靠性。
3.2 提高润滑油冷却效果
针对工业冷却水材质为碳钢,造成管壁堵塞,通流面积减少,润滑油冷却效果差的问题。采用将原先的碳钢冷却水管道全部拆除,重新布置新的冷却水管道,管道采用316L不锈钢材质,全氩弧焊接,保证焊接质量和通流面积,提高润滑油冷却效果。
3.3 提高导叶的耐腐蚀性
针对水轮机导叶材质为碳钢件,在海水浸泡腐蚀下导致叶片表面修饰,内部卡涩,活动不灵活的缺陷。由于水轮机内腔室在海水中运行,考虑金属特性和防护性能,将水轮机导叶材质更換为双相不锈钢2205,提高导叶的耐腐蚀性,同时在水轮机外壳体上加装防护阴极块,防止壳体腐蚀加剧,保证水轮机运行的可靠性。
4结束语
水轮机的安全运行一直是华电莱州发电有限公司的一个难题,但是通过近几年的改造优化,水轮机能够长周期稳定安全运行。特别是将水轮机主轴密封改造为机械密封后,前导轴承进水危害机组安全运行的问题得到彻底解决。当前我国水电早期设计的机组有很多存在类似的问题,建议借鉴此方法进行改造。
参考文献
[1] 梁武科.水轮机优化设计与运行可靠性问题研究[D].西安:西安理工大学,2006.
作者简介
秦福鹏(1990-),男,山东省烟台市招远市人;学历:本科,职称:助理工程师,现就职单位:华电莱州发电有限公司,研究方向:汽轮机检修。